造成磨煤機排渣箱堵渣的原因分析及措施

2021-08-16 04:36:18 字數 1063 閱讀 9024

從以往磨煤機排渣箱堵渣的情況來看,造成我廠磨煤機堵渣的原因有以下四點:

(1)排渣箱入口門開不到位或自關導致排渣不暢,在渣箱入口處結焦堵塞,此種情況只發生一次(#1爐#4磨),目前已處理。

(2)由於原煤中含有鐵絲等雜物,無法從磨煤機排出,堵塞在排渣箱入口,造成排渣不暢,在渣箱入口處結焦堵塞。煤中含有雜物堵塞磨煤機的情況近期沒有發生,控制較好。

(3)排渣操作不正確。排渣人員排完渣後忘記開啟排渣箱入口門,造成渣箱堵塞。

(4)排渣不及時造成渣箱堵塞,根據對近期磨煤機堵渣情況的調查,基本上都是由於排渣不及時導致的。

(5)磨煤機磨損較嚴重,#2爐和#3爐的磨煤機去年小修時更換了磨輥套,製粉系統累積執行時間在7000小時左右;#1爐和#4爐雖然在大修時更換了磨輥套,但是磨碗襯板和節流環磨損嚴重的部件大部分都未進行更換,磨煤機出力降低,導致排煤量增大,最嚴重的一台磨(#3爐#2磨)每十分鐘就要進行一次排渣,給排渣工作帶來一定困難。

通過對排渣量大的磨煤機的一次風進行跟蹤調整,並通過調查歷史趨勢曲線,各磨煤機出口風壓基本都維持在2.0kpa左右,高於設計值1.2kpa。

可以判斷造成排渣量大原因不是風量調整的問題,為裝置原因。

統計5月份以來磨煤機堵渣共6次,其中#1爐#5磨堵渣4次,原因為#1爐#5磨排渣管向外噴火,排渣人員不能及時排渣,導致渣箱堵塞。另外兩次為#3爐#2磨和#3爐#4磨。

防範措施:

(1)增加磨煤機的定期檢修和維護工作,建議磨煤機累積執行2000小時後每增加1000小時進行一次檢查,對損壞部件更換或根據磨損情況調整磨輥和磨碗間隙。

(2)加強排渣人員的業務培訓,避免因操作不當造成磨煤機堵渣。

(3)加強排渣人員的管理,要求排渣人員發現磨煤機排渣異常及時匯報鍋爐值班員,發現排查系統裝置缺陷及時通知鍋爐值班員聯絡檢修處理,並做好記錄。

(4)執行人員認真進行調整,發現個別磨煤機排煤量大積極協調各磨煤機出力,在不影響機組負荷的情況下,盡量減小排渣量大的磨煤機出力。

(5)加強輸煤管理,尤其是增強對碎煤機、除鐵器的執行及維護,防止因雜物進入磨煤機造成磨煤機堵渣。

生產運營部:

裝置技術部:

恆正公司:

二〇〇八年五月十九日

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