110kv尖峰變電站新建工程
現場投運方案
普洱鑫泰能源投資****
2023年7月2日
前言本投運方案是根據 110kv尖峰變電站新建工程投運為編制原則,為確保 110kv尖峰變電站新建工程的安全、順利投運,並保證整個電網的安全、穩定執行,特編制本方案。本投運方案待排程方案批准後執行,具體投運程式作相應調整。
本投運方案由普洱鑫泰能源投資****提出。
本投運方案由普洱鑫泰能源投資****工程部歸口。
編制人員:
審核:批准:
本方案首次發布日期:
本方案由普洱鑫泰能源投資****負責解釋
目錄一、新裝置投運範圍 2
二、編制依據 2
三、工程概況 2
四、投運的組織與分工 2
五、投運工作的安全措施 3
六、投運的必備條件 4
七、投產危險點分析 4
八、 投運前的準備及檢查工作 6
九、投運程式 7
(一)、110kv木平t尖支線151斷路器間隔、110kv#1主變投運 7
(二)、110kv#1主變10 kv側003斷路器間隔投運 9
(三)、10kv各出線間隔投運 10
1、10kv #1電容器組011斷路器間隔投運 10
1.1、10kv #1電容器組投運前退出主變差動保護出口連線片; 10
2、10kv #2電容器組012斷路器間隔投運 11
3、10kv #1站用變間隔投運 12
4、10kv原料磨配電站電源一001斷路器間隔投運 13
5、10kv原料磨配電站電源二002斷路器間隔投運 14
6、10kv窯頭配電站004斷路器間隔投運 14
7、10kv備用一005斷路器間隔投運 15
8、10kv水泥磨配電站電源一008斷路器間隔投運 16
9、10kv水泥磨配電站電源二009斷路器間隔投運 17
10、10kv餘熱發電並網櫃007斷路器間隔投運 17
11、10kv備用二006斷路器間隔投運 18
十、現場裝置投產結束後,投運負責人向地調匯報:新裝置投產完畢,裝置執行正常,110kv木平t尖支線151斷路器執行方式由地調決定,投產結束後切除主變本體瓦斯、有載瓦斯保護,24小時後投入,正常執行24小時後投入110kv#1主變差動保護連線片。 19
雲南電網公司普洱供電局審查意見 0
1、110kv進線151斷路器間隔
一、二次裝置及其附屬裝置;
2、110kv#1主變本體 、附屬裝置及其
一、二次裝置;
3、10kv進線003斷路器間隔
一、二次裝置及其附屬裝置;
4、10kvⅰ段母線、母線裝置及其
一、二次裝置;
5、10kv#1站用變間隔
一、二次裝置;
6、10kv#1電容器組011斷路器間隔
一、二次裝置;
7、10kv#2電容器組012斷路器間隔
一、二次裝置;
8、10kv 001、002、004、005、006、007、008、009斷路器間隔
一、二次裝置及其附屬裝置。
9、400v站用變ⅰ段母線及其饋線迴路(本站400v站用電系統進線櫃為雙電源進線,帶有自動卻換功能,但現場只有1路站用變接入,無備用)。
雲南尖峰110kv總降壓站電氣安裝工程,電氣專業設計說明、設計施工圖、設計變更、電氣裝置廠家資料及技術要求。
本工程為雲南尖峰水泥****110kv變電站新建工程,我公司主要完成了110kvgis進線151斷路器間隔、 #1主變壓器系統的安裝;10kvⅰ段母線、10kvⅰ段母線tv、10kv#1電容器組、10kv#2電容器組、10kv#1站用變及10kv8條出線間隔高壓開關櫃的安裝;新安裝保護測控屏、一、二次電纜的敷設及接線;一、二次裝置除錯。
1、本次投運過程中的操作命令由普洱供電局排程中心統一下達。
2、110kv尖峰變電站新建工程投運現場人員安排如下:
1、 參加投運的人員應負責各自所涉及專業工作中的安全檢查,工器具、儀表準備。
2、 按《電力建設安全工作規程》的有關要求採取相應的安全防範措施。
3、 投運過程中,所有的投運裝置應有專人負責監視、監聽。
4、 與系統有關的一次、二次操作須徵得地調同意後,方可執行。
5、 投運範圍內的所有電流互感器二次迴路無開路,中性點已可靠接地。
6、 投運範圍內的電壓互感器二次迴路嚴禁短路,所有電壓互感器中性點必須有一點在控制室可靠接地。
7、 投運人員應熟悉投運方案,清楚與自己有關的操作,如果有疑問,盡快向現場負責人反映並落實。
8、 投運過程中如出現異常,立即停止,待查明原因後方可繼續進行。
