自動控制原理實習報告

2021-09-28 02:18:48 字數 3774 閱讀 5984

自動控制原理課程設計

【實驗目的】

1. 學會系統的機理建模;

2. 學會用搭建電路模型,模擬控制系統;

3. 學會使用opc協議,以及ni usb6008的使用;

4. 學會使用pid控制規律控制系統;

5. 能應用串聯校正提高系統效能;

6. 了解ts,kp,ti,td對系統效能的影響;

一、雙容水箱

【實驗內容】

(一)雙容水箱

1. 雙容水箱物件的建模、**、控制系統分析與設計;

2. 應用電路,模擬雙容水箱,進行試驗;

3. 應用pid控制規律控制系統;

4. 應用串聯校正,調節系統;

5. 改變ts,kp觀察其對穩定性以及穩態誤差的影響;

【實驗原理】

一.雙容水箱簡介

a3000現場系統包括三水箱,乙個鍋爐,乙個強制換熱器,兩個水幫浦,兩個流量計,乙個電動調節閥。其他還包括加熱管,大水箱。圖見1-1。

在本次課程設計中,首先選取a3000裝置中的3#水箱和4#水箱串聯組成的液位控制系統,選取控制變數為變頻幫浦的頻率,被控變數為4#水箱的液位。針對上述系統首先建立被控物件模型,然後使用控制系統實驗箱搭建電路,模擬水箱液位控制系統的被控物件,最後針對搭建的模擬物件設計控制系統,滿足控制要求。

圖1-2 控制流程圖

【實驗結果及步驟】

1、通過測量實際裝置的尺寸,採集dcs系統的資料建立二階水箱液位物件模型。(先建立機理模型,並在某工作點進行線性化,求傳遞函式)

1)機理模型:

控制作用u 和調節閥管道上的流量之間的關係為q1=k1*u1。

取被控變數為第 2 控制作用為u ,控制調節閥lv1001 的開度,從而影響第1 個水箱的液位h1 和第個水箱的液位h2 ,建立該二階水箱的狀態空間表示式描述的數學模型。(選取h1 和h2為狀態變數,控制作用u 為輸入)。

非線性方程為:

(1)線性模型**

對狀態方程進行增量化,並在工作點處進行線性化

a. 先求出穩態時的關係式

(2)b. 對微分方程中的各變數用相應的增量代替,有

(3)c.將上述微分方程(3)進行線性化

(4)d.最後得到線性化的微分方程

(5)代入數值:=30.034678,=36.68,=10,=1.9,=1.65,=48,=50,=1010,=400,=50。

公式進行拉式變換並代入數值得:

2)辨識模型:

通過**軟體收集到如下資料如圖1.1

圖1-1-1圖1-1-2

經過分離後得到的需要辨識的部分

圖1-1-3上行二階辨識部分圖1-1-4下行二階辨識部分

用試驗建模(黑箱)方法辨識被控物件數學模型,並通過**分析模型辨識的效果

(上行)

圖 1-1-5非線性上行線性下行曲線

分析:經過模型的機理建模以及模型的辨識後,繪製各自的時域曲線如圖1.3(歸一化後)。發現線性化的模型與辨識的模型吻合的很好,但是非線性化的模型曲線與其它二者的相差交大。

誤差較大的原因

1、 上行辨識與下行辨識誤差的存在;

2、 在下行辨識時,由於是給的負階躍,即給定量由高變低,由於慣性,變化速度會變慢,辨識結果與上行結果不同。

3、 **性化模型中,由於線性化引起的誤差;

4、 在非線性模型中,由於調節閥的開度不是線性化,引起的誤差;

1、 根據建立二階水箱液位物件模型,在計算機自動控制實驗箱上利用電阻、電容、放大器的元件模擬二階水箱液位物件。

圖 1-2-1 電路圖

搭建完電路後傳遞函式為:

與理論值相比縮小了100倍。

通過測量系統模型為:

