技師工作小結

2021-10-03 08:29:49 字數 2773 閱讀 8630

plc在多點電阻焊機上

生產不同產品時的靈活應用

plc在多點電阻焊機上

生產不同產品時的靈活應用

一、 產品介紹:

,這樣焊接完成後構成一對板對,同時形成乙個流道(合金板和合金板之間),兩對板對形成3個流道2種流程,換熱的介質就在2種流道之間進行熱量交換。應客戶的要求需生產非標產品,產品圖紙如下圖:

定距柱橫向排數為26排,橫向偶數排部分用折流板代替了定距柱,且從第二排開始每間隔4排有一顆定距柱在板片的下方;從第四排開始每間隔4排有一顆定居柱在板片的上方;定距柱之間距離為35mm。

二、裝置情況

1.裝置的焊接形式為雙面單點,配備有五颱bosch-psg6130變壓器和五颱bosch-psi6300中頻逆變焊接控制器(已各拆除一套,剩餘4套)。

2、裝置由fx2n-128mr和got940觸控螢幕之間進行通訊,控制裝置龍門上下滑板上各8個氣缸作上下運動,同時將焊接啟動訊號及焊接規範通過plc傳送到bosch中頻逆變控制器進行焊接,焊接完成由中頻逆變控制器傳送乙個焊接結束訊號給plc,plc再進行控制滑板或送料小車進行橫向或縱向直線運動。可以在觸控螢幕上進行焊接規範的選擇、焊接排數、焊接次數、平移次數的設定等操作,同時觸控螢幕可以顯示當前焊接排數、當前平移次數、故障報警等顯示。

3、控制方框圖:

4、裝置工作原理:將被焊工件由氣缸壓緊在兩電極之間,並通過電流流經工件接觸面及鄰近區域產生電阻熱,將其加熱到熔化或塑性狀態,釋放加壓力後自然冷卻達到焊接目的。

5、裝置元器件型號引數:

1、 氣動元件:電磁閥:smc-vq4151-5g 電源電壓:dc24v;控制方式:二位單電控

2、 氣缸:ckd-cy-80-50 活塞直徑80mm; 行程:50mm,工作壓力範圍:0.2-0.9mpa

3、 電器部分引數:

plc型號:fx2n-128mr

輸入電壓:ac220v內建24v 400ma直流電源

基本指令 0.08微秒/指令基本單元128點

可擴充套件單元256點8k步內建ram暫存器

觸控螢幕:三菱f-940got-lwd-c

輸入電壓:dc24v通訊埠:com1;

波特率:38400位元/秒顏色:單色;

儲存量:512mb防護等級:ip65

a) 阻焊控制裝置引數:

阻焊裝置由bosch力士樂psi6300控制器及psg6130變壓器組成。

psi6300控制器為中頻逆變控制系統,輸入電壓為ac380v,經過橋式整流,形成直流迴路,再經過逆變,增壓,變頻,輸出單相ac500v的交流電,最大工作電流800a;通過ethernet、profibus等通訊方式和pc連線後可以設定256套焊接規範,焊接電流、壓力、焊接時間等可自由設定,可以利用預置的焊接電流的公差帶同步檢測焊接質量,同時可以記錄、檢視焊接及報警等資訊;

psg6130變壓器一次側輸入500v~550v,在次級經由二極體整流,再將交流電轉變成dc9v、頻率達到1000hz,單台該型號變壓器次級電流可以達到6.5ka-36ka。

直流焊接相對於交流焊接的優點:

a、3相平衡負載,減少對供電系統功率的要求;

b、無電感分量,功率因數接近1,無需調整功率因數;

c、消除對供電電源的汙染,是綠色的焊接;

d、減少電源消耗,節能降耗;

e、 智慧型數字全閉合控制,可以對逆變器和變壓器進行保護;

f、焊接控制電流更精確;增加焊接工期的穩定性;焊接時間精度為毫秒,可以對焊接時間任意控制等。

三、裝置存在問題

使用目前多點焊裝置的焊接程式無法進行焊接,主要原因有以下幾條:

1、 原裝置上下各有8個氣缸,4個進行布定距柱焊接,4個進行蓋板焊接,氣缸直徑為85mm,定距柱焊接電極和蓋板氣缸電極(含固定氣缸的底座)之間最小間距為90mm(中對中),滑板長度為1117mm(固定氣缸的底板),如使用原程式焊接,滑板長度不夠造成8對氣缸無法安裝。

2、 使用原程式焊接,滑板需平移7次(26/4=6…….2,)最後乙個電極需焊接8次,布豆橫向平移距離為280mm,蓋板焊接最大橫向平移距離為385mm,但裝置滑板最大橫向平移距離為320mm,無法滿足焊接的要求。

3、 生產效率低,即使程式滿足客戶要求,可以焊接,由於需要橫向移動7次,縱向移動需要8次,整個焊接執行時間比較長。

四、 改造思路

在不增加硬體、不改變plc輸入輸出點的情況下對裝置進行程式改造。

第一步:同時使用8個電極進行布定距柱焊接(考慮到焊接時對變壓器的衝擊電流及焊接控制器只有一台的情況下,先使用4個蓋面電極進行焊接,蓋面電極完成焊接後再使用4個布定距柱電極進行焊接,兩次焊接完成後再進行縱向平移,縱向移動到設定排數後進行橫向移動)。

第二部:調整電極氣缸間距,使蓋面氣缸和布定距柱氣缸之間間距為245mm(中對中),蓋面氣缸和布定距柱氣缸間距為140mm(中對中),這樣就可以使焊接次數為7次,縱向移動可以縮短為4次。焊接次數布置圖如下圖:

第三部:在焊接時對用方鋼代替定距柱的部位,進行焊接限制,在定距柱焊接完成後再對方鋼進行焊接。

第四部:使用定距柱焊接和蓋板焊接時的焊接規範程式應互不干擾。

五、 改造方案

1、狀態轉移圖:附件1

2、plc程式:附件2

六、 焊接效果:

1.完成了生產任務,從開始焊接定距柱至蓋板焊接結束共用時80分鐘/對,包括生產的輔助工作,焊接效果(布定巨柱及方鋼)如下:

達到技術設計圖紙要求。

2.存在缺陷:由於布豆時上下電極分別選用平電極和球面電極,蓋板、點方鋼時上下電極需分別選用球面電極和平電極,在焊接完佈豆後,進行方鋼及蓋面焊接時需要進行更換電極,造成的操作工頻繁更換電極而影響生產進度。

基於以上因素考慮在以後的裝置改造計畫中增加點焊機氣缸,使得在焊接此類產品時不更換電極,同時加快焊接的速度。

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