1、110kv尖峰變電站新建工程所有電氣
一、二次裝置安裝除錯完畢,裝置相色標誌醒目且定相正確,現場裝置已按照普洱供電局排程中心下發的雙重名稱進行編號並標示、核對正確,所有工作的安全措施全部拆除,裝置處在冷備用狀態,具備帶電條件。
2、本期投運裝置的繼電保護定值已設定完畢,與正式定值單核對無誤。
3、裝置投運現場平整、無雜物,道路通暢,照明光線充足,備有應急照明設施。
4、電氣裝置須有雙重名稱並正確、明顯、齊全。
5、電氣裝置高壓試驗合格,記錄齊全,驗收合格。
6、電氣裝置保護試驗合格、開關訊號、遙信、遙測正常、與後台核對正確,系統管轄裝置與地調對點正確,記錄齊全,驗收合格。
7、現場各點通訊聯絡應快捷、方便、可靠。
8、經驗收組驗收合格,啟委會同意投運。
1、投產時保護裝置誤動;
控制措施:
投產前現場再次對照正式定值單資料核對無誤,並按要求投入相關功能壓板,執行後列印與定值單核對一致。
2、#1主變差動保護誤動;
控制措施:
(1)驗收二次保護的專業人員在現場安裝除錯人員的配合下,嚴格按照正式定值單及出口矩陣進行110kv#1主變差動保護的模擬試驗,確保動作正確,出口邏輯正確;
(2)110kv #1主變進行帶電前投入差動保護,檢查差動保護能否躲過變壓器勵磁湧流的衝擊;
(3)110kv #1主變帶負荷前退出差動保護,帶負荷後進行保護極性和六角圖檢測,正確後方可投入。
3、10kv電容器組未充分放電造成裝置損壞;
控制措施:
10kv電容器組投運時,每次帶電合閘正常後必須進行充分放電,每次間隔時間至少5分鐘以上,方可進行第二次帶電合閘。
4、10kvⅰ段母線tv相序、相位或接線不正確;
控制措施:
(1)裝置投產前,認真檢查接線端子和迴路正確;
(2)10kvⅰ段母線帶電後,必須進行10kv ⅰ段母線tv相序、相位檢查,測量各二次繞組電壓正常。
5、電流迴路開路;
控制措施:
(1)投運前現場組織二次及除錯人員檢查所有接線端子,對所有接線端子緊固一次,用萬用表對電流迴路再檢查一次,以防止電流迴路開路。
(2)投運帶負荷對電流迴路檢查時,所有電流迴路包括備用繞組電流迴路均要進行檢查,以防止備用繞組開路。
1、10kv站用變、母線tv高壓保險齊備,容量符合裝置要求,有足夠備用;
2、圖紙、資料齊全並整理有序備用;
3、準備好測試儀器、儀表、絕緣鞋、絕緣手套、驗電器等投產所需工器具;
4、斷路器、隔離開關、接地開關及其它檢查如下;
4.1、110kv進線部分:檢查110kv木平t尖支線151斷路器確已在斷開位置,檢查1516、1511隔離開關,15167、15160、15197、15117接地開關,110kv#1主變110kv側中性點1010接地開關確已拉開, 110kv#1主變10kv側003斷路器手車確已在試驗位置;檢查110kv#1主變壓器冷卻器閥門已經全部開啟,油枕閥門、本體瓦斯、有載瓦斯繼電器兩側閥門已開啟,油位符合要求;壓力釋放閥固定螺栓已取下,將110kv#1主變高壓側分接檔位調至9b檔位;
4.2、10kv部分
1 檢查10kv#1電容器組011斷路器手車確已在試驗位置,0116隔離開關、0117接地開關確已拉開;
110KV新源變電站投運方案
批准 會簽 審核 編寫 左小勇 電力排程中心 2006年12月12日 110kv新源變電站投運方案 110kv新源線電站輸變電工程已全部竣工,經啟動委員會驗收組對新源線電站新安裝的全站裝置間隔 新建的110kv福源線線路及其兩側間隔所有 一 二次裝置驗收合格,具備投運條件。按照 新源110kv輸變電...
110KV電氣除錯方案
附件五 寧波熱電股份 三期改造擴建安裝工程 電氣施工技術方案 除錯部分 一 除錯的準備工作 1 除錯內容 2 準備工作 二 110kv公升壓站部分 1 110kv變壓器 2 110kv斷路器 3 110kv互感器 4 110kv避雷器 5 110kv隔離開關 6 110kv穿牆套管 7 110kv母...
110kv鐵塔拆除方案
雅安城廂110千伏線路新建工程 110kv全坪線t接入城廂110千伏線路工程 n6鐵塔拆除施工方案 雅安城廂110千伏輸變電工程施工專案部 2015年4月 批准日期 年月日 安全審核日期 年月日 技術審核日期 年月日 編寫日期 年月日 關家河灘水電站110kv線路6 9 段線路遷改鐵塔拆除方案 一 ...