2、 通過ni usb-6008資料採集卡採集模擬物件的資料,測試被控物件的開環特性,驗證模擬物件的正確性。

圖 1-3-1 opc通訊原理圖

理論階躍響應與實際測量階躍響應曲線

圖 1-3-2 理論曲線和測量曲線

如圖 1-3-2左邊曲線為理論曲線,右邊曲線為實際測量曲線,這兩條曲線幾乎重合,但是測量曲線延時了大概0.2s的時間,這是因為程式執行造成的延遲。除去誤差兩條曲線幾乎吻合。

3、 採用純比例控制,分析閉環控制系統隨比例係數變化控制效能指標(超調量,上公升時間,調節時間,穩態誤差等)的變化。

理論曲線實際測量曲線

分析:採用純比例控制,閉環控制系統隨比例係數增大,控制效能指標變化如下:

超調量:增加;

上公升時間:變短;

調節時間:沒有變化規律;

穩態誤差等:減小;

注意:由於實驗過程中存在未知的測量誤差,測量曲線超調量大於理論曲線,之後的測量曲線的超調量都會略大於實際曲線的超調量。

4、 採用pi控制器,利用根軌跡法判斷系統的穩定性,使用matlab中 sisotools設計控制系統效能指標,並將控制器應用於實際模擬**系統,觀測實際系統能否達到設計的效能指標。

1)圖 1-5-1 根軌跡和bode圖

圖 1-5-2 單位階躍響應(理論曲線圖 1-5-3 單位階躍響應(測量曲線)

從bode圖中看出相角欲度大於0,幅值欲度大於0,系統穩定,通過**和測量觀測到與結論符合

2)圖 1-5-4 根軌跡和bode圖

圖 1-5-5 單位階躍響應(理論曲線圖 1-5-6 單位階躍響應(測量曲線)

3圖 1-5-7 根軌跡和bode圖

圖 1-5-8 單位階躍響應(理論曲線圖 1-5-9 單位階躍響應(測量曲線)

4圖 1-5-10 根軌跡和bode圖

圖 1-5-11 單位階躍響應(理論曲線圖 1-5-12 單位階躍響應(測量曲線)

分析: 1)和2) ti相等時,kp增大,調節時間變短,超調量變大;

1)和3) kp相等時,ti增大,調節時間變長,超調量變小;

kp增大,系統可能變的不穩定,變成發散的。

注意:a.在4)中,採集的資料是不穩定的,振盪的,原因可能是因為ni usb6008的輸出時限幅的,導致在後面的輸出是有限的,並且由於干擾的影響,導致輸出如測量曲線所示。

b.在測量時由於曲線不是嚴格從0開始,導致測量曲線超調量大於理論曲線,且積分時間越長,這種現象越明顯。

5、 採用pid控制,分析不同引數下,控制系統的調節效果。

表1-6-2

表1-6-3

表1-6-4

分析: 通過對理想曲線的分析發現,隨著微分時間增加,系統超調量增加,調節時間變長,上公升時間變長,

這個規律通過實際電路的實驗得到驗證。

注意:對於應用於實際電路pid調節電路,如果微分時間過長,由於與擾動的原因,可能導致系統極不穩定。而且系統的毛刺會變多。

6、 通過串聯超前滯後環節校正系統,使用matlab中 sisotools設計控制系統效能指標,並將校正環節應用於實際模擬**系統,觀測實際系統能否達到設計的效能指標。

校正前,原系統伯德圖如下:

圖 1-7-1 原系統伯德圖

圖 1-7-2系統理想階躍響應曲線

引數如下

經校正後,期望系統引數如下:

kv>40

siso超前調節作用

圖1-7-3 校正環節

圖1-7-4 siso校正後系統理想曲線

圖 simulink搭建的模型

圖 simulink**圖

圖實際電路測量曲線

7、 通過控制實驗說明取樣週期、開環增益對系統穩定性和穩態誤差的影響

通過pi調節,來驗證取樣週期的影響

12)34)5678910通過實驗,發現:

1)-4)取樣週期不變,開環增益變大,系統穩定性變差,穩態誤差減小。

5)-10)開環增益不變,取樣週期變大,系統穩定性變差,穩態誤差變大。

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