2爐煙道更換技術說明1104 1

2021-09-09 02:16:52 字數 3864 閱讀 9515

三煉鋼廠2#轉爐煙道式餘熱鍋爐上段更換

武鋼建工集團檢修保產分公司

三煉鋼廠2#轉爐煙道式餘熱鍋爐上段更換

一、技術攻關專案的提出

武鋼三煉鋼廠是90年代建成投產,其它世界一流水平現代化鋼廠。其中兩座250噸轉爐是目前最大規模的煉鋼裝置,其中煙道式餘熱鍋爐(下簡稱煙道)是轉爐煉鋼生產中的重要一次煙氣除塵裝置,擔負著收集煉綱過程中產生的煙氣、塵埃的功能,是受高熱、高壓的巨大管道式鍋爐。設計壓力為4.

2mpa。

由於投產以來已多次洩漏,嚴重危害生產和檢修安全。本次工程更換的是從斜段以上到尾部煙道前的部分煙道。

由於類似煙道的更換工程在武鋼尚無先例,無直接經驗可借鑑利用;原裝置均為國外產品,缺乏圖紙及各種技術資料的現實;由於洩漏問題,嚴重地影響整個武鋼生產和發展,為了解決洩漏問題,必須要求我們科學合理設計施工方案,確保工程施工順利進行。確定目標值總工期為20天,力爭提前完成。

二、現狀調查

需要更換的煙道是由164根φ60.3mm×3.91 mm的無縫鰭片鋼管圍成直徑φ3780 mm的筒體。

位置在斜煙道上方(中心標高+42.873)至尾部煙道介面間(標高+64.440),其中下口與斜煙道由無縫鰭片鋼管焊接,通過彎頭段、垂直段、三通段同尾部煙道由法蘭連線,全長16公尺。

由於長期冷熱交換作用,使原煙道管道多處開裂,經常性的焊補已無濟於事,大量漏水進入爐內,嚴重影響轉爐的正常生產。

需更換煙道共重26噸。

2#爐處於正常施工的1#、3#爐之間,由於斜煙道以下部分不動,施工期間新煙道無法從常規的下部通過法進行吊運,必須從11樓(標高60.000)穿插吊運。

煙道示意圖

(一)吊裝不利因素

1. 由於鋼廠建設設計未考慮煙道的檢修問題,周圍生產裝置眾多。

2. 從上往下安裝是唯一可選方案,廠房、平台結構、生產裝置不容破壞,拆卸,施工空間緊迫狹窄。

3. 煙道所處cd跨無吊裝裝置,無垂直吊裝空間。

4. 煙道附屬聯箱圍管最大外徑5公尺,構件龐大,起吊困難。

5. 11樓平台至房頂為11公尺,其間有防爆蓋吊運葫蘆裝置,淨空僅10公尺。而最長吊運單件垂段煙道長11.44公尺,無垂直安裝空間。

6. 為確保安裝、焊接質量,煙道每根管口對接必須符合標準。吊裝、運輸時,不能有任何砸、擠、碰、撞損傷。

7. 施工必須服從日產量近10萬噸的生產需要,工期必須盡量提前。

8. 類似工程無先例、無直接施工經驗可借鑑。

(二)吊裝有利因素

1. bc跨10樓(標高+60.000)有一台40t天車。

2. bc跨3號爐東有一從地面直至屋頂的吊裝孔。

3. 11樓有可以稍加擴充套件的水平通道。

4. 可選擇設定利用滑輪吊裝點。

(三)技術難點

1.由於各層平台的層高所限制,煙道不能直接吊運。

2.現場結構不允許破壞。

3.煙道吊點難以設定,管道上不能焊吊耳。

4.煙罩在吊運過程中,必須多次調整姿態,角度。

5.原始位置尺寸難以保持,影響煙道每組管道的對接。

6.空中介面組裝施工操作困難。

針對技術難點,我們提出的總體設計方法是:舊煙道破壞性拆除。將新煙道分成彎頭段及垂段兩段,分別吊裝、將備品運至吊裝孔、從地面吊起備品,穿進10樓平台,將煙道吊到11樓平台,水平運至安裝位上方,安裝就位。

