129萊鋼棒材廠QC材料

2021-08-21 06:02:38 字數 3518 閱讀 9501

降低冷床熱停工時

萊鋼棒材廠軋鋼車間裝置組qc小組

一、 小組簡介

萊蕪鋼鐵集團****棒材廠軋鋼車間建成於2023年,設計年生產能力3萬噸,通過不斷的裝置改造和技術更新,現已具備年產棒材50萬噸的生產能力。由於受資金和場地的制約,裝置改造和技術更新多採用分期進行,因此存在著技術不對等、各工序能力不匹配的現狀。

軋鋼車間裝置組負責車間技術進步與裝置的管理工作,為提高裝置維護水平,保證裝置執行正常;成立了裝置組qc小組,小組共有成員10人,成員中既有經驗豐富的工人技師,也有理論知識紮實的年青人,均接受過tqc教育培訓,有利用pdca迴圈解決問題的共同興趣。

小組成員構成表(1)

製表:李岩時間:2023年1月

為順利推進小組的活動,保證活動實效,實現活動目標,小組制定了活動計畫推進表,見表2:

小組活動計畫及實施表(2)、

製表:李岩時間:2023年1月

軋鋼車間冷床概貌

二、選題理由

三、 現狀調查

課題確定後,小組成員根據2023年qr-04-0121-2《熱軋鋼材週期流動卡片》,qr-04-0110-2《熱停工時記錄》、qr-04-0110-2《故障記錄分析表》,對2023年冷床熱停工時進行月度統計,見表3:

2023年月度冷床熱停工時統計表(3)

製表人:李岩時間:2023年1月

2023年月度冷床熱停工時折線圖(2)

製圖:孫永濤時間:2023年1月

從折線圖可以看出2023年冷床熱停工時7月份最高為25.3小時,3月份最低為7.1小時,總計186小時,平均達15.

5小時。為進一步調查冷床熱停工時,對冷床熱停工時進行了分類統計,見分類統計表4

2023年冷床熱停工時、廢鋼分類表(4)

製表:李岩時間:2023年1月

根據熱停工時分類表,繪製熱停工時分類排列圖,見圖3

冷床系統熱停工時排列圖(3)

製圖:孫永濤時間:2023年1月

因為冷床熱停工時主要是維修時間和處理廢鋼時間構成,因此我們對冷床裝置故障造成的廢鋼也進行分類統計並做了排列圖

冷床系統廢鋼情況排列圖(4)

製圖:孫永濤時間:2023年1月

從以上排列圖可以看出,冷床上卸鋼系統是造成冷床區熱停工時主要問題。

四、 目標確定

由現狀調查可以看出,全年因上卸鋼故障造成的熱停工時累計為132.4小時,佔冷床區熱停工時的71.18%,占全生產線熱停工時的41.

90%,因此只要較好解決冷床系統上卸鋼故障,將上卸鋼故障造成的熱停工時減少80%,就可以減少105.92小時的熱停工時,滿足減少熱停工時增加產量的目的,因此小組將本次活動的目標確定為:

將冷床熱停工時由186小時降低到86小時

活動目標柱狀圖(5)

製圖:孫永濤時間:2023年2月

五、原因分析

軋鋼車間的冷床為步進梁式,長66公尺寬10.8公尺,步進頻次8次/分。它由上卸鋼、步進床面、下卸鋼、冷剪等系統組成。

上卸鋼是將棒材從冷床輸入輥道上卸到冷床上的裝置,步進床面是對棒材進行冷卻和步進輸送,下卸鋼是將棒材從床面轉送到冷床剪下輥道的裝置。上卸鋼是冷床系統中最關鍵的裝置,由53塊止動裙板、106根連桿、固定裙板、變頻輥道、傳動軸組成;通過7個整合控制閥組分別控制7個油缸,完成止動裙板的上下運動。它將棒材從線速14m/s減速到0m/s並將其從輥道上卸到床面上,正常卸鋼時止動裙板高低錯位不大於2mm,當錯位大於2mm時出現棒材滑落速度不同,造成棒材彎曲,當錯位大於3mm時就可能引發跑鋼,形成亂鋼。

