2初冷器變形擬採用方案 外部換板

2021-12-25 20:10:16 字數 1137 閱讀 4677

宣鋼焦化廠2#初冷器變形維修施工方案(初稿2)

一、概況:

宣鋼焦化廠2#初冷器由於在使用中排液管堵塞,造成積水灌滿初冷器;使初冷器中下部向兩側鼓凸變形。管板和換熱管之間的變形造成部分煤氣從變形縫隙中通過,使初冷器換熱效率降低。故此需要對初冷器進行維修改造。

初冷器兩側管板自18公尺以下均有變形,0-12公尺變形量大於50mm,最大處東側在2.5m處出現為120mm,西側在9公尺處出現為110mm,12公尺-18公尺變形量為20-50mm;

二、 擬採取的方案

1、進行拆管、脹管工作:(同下段換管方案)

2、在初冷器外側12公尺處切開3.66*1.5側壁(10mm)及附屬槽鋼([16槽鋼),再清理切口並打坡口,用3.

66*1.5*10鋼板焊接替換,吊車倒鏈配合,人員現在外側施工,焊接內口時進入內部焊接內焊縫;完成後,切除下面的鋼板也以1.5公尺高度為界進行更換,一直換到底部。

一側完成後在進行另一側的更換工作,並焊接外側的加強槽鋼。

見下圖:

三、 擬採取的安全措施;

1、盲板加設;

將上下煤氣閥門關閉,並加設盲板,盲板加設完後,開啟頂部放散閥門,用蒸汽進行徹底置換,一天後,用煤氣檢測儀檢測煤氣濃度,合格後才能進行下道工序。

2、 吹掃;

初冷器的吹掃徹底與否,關係到施工安全,所以計畫吹掃時間為7-10天,使焦油較徹底的融化掉落;同時,吹掃的時候不光是初冷器殼程加蒸汽,管程內也要加蒸汽,才能保證管壁的焦油充分融化。

3、 清油及加水;

吹掃完成後需進行焦油清理工作,清理乾淨底部掉落的焦油後,在初冷器底部注滿清水使掉落的焊渣不至於引**災。

4、 準備水管及防爆電鑽;

施工過程中,為防止發生火災事故,在焊接地準備一條水龍帶(注滿水)和,末端帶閥門;水龍帶則準備撲滅零星火點。

螺栓安裝使用防爆電鑽,防止引**災。

5、滅火器;

在初冷器外底部和初冷器內部焊接處準備滅火器,安排專門人員進行監護。

6、準備噴淋管:

初冷器內原先在上中下段之間均有噴淋管,為保險起見,應將噴淋管注水,專人監護,發生不測時開啟噴淋管,保證施工人員安全。

7、其他防護;

隨安裝位置的公升高搭設腳手架,滿鋪腳手板。

安全施工電壓採用36v。工作時必須保證一人焊接,一人扶持支架或管板,一人手持水管監護的三人體制。

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