1機開式水中斷的異常總結

2021-09-15 08:48:56 字數 2738 閱讀 1698

一、 汽機側處理經過:

2月21日晚班一控二班按照規定輪換裝置,18:30值班長馮志強到就地輪換#1機開式水幫浦,啟動#12開式水幫浦後出口門處突然大量噴水,人員不能靠近。馮志強立即匯報並冒水強行關閉#12開式幫浦進、出口門。

後經就地確認為#12開式水幫浦出口門靠母管側法蘭漏水不能隔離,值長下令#1機退出agc快減負荷至5mw以下並保證機組安全。

19:00左右,生產系統各級相關人員趕到現場組織處理,停運#11開式水幫浦並隔離開式水系統進行臨時搶修。

開式水系統停運後,氫氣溫度快速**,最高**至67℃,凝汽器真空由-98.8開始下降,最低下降至-94.2kpa;

20:10,#12開式水幫浦出口門進行緊急處理後,漏水減小,啟動#11開式水幫浦執行,氫氣溫度快速下降,真空逐漸**,#1機組穩定加負荷至150mw,恢復正常執行。

23:00為確保機組穩定執行,負荷減至5mw,再次停運開式水系統,更換#12開式水幫浦出口門,23:30搶修工作結束,開式水系統恢復正常。

開式水系統停運過程中由於準備充分,氫氣溫度最高**至42℃。

23:30搶修工作結束,開式水系統恢復正常。

二、 鍋爐側處理經過:

19:45左右#1機組因開式水系統大量漏水,機組快減負荷至5mw以下,鍋爐a層4只小油槍、f2、f4油槍執行,所有給粉機停運,因鍋爐熱負荷降低,汽溫隨之下降,20:10#1機機前溫度最低至408℃,爐側汽溫最低至380℃,#12開式水幫浦出口門進行緊急處理後,漏水減小,啟動#11開式水幫浦執行,#1機組穩定加負荷至150mw,恢復正常執行。

23:00為徹底處理好#1機組開式水系統故障,負荷再次降低至5mw以下,鍋爐a層4只小油槍、f2、f4油槍執行,a層3只給粉機執行,爐側汽溫降至440℃時,開啟#1機組高旁(10~20%)、低旁路(10%左右),鍋爐加強燃燒,投入a層4只油槍執行,爐側汽溫穩定在430℃以上。23:

30搶修工作結束,開式水系統恢復正常。

三、 汽側側存在的問題及總結

1、 #1機開式水幫浦停運時負荷仍有150mw,開式水系統停運後氫氣溫度快速**,最高**至67℃,且減負荷至20mw左右未繼續減負荷至5mw加劇了氫溫的**;

2、 開式水幫浦停運後,關閉了#11、#12開式水幫浦進水門,由於#11開式水幫浦進口門關閉不嚴,導致消壓不到位,直到關閉#1機開式水濾網進水門後方才隔離,影響了處理時間,導致氫氣溫度快速**;

3、 由於氣溫較低,內冷水及閉式水溫度無影響,但電幫浦不能備用,大小機油溫由於採用冷油器供水幫浦供水冷卻,因此未影響大小機油溫,如果是夏季氣溫較高,則內冷水溫及閉式水溫將**。

4、 真空幫浦冷卻水中斷後,真空幫浦工作液溫度**,開式水中斷後10分鐘左右真空幫浦開始下降。第一次開式水中斷時真空下降緩慢主要是因為#11開式水幫浦進口門關閉不嚴,真空幫浦位置較低,冷卻水仍能冷卻真空幫浦,因此前半小時真空未變化,關閉開式水濾網進口門隔離到位後真空開始緩慢下降,由-98.8kpa下降至-94.

2kpa,夏季應考慮在真空幫浦冷卻器上加消防水噴淋。

5、 第一次開式水系統恢復後由於拖延時間較長,導致鍋爐溫度下降至370℃左右,汽機側溫度也下降至440℃,在加負荷過程中主汽溫度最低下降至410℃左右,應考慮開啟高低壓旁路增加流量、增加燃燒提高溫度。第二次開式水系統停運由於停運時間較短,並適當開啟了高低壓旁路,主汽溫最低降至440℃左右,且鍋爐側汽溫**較快;

四、 鍋爐側存在的問題及總結

6、 鍋爐深度降低負荷後,必須加強爐側汽溫監視,防止因燃燒減弱,汽溫大幅下降,導致汽輪機漲差異常。同時應監視高旁後溫度,防止高旁溫度過高,同時嚴禁開啟高旁減溫水,防止汽輪機進水。

7、 當鍋爐側汽溫降至440~450℃時,應及時開啟高旁,鍋爐應加強燃燒,穩定汽溫。

8、 旁路開度應根據主汽壓力和溫度情況來控制:高旁10~20%,低旁路10%左右,控制汽溫在430℃以上。

五、 開式水系統中斷事故處理方案

1. 開式水系統中斷後應立即快速減負荷至5mw左右,並聯絡機務、熱工人員前來處理。

2. 如為開式水系統外漏所致,應立即啟動凝汽器排汙坑排汙幫浦,聯絡檢修人員加裝潛水幫浦,檢查排汙幫浦、膠球幫浦等裝置是否被淹,安排電氣人員檢查電氣裝置運**況。

3. 如因電氣故障或幫浦的原因故障,則可通過增啟迴圈水幫浦,提高迴圈水母管壓力至0.15mpa左右,開啟開式水各閥門通過迴圈水靜壓冷卻各冷卻器。

4. 機組減負荷至120mw停運一台小機,保持一台小機執行,切小機汽源至輔汽。

5. 聯絡熱工退出以下保護:汽包水位保護、電幫浦聯鎖、低真空保護、高旁後溫度高自關高旁保護;退出以下聯鎖:大機跳小機保護。

6. 機組減負荷過程中注意主汽溫度控制,爐側主汽溫低於應440℃逐漸開啟高低旁,高旁減溫水視情況投入,盡量不投;機前溫度低於400℃應開啟機前疏水。

7. 汽機應注意監視汽機缸溫、脹差、排汽溫度、高排溫度等引數以及真空幫浦運**況。機組快速減負荷過程中電氣人員應及時降低機組無功至5mvar左右,注意不進相執行。

8. 氫氣溫度高可進行排補氫操作,以降低氫溫,增啟除鹽水幫浦,將閉式水、內冷水、真空幫浦補水均切至除鹽水,如凝汽器真空低於-90kpa則輪換一台真空幫浦,夏季如製冷系統執行可將#11、#21真空幫浦冷卻水切至冷凍水執行。

9. 夏季聯絡檢修人員增加消防水對真空幫浦冷卻器、定子冷卻水、閉式水冷卻器上噴淋消防水。

10. 機組加負荷過程中等鍋爐溫度、壓力均回公升後再開啟汽機調門,初期開門速度不超過5mw/min,機前溫度**超過450℃可適當加快,並關閉高低壓旁路。

附:氫溫及鐵芯溫度變化

備註:1、起始溫度上公升至最高溫度歷時72分鐘

2、內冷水通過換水的措施,可以控制在合適範圍內

3、根據裝置部提供的計算資料,當日轉子溫度約為98℃。

4、當時迴圈水入口溫度9.3℃,外界環境溫度15℃左右,機房內溫度未知。

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