三車間精餾塔試執行報告

2022-06-14 13:03:04 字數 929 閱讀 2163

三車間兩套精餾裝置經過檢修改造後已經具備了除錯條件,根據20多天的跟蹤除錯,兩套精餾裝置能夠穩定達到以下引數:

1、產量:基本穩定大於2噸/(套、時),蒸汽閥門開度:60%;

2、質量:精餾前溶劑純度小於75%,精餾後溶劑純度大於93%水溶解甲縮醛檢測無油狀物出現。

3、蒸汽量消耗:以測蒸汽凝結水的量對應蒸汽量的消耗,蒸汽閥門開度60%, 25分鐘接收了蒸汽凝結水231公斤,也就是說每小時蒸汽損耗554公斤。即精餾一噸純度達標溶劑消耗蒸汽277公斤。

4、當塔釜溫度大於90℃後取樣採出,經檢測cod含量小於1500。

5、經過二級冷卻甲縮醛冷卻溫度低於18℃,蒸發量蒸汽開度小於60%;基本消除了精餾塔緩衝罐的自然揮發。

總體而言:目前精餾塔穩定產量平均大於2噸/(套、時),蒸汽閥門開度:60%,產量含有進一步提公升的空間;精餾一噸含量93%以上且無油的溶劑,消耗277公斤蒸汽。

此次改造的工藝環節能夠滿足基本的生產要求和需要,能夠為提取提供充足較高含量的精餾溶劑,保證提取效率和提取質量穩定。

當然此次改造側重點再用工藝環節的優化,未充分考慮熱源的迴圈利用,後期在產量提公升和降低熱能損耗方面還有一定的空間。

1、按照目前除錯的情況,單位產量還能進一步提公升的空間,但前提是必須對塔頂冷凝器的通量進一步增加,消除或降低目前的塔頂壓力和增加一級冷凝效果,降低以及冷凝器的冷凝溫度,從而提高蒸發量和產量。

2、溶劑**系統的熱源充分利用,降低蒸發熱量損失;建議重點考慮所有車間的熱能迴圈利用,盡可能減少熱能損失。

3、冷卻水環節效果和效率不高,對**物料的降溫效果有限造成物料的揮發損耗;同時造成冷卻裝置的停產清理,降低了生產效率;建議對所有的水系統整體考慮,集中預處理保證降溫效果,降低**物料的損耗和停產清理造成損失。

4、為了保持精餾塔穩定操作,請繫工部進一步完善精餾塔軟體控制,增加精餾塔操作的個引數的實時記錄,設定引數上下限的報警等,使精餾的的操控在最佳狀態執行。

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