磨礦工藝除錯生產實踐Office

2022-08-01 11:00:03 字數 2238 閱讀 9006

磨礦工藝除錯生產實踐

用了近一年的時間,對工藝流程存在的問題採取了相應的解決措施,對工藝引數進行除錯,最後使選礦廠生產規模達到750t/d,磨礦細度達到-200目91%以上。

1、原設計改造工藝情況簡介

1.1設計工藝情況

採用兩段閉路磨礦分級工藝流程(見下圖),磨礦處理能力的採用核子秤計量,實現了定量、微機調控的恆定給礦。改造設計處理能力為800t/d。磨礦細度-200目佔95%,改造工藝裝置配置表如下:

原礦 一段磨礦

分級機旋流器組

二段磨礦

產品-200目92%

表1 磨礦分級裝置

1.2工藝流程存在的問題

改造後的磨礦工藝投產後,生產技術指標一直沒有達到原設計要求,主要表現在以下問題:

1、 處理礦量達不到設計要求,設計改造後磨礦處理能力為800t/d,實際生產處理能力只有700t/d。

2、 磨礦細度為-200目占有95%,實際只能達到-200目85%,改造前實際生產處理細度指標為-200目的92~92%,這個細度指標達不到,很難保證選礦**率。

3、 裝置狀況不能滿足生產工藝的要求。

2、存在問題的分析

初期試生產階段,對指標的除錯發現,處理礦量和磨礦細度這兩個指標互為制約,如均衡保證這兩個指標,處理礦量只能達到700t/d,磨礦細度-200目佔85%左右,分析其原因主要有以下幾點:

1、 一段分級機的結構引數與生產現場不匹配。溢流堰過低,螺旋下部過長,直接影響一段分級溢流細度指標。

2、 給礦機給礦不均勻是造成一段磨礦指標波動的原因之一。

3、 1#球磨機磨礦濃度不穩,一段分級濃度難以控制,直接影響球磨機的處理量和磨礦細度。

4、 磨礦工藝各工序水量調整不均勻,使各濃度達不到工藝要求,影響總的分級細度。

5、 旋流器分級機組規格型號大小不一,分級效各異,對細度總指標的影響是顯而易見的,各個旋流器的礦量分配不均勻,細度指標差別甚至超過去10%,影響總的分級細度指標。

3、除錯實踐

3.1 除錯過程

本著工藝先後次序,從一段磨礦除錯開始,對給礦量、加球量、磨礦濃度、分級效率等引數分別進行嚴格的除錯。

3.2工藝引數除錯

3.2.1一段磨礦工藝引數調整

一段磨礦工藝除錯主要是按照即定的處理礦量,通過以下幾種措施進行調整;

1、 調整補加球比例:除錯之初,一段球磨機裝球直徑為120,100,80 mm,各球量比3:3:

4,補加球與初裝球比大小、量相同,通過一段時間生產,發現磨礦指標不理想,分析原因,可能是球徑大,不利於細磨,之後補加球改球徑為100,80,60 mm,量比為4:3:3。

經過一段時間的生產執行,磨礦指標上公升,由原來的磨礦細度-200目含量45%提高到50%。

2、 調整磨礦濃度:1#球磨機磨礦濃度不穩,使一段分級濃度難以控制,主要是因為碎礦車間打掃衛生的水直接排入球磨機內,為了消除影響,將碎礦衛生的水直接排入沉澱池內綜合**,調整一段磨礦濃度,球磨機的處理量和磨礦細度上公升。最終確定一段磨礦濃度79±2%,磨礦細度-200目含量由原來的50%提高到53%左右。

3、 調整螺旋分級機結構引數:一段磨礦工藝改造設計由mqg2700×3600球磨機和2fg-2000分級機組成,由於分級機裝置本身的結構引數與生產現場不匹配。溢流堰過低,螺旋下部過長,影響了溢流細度,通過增加螺旋分級機的溢流堰高度、減少螺旋耙葉的數量等措施,提高了一段磨礦分級溢流細度。

分級機改進後,最終磨礦細度由-200目含量為54%提高到63%。

採取以上改進措施,通過一段時間的生產執行,對一段磨礦進行除錯指標考察,考察的結果見表如下:

3.2.2二段磨礦工藝引數調整

⑴、調整二段磨礦水量和礦量分配均勻性,首先對二段磨礦水量、礦量分配進行了調整,控制二段分級濃度,提高磨礦細度。

⑵、優化旋流器機組結構引數。二段分級機採用的是旋流器組,一共選用了5種型號、材質及內部結構引數不同的旋流器,為了解決二段併聯旋流器組沒有固定的結構引數問題,技術人員從旋流器型號、給礦壓力、沉砂嘴和溢流管口徑幾個方面進行選擇匹配研究。最後確定選用碳化矽旋流器,規格型號¢350mm,給礦壓力0.

1mpa,沉砂嘴¢45mm,溢流管¢110mm.調整前最終磨礦細度-200目含量為83.6%,調整後-200目含量為91%.

4、除錯結果及生產實踐

4.1除錯結果

通過對工藝引數除錯改進後,磨礦最終溢流細度提高了8.68%,一段磨礦細度可以達到要求.-200目含量在60%以上,處理量可達到750t/d.

處理礦量(31±2)t/h,一段磨礦濃度(79±2)%,一段分級溢流濃度(36±2)%,二段磨礦濃度(70±20)%,旋流器溢流濃度(15±2)%.

磨礦工藝除錯生產實踐

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磨礦工崗位操作規程

1 開車前,檢查所屬各裝置,使其處於良好待運狀態。2 檢查供電 供水 供礦情況是否良好。3 排除各運轉裝置周圍的障礙物及人員。4 與上下各相關工序取得聯絡,待一切正常後方可開車。5 開車順序為水閥 礦漿幫浦 二段球磨機 大球磨機 分級機 給礦皮帶 圓盤給礦。停車順序與開車順序相反。6 按時補加鋼球,...

磨礦分級作業工藝操作標準

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