中寧公司1機大修解體匯報材料

2022-02-20 08:53:59 字數 3182 閱讀 1373

2023年5月中寧公司

#1機組大修解體匯報

十電專案部汽機

2023年6月6日

中寧公司#1機組於2023年5月17日停機進行大修工作,至6月日6已經順利完成了十電承包專案內的裝置解體工作,汽機專業主線副線各項工作均已經全面展開,總體進度近半,目前所有裝置已經全部解體完成,全面進入清理、打磨、測量調整階段。現對這一階段的工作開展情況向各位領導做一簡單匯報。

一、檢修專案執**況:

汽機專業汽輪機主機、輔機及配套系統標準檢修分項33項,技改及特殊檢修專案6項,目前已經全部實施開工。

二、檢修進度執**況:

目前質檢單完成情況,汽機專業共有h點222點,w點134點,目前已經驗收通過h點54點,w點65點,現在已經全面進入清理測量調整階段。

三、解體發現問題:已履行qdr程式:

1、#1機右側主汽門濾網處粘有異物(一條廢棄的m16螺栓及螺母)

原因分析:上次大修後主蒸汽管道沒有吹管乾淨,遺留了雜物。

處理方案:拆除雜物,對損傷部位進行焊補修復。

2、高低對輪有2條螺栓銷子面拉傷。

原因分析:螺栓孔中有雜質,拆除過程中拉傷。

處理方案:更換拉傷的連線螺栓,做好新螺栓的配重工作。

3、低發對輪有2條螺栓銷子面拉傷。

原因分析:螺栓孔中有雜質,拆除過程中拉傷。

處理方案:更換拉傷的連線螺栓,做好新螺栓的配重工作。

4、低壓內缸螺栓拆卸過程中,有8條螺栓無法拆除,進行割除。

原因分析:上次安裝過程中緊固力矩過大,造成螺母與螺桿咬死,無法拆卸。

處理方案:更換割除的螺栓及螺母,統計好螺栓規格尺寸及材質。

5、#4高調閥閥芯及閥座密封閥線處有擠壓痕跡。閥桿與聯軸器無法脫離。

原因分析:上次大修後,主蒸汽管道內有異物,閥門關閉過程中擠壓了異物造成密封面損傷。 閥桿與聯軸器間卡有雜質,造成螺紋咬死。

處理方法:割除聯軸器,保留閥桿,修復閥碟及閥座密封線。

6、b側中調門聯軸器連線銷卡澀。

原因分析:上次安裝過程中,連線銷安裝錯誤,導致該聯軸器無法拆卸。

處理方案:割除聯軸器,保留閥桿。

7、高、低壓缸軸封密封墊損壞。

原因分析:密封墊與缸體無法有效分離,拆卸過程中損壞。

處理方案:更換損壞的密封墊。

8、a凝結水幫浦幫浦座連線短管出現一條長120mm的裂紋。

原因分析:多級筒袋式立式離心幫浦,易在殼體最上端連線部位產生應力集中,疲勞出現裂紋。

處理方案:挖補裂紋,進行補焊修復。

9、發電機轉子#6軸頸處有一條寬9mm,深度約0.5mm的溝痕。

原因分析:執行過程中,軸承中卡入雜質造成軸頸損傷。

處理方案:打磨該溝痕,使軸頸表面平滑。

10、高壓、低壓內缸結合面螺栓內共發現有四條未取出的加熱棒(上次大修遺留)。

原因分析:上次檢修工藝不良。

處理方案:取出廢舊螺栓加熱棒,本次安裝過程中嚴格螺栓施工工藝。

11、#1機b前置幫浦非驅側推力瓦磨損,瓦塊磨損面已經超過瓦塊的二分之一,影響裝置正常安全執行。

原因分析:裝置長期執行,啟動或停機過程中油潤滑不足造成。

處理方案:更換推力瓦塊,檢查進油管路及節流孔。

12、#1機b前置幫浦對輪聯軸器衝擊損壞。

原因分析:多次啟停過程中衝擊損傷。

處理方案:更換聯軸器。

13、#1機#3高加疏水門閥座密封面沖刷出乙個約15mm寬,深2mm的溝痕。

原因分析:高加疏水長時間沖蝕閥芯、閥座密封面,造成閥座密封面出現傷痕;

處理方案:更換該閥門。

14、#1機#5低加疏水旁路門閥芯沖刷出乙個大徑約20mm長的橢圓形洞。

原因分析:疏水長期沖刷。

處理方案:更換該閥芯。

15、b凝結水幫浦連軸套6條m16的連線螺栓根部出現裂紋。

原因分析:螺栓材質不合格;上次安裝過程中緊固力矩大;拆卸過程中強行拆除。

處理方法:更換損壞的螺栓。

四、備品備件需求情況:

汽機主副裝置備品備件已經基本到貨齊全,正在進行逐步落實尺寸規格,拆卸過程中發生異常材料的備品已經統計完善,能夠提前領用備品已經領出,目前備品上沒有異常問題。

五、下步工作安排:

1、主機進入軸系中心調整階段,隔板窪窩調整及配合高中低壓的汽封改造工作。

2、主汽門、調門全面測量調整行程及間隙配合。

3、eh油系統檢查及油動機檢修。

4、電幫浦及電前幫浦檢修,內冷幫浦檢修。

5、熱力疏水系統優化進行管道合併,做好管道系統圖,焊口做好標記,並進行100%探傷。

六、大修主要進行的工作簡介:

(一)汽輪機本體

5月24日進行了全實缸修前中心測量並吊出低壓外缸,25日吊出高壓外缸,28日高低壓內缸全部解體完畢,並複測半缸中心。修前汽缸水平、高壓內缸定位尺寸、內缸窪窩測量、通流部分間隙測量等工作已經順利完成,目前,正對解體部件進行全面清理打磨,中期檢修工作,同時對半實缸中心進行調整。解體過程中各項測量資料已經齊全,解體過程中發現的問題正在積極解決,所需補充備品備件已經落實,目前各項工作正在有序進行。

1、高低中心:

(標準:左右張口0 下張口:0.129mm,左右圓周0 垂直圓周:低壓轉子高0.132mm)。

2、低發中心:(標準:左右張口0 下張口:0.148mm,左右圓周0 垂直圓周:低壓轉子高0.05mm)

5月29日,關於中心調整召開會議,綜合考慮修前機組振動及瓦溫情況確定調整方案:

①高低中心左右偏差控制在0.03mm以內,全實缸。

②#2軸承下落0.15mm,留下張口0.04-0.05mm,圓周調整到低壓轉子高0.14mm。

③扣完低壓外缸後調整低發中心,不進行半缸的低發中心調整。

2023年6月5日調整後的高低中心,調整墊片後高低中心(表架固定在低壓側):

3、修前軸系揚度測量情況:

4.修前部分窪窩測量資料:單位mm

5、修前各支撐軸承間隙緊力情況:單位:mm

各軸承烏金情況良好。

6、推力瓦厚度數值:單位mm

7、發電機密封軸承

8、修前推力間隙: 0.35mm(標準0.25—0.38mm)

9、高壓轉子最大彎曲度0.02mm,高壓轉子最大瓢偏度0.01mm.

10、低壓轉子最大彎曲0.03 mm(第6級與第5級中間段),低壓轉子最大瓢偏0.175 mm(調端第7級轉子端麵)。

11、修前通流間隙測量情況:單位:mm

汽輪機本體檢修記錄卡3h6

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