小組召開諸葛亮會,根據上卸鋼的工作原理對照上卸鋼系統裝置圖紙,結合上卸鋼故障的主要表現特徵,對故障原因進行了詳細分析。

原因分析系統圖:(6)

製圖:吳志強時間:2023年3月

六、 要因確認

我們根據原因分析系統圖,我們找出了造成上卸鋼故障的11個末端因素,並對這11個末端因素逐一進行了論證,論證過程如下表所示。

要因確認表(5)

製表:安佰花製表時間:2023年4月

通過要因確認表,造成上卸鋼故障的主要原因是:

1、 液壓元件動作時失靈

2、 回油過濾器易失效

3、 液壓元件不能離線檢測

七、制定對策

小組針對已經確立的三個要因逐一制定了相應對策,如下表所示:

對策實施表(6)

製表:安佰花製表時間:2023年4月

八、 對策實施

實施一:對液壓元件實現離線檢測,保證液壓元件滿足要求。

針對液壓元件使用精度高,質量檢測困難和系統故障難判斷等缺點,建立液壓元件離線檢測室,對液壓元件耐壓性、動作的靈敏性、和洩露實現了離線檢測,特別是對修復後的液壓遠件是否能用,提供了有力的檢測手段,同時對檢測的液壓元件建立臺帳,對檢測時間,上線時間,滿足要求的程度進行記錄,並制定下一檢測時間,做到既節約成本又確保液壓元件上線的使用效能。

實施後只在5月份與8月份發生過2次故障

(實施時間:2023年4-6月,參與人:吳志強、王建偉等)

實施二:完善回油過濾系統,對液壓油的清潔實現預知預控

在回油過濾器前面加裝了低壓耐震壓力表,根據壓力表的指示來確定油液的汙染情況並繪製油液汙染規律圖。根據規律圖和壓力表,確定了60天左右回油壓力達到濾芯的失效壓力,在卸鋼失穩前及時更換濾芯或油液,實現了液壓油的動態監控,保證油液清潔度。(油液顆粒度在20μ以內)

加裝壓力表後的回油過濾系統示意圖(7):

根據壓力表顯示壓力數值做出油液汙染規律圖

汙染指示規律圖(8):

製圖人員:邊延新時間:2023年4~7

(實施時間:2023年4-7月,參與人:王建偉、邊延新、喬彬等)

實施三:加裝板式冷卻器

我們根據上卸鋼提速後液壓幫浦輸出流量320l/分鐘,油缸的最高環境溫度95℃計算出,需要在原冷卻系統上加裝乙個10平方公尺板式冷卻器,。改造後油溫降低到35~55℃,保證了上卸鋼油缸的同步動作。

實施後在氣溫最高的7、8月份油溫也未超過55℃

實施時間:2023年5月,參與人:曲輝祥司鵬程等

九、 效果檢查

通過以上對策實施後,取得了明顯的效果,上卸鋼卸鋼故障明顯減少,小組成員根據qr-04-0110-2熱停工時記錄、qr-04-0110-2故障記錄分析表,對2023年度冷床熱停工時及廢鋼情況進行了統計(見表7)並繪製2023年冷床熱停工時排列圖,見圖9:

2023年冷床熱停工時及廢鋼統計表(7)

2023年冷床熱停工時排列圖(9)

製圖:孫永濤時間:2023年1月

2023年與2023年冷床熱停工時對比統計表(7)

製表人員:李岩時間:2023年1月

2005與2004冷床熱停工時對比折線圖(10)

製圖:孫永濤時間:2023年1月

目標完成情況對比柱狀圖(10)

製圖:孫永濤時間:2023年12月

2023年冷床熱停工時84.3小時比2023年的186小時減少101.7小時,增產鋼材0.

732萬噸,廢鋼量由2023年的200.8噸下降到2023年的76噸,減少124.8噸。

措施實施後的2023年7~12冷床熱停工時平均為3.85小時比2023年17.7小時降低13.

85小時。2023年軋鋼車間生產鋼材55.104萬噸,順利地完成了55萬噸的生產任務。

小組活動目標實現了。

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