動態排渣稀酸過濾器設計方案

2021-12-22 11:01:03 字數 2418 閱讀 6655

動態排渣稀酸過濾器(dpz-xx型)設計方案

(李建生)

一、現狀分析:

目前,硫鐵礦(硫精砂)制酸工藝中,淨化工段稀酸淨化工藝是影響生產的重要環節,從最初的開路水洗工藝,到現在流行的封閉酸洗工藝,稀酸淨化工藝逐步完善,稀酸淨化裝置不斷更新換代,稀酸淨化成本逐年下降。隨著環保壓力的不斷公升高,對硫鐵礦制酸工藝中稀酸淨化和處理的要求越來越高。淨化工段稀酸處理是否達標,正日益成為關乎硫鐵礦制酸能否生存的關鍵所在。

礬山磷礦硫酸廠淨化工段採用fbl稀酸過濾器取代斜管沉降器,稀酸淨化效果顯著,稀酸經過高分子吸附材料,配合使用高分子絮凝劑處理後,能夠達到澄清狀態。fbl稀酸過濾器頂部滲透隔板是剛性結構,安裝一定孔徑的水帽,阻隔高分子吸附過濾填料,使淨化後的稀酸滲透通過。滲透隔板採用玻璃鋼材質,與筒體粘接。

安裝要求較高,如果安裝過程有缺陷和瑕疵,將會對其安全執行產生不利影響。

在實際使用中,由於設計原因和加工中存在缺陷,一號稀酸過濾器頂部滲透隔板斷裂漏料,高分子過濾材料跑出,進入稀酸槽內,嚴重影響過濾效率,雖然經過多次維修,故障率仍然較高,不能確保安全執行。

實際使用中,一二號稀酸過濾器併聯使用,能夠滿足生產正常負荷。如果一台出現故障停用,單台裝置執行,稀酸過濾負荷過大,影響過濾效率和效果。同時,操作範圍狹窄,過濾器操作壓力大,對過濾器本體執行安全帶來隱患,只能採取分流部分稀酸的辦法,不經過過濾返回系統繼續洗滌爐氣,增加文氏管洗滌器噴淋稀酸固體含量,影響對文氏管淨化效率。

增加淨化工段其它裝置執行負荷,影響爐氣淨化效果,進而影響後續工段的執行。

二、設計思路:

滲透隔板剛性結構設計,使得高分子吸附填料在過濾過程中形成固定狀態,進行排渣操作時,由於稀酸過濾器不能停止稀酸進入,排渣只能將正常沉降的濾渣排掉,填料中積存的濾渣不能被稀酸反沖洗,仍然在填料中存在。經過細緻思考,稀酸處理過程中,填料層靜止狀態,能提高過濾效果。當進行排渣時,如果使填料形成動態過程,將對填料層積存的濾餅脫離填料,自然沉降,產生非常好的效果。

三、設計方案:

按照以上設計思路,對稀酸過濾器滲透隔板進行改造,降低滲透壓力,減少故障維修次數,提高稀酸淨化效率。方案如下:

(1)主體改造構思:

1、取消稀酸過濾器頂部剛性滲透隔板和滲透水帽結構,重新設計滲透機構;

2、採用工業濾布作為滲透元件,選擇丙綸纖維織就的多層濾布,濾布孔徑在30~60目,能有效阻隔高分子過濾填料,滲透壓很小,淨化稀酸通過效果明顯。具體選用哪種孔徑濾布,通過實際使用效果確定。

3、滲透濾布可以採用靈活的固定方式,比如開口密封圈,楔子擠壓固定,頂部可以採用蓋板方式密封。濾布密封機構由密封圈和楔子組成,密封圈可以採用厚4~6mm,寬250mm鋼板,形成帶狀,並留楔形缺口,外襯耐酸橡膠,楔子採用鋼板襯膠。根據使用效果,密封機構還可以採用聚丙烯材質,選擇厚度40mm,高250mm聚丙烯環形帶,使用壽命會更高。

4、丙綸濾布是柔性材質,可以形成動態排渣,提高填料吸附收集的濾餅的解離和沉降效率。進行排渣操作時,可以人工觸動濾布,使填料層發生位移和結構改變,使其內部固定的沉積濾餅發生裂解,加快與填料解離速度,使濾渣迅速下沉,排放,大大提高排渣效率。設計濾布擊打錘,採用耐稀酸材質,設計平滑的錘狀裝置,通過滑輪裝置吊裝,地面人員進行排渣作業時,可以拉動繩索,使擊打錘觸動濾布,使濾布運動,改變填料靜止狀態。

5、可以對故障率較高的一號過濾器進行改造,作為試驗。具體做法:截掉稀酸過濾器上部封頭,對斷口處進行玻璃鋼加厚加強處理。

筒體內部增加密封圈阻擋突起裝置,防止密封圈進行擠壓操作時向下滑動。筒體外部安裝鋼板圈帶,形成足夠強度的耐擠壓筒體,為內部濾布密封圈進行擠壓密封時提供支撐,防止玻璃鋼筒體受壓損壞。頂部安裝蓋板,設計放空口或者利用系統負壓,收集過濾器內揮發氣體。

根據實際使用效果,判斷改造是否成功,並決定是否進行稀酸過濾器全面改造。

(2)輔助設施設計:

在稀酸過濾器頂部製作安裝平台、爬梯、護欄等安全設施,方便操作人員上下。設計安裝吊裝裝置,在稀酸過濾器排列方向上,安裝25#工字鋼梁,配置手動滑車,利用手拉葫蘆等吊裝裝置,進行濾布、密封圈、蓋板等的安裝、拆卸等作業。

(3)dpz稀酸過濾器設計圖彙總:

另附四、方案實施預期效果:

通過動態排渣稀酸過濾器的設計改造,能夠達到以下預期目的:

1、降低滲透壓,提高稀酸過濾器操作安全係數,減少故障維修次數。

2、提高稀酸過濾效率,提高稀酸過濾品質,結合稀酸再處理,為將來稀酸繼續返回乾吸系統提供便利條件,提高稀酸附加值。

3、澄清的稀酸返回系統,能提高淨化工段所有淨化裝置的整體淨化效率,改善爐氣淨化效果,降低電除霧執行負荷,能改善電除霧積泥狀況,提高開車率。同時,經過高效淨化的爐氣,能夠改善後續工段工藝引數,潔淨的爐氣進入轉化和乾吸工段,避免觸媒中毒,延長觸媒使用年限。確保穩定的較高轉化率,進而改善吸收效果,提高吸收率,減少有害氣體排放,既保證了經濟效益,又滿足了環保要求。

4、在提高經濟效益與社會效益兩個方面,都能夠取得非常顯著的收益提高轉化率和吸收率,能夠增加硫酸產量,減少浪費,降低生產成本。有害氣體的減排,能夠提高企業環保等級,降低環保壓力,減少環保監察和處罰的壓力,創造良好的社會效益。

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