造紙機械變頻技術改造成功案例

2022-09-28 15:36:08 字數 1344 閱讀 9028

4 案例分析

如:大連xx紙廠的生產線,其紙生產工藝的後乾燥、压光機、捲紙機原採用直流調速和滑差電機調速。現採用採用安邦信g9變頻器改造進行多電機分部傳動控制。

造紙機械的基本組成部分按照紙張形成的順序分為網部、壓榨、前乾燥、後壓榨、後乾燥、压光機、捲紙機等。其工藝為流漿箱輸出的紙漿在網部脫水成型,在壓榨部進行壓縮使紙層均勻,經過前乾燥進行乾燥,接著進入後壓榨進行施膠,再進入後乾燥器烘乾處理,然後利用压光機使紙張平滑,最後通過捲紙機形成母紙捲。造紙工藝流程圖如圖1所示:

圖1 造紙工藝流程圖

4.1 改造方案

採用安邦信g9系列變頻器,其電氣圖如圖2所示:

圖2 電氣圖

4.2功能介紹:

(l) 統調功能

採用主-從式結構,其速度可以通過統調電位器給定。將一台g9變頻器作為主驅動輸出,從驅動均採用g9系列產品,多台從驅動可以共用一台主驅動。

(2)l微調功能

主驅動的執行頻率通過統調電位器模擬口輸出,作為從驅動變頻器的初始同步轉速,其偏差可以通過從驅動的微調電位器來修正。

(3)由於變頻器具有較前強的過載能力和低頻額定轉矩,保證了速度不隨負載的變化而變化。同時,克服低速時速度不穩定的缺陷。

4.3 系統優點

(1)本系統採用先進的變頻控制技術,使電機軟啟動,減輕機械衝擊和降低部分噪音,延長機械裝置的使用壽命,減少機械維修費用。

(2) 執行、操作、維護簡便,提高產品的質量和產量。

(3) 由於變頻器在往下調速的同時也將電壓一起下調,而電磁滑差調速其電機的輸出電壓是不變的,兩者對比,變頻調速節約了大量的能源。

4.4 節電效果分析

大連xx紙廠是大型造紙廠家,其中我公司改造的1760白板紙機有5個傳動點,都是用電磁調速,各個傳動速度斷斷續續很不穩定,生產中經常斷紙,採用我公司設計的變頻同步控制系統改造後取得很好的節能效果。

改造前生產1噸紙用242.5度。,

變頻改造後生產1噸紙用127度電(6個月平均數)。

每噸節約為242.5-157=85.5度。

節電率達到:(85.5÷242.5)×100%=35.2%。

也就是說,該造紙機進行改造後,每月可為該廠節約42750度電,按每度電0.7元計算,每月就可節約29925元。每年就可節約35.

9萬元。且操作從45公尺/分一直調到75公尺/分仍相當穩定,同步效果極好,提高了紙的產量,增加了企業的效益。

5 結束語

將生產線整體變頻控制與改造後,生產線電機所需轉速由電機直接給出,避免了轉矩傳遞損失,既可實現電機聯動控制,又可分別調速控制,整條生產線可由其統一指揮,有序工作。我們相信,隨著交流變頻控制系統及通訊技術的發展和完善,交流變頻傳動系統以其技術先進、調速範圍寬,調速效能好,節電,操作方便等優點在新型造紙機上的應用越來越廣泛。

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