三、煙道安裝具體施工方案

(一)準備工作

1. 煙道分段

為儘量減少焊接頭,避免焊接損傷,將需更換煙道分成彎頭段、垂段。

煙道分割尺寸長度是根據相關兩層平台的高度所定,將介面分別放在平台以上,便於安裝焊接。

中間介面,直接連線。即在製造時就完成所有164組管口的上、下段裝配,控制總體安裝標準和每組管口對接質量,並對其編號、加固定圈和公尺字支撐固定,位置在管口300mm處。

設定四組導向限位裝置,便於分解組裝。

2. 原始尺寸記錄

舊煙道拆除後,將丟失空間安裝位置尺寸依據,新煙道又分段吊進相關位置,組裝,能否恢復原始空間位置就是該工程的關鍵。

1 煙道控制尺寸的測量與標識

拆除前,以連線法蘭為基準,圓周均布四點(用法蘭連線銷孔作參考)向上量出13m、20m兩處,各對應圓周均布四點。用儀器測量每點的空間位置,並在旁邊相應地方平台上焊線架,掛線測量,每點的標高及水平距離。線架以能真實記錄尺寸為準且牢固,並不影響拆除、安裝位置。

②.在各平台上,煙道下側最低圓周點處焊接位置標誌點,並水平測出距離,在平台板上打上永久標誌。

3. 檢修40t吊車,試重,確保行車起重時的起重量。

4. 插吊裝專用繩扣,採用包圍**,便於調整各個吊點。

5. 新煙道內預設爬梯和介面處安裝平台,便於安裝焊接並兼作下部空間的保護棚。安裝後期拆除。

6. 搭設10樓接受平台。

7. 工前由甲方清理相關平台的廢物,開工後堆放構件。

8. 提前三天設定捲揚機,掛設吊裝、倒運滑輪組,製作好運輸馬鞍座。

(二)構件運輸

此次涉及構件數量多,體積龐大。運輸通道和臨時擺放地的安排稍有不慎,直接影響工期,事關重大,本方案為運輸方案。

1.新備品全部提前三天送進廠房內廢鋼線旁。

2.用120t液壓吊倒運進出吊裝孔的新舊構件。

3.爐前天車配合所有備品構件的吊運。

4. 新件提前吊到10樓信道旁暫時擺放。

5. 舊件拆除後暫放10樓,最後下地面。

6. 利用爐前ab跨450t天車將備品運至吊裝孔附近地面。

7. 設定120t液壓吊將備品轉運至bc跨吊裝孔下、配合40t天車從地面吊起備品。

8. 通過預置接受平台穿進10樓平台。

9. 利用房頂梁掛設的滑輪將煙道吊到11樓平台。

10.利用滑輪水平運至安裝位上方,將新煙道調整好角度。

11.卸開尾部煙道並移出,騰出空間利用捲揚機牽引新煙道,順著煙道所在位置空間穿進,安裝就位。

(四)安裝吊運

1. 用爐前450t天車將彎頭段及垂段煙道吊到3#爐附近地面並分別吊運,先吊彎頭段再吊垂段。

2. 用120t液壓吊將一端伸到吊裝孔內。

3. 用40t天車接住一端,用120t液壓吊配合送進吊裝孔,40t天車吊到10樓接受平台。

起吊示意圖

4. 連線11樓兩組主滑輪,及10樓輔滑輪。

5. 向捲揚機轉移載荷。

6. 摘40t天車鉤,吊到11樓。

7. 用捲揚機牽引調整好煙道角度,鋪設拖拉橇板,逐步將煙道拖過通道,到安裝位上方位置。

8. 連線兩組吊裝主滑輪組及輔助滑輪組。

9. 將煙道傾斜吊入安裝位。

10. 調整,組裝彎頭段和垂段。

11. 尾部煙道復位,連線煙道和尾部煙道,使其基本定位。

12.以氧槍心和尾部煙道心為標準調整找正。

13.逐一配接過渡管,連線新舊管口,施焊及完成後續施工。

(五)拆除前臨時支撐固定方案

1. 斜段:

斜段上下口處分別用型鋼支撐固定於平台大樑上。

2.在活鉸支撐桿下加i30工字鋼與平台連線,使其變成固定鉸。

四、經濟效益情況

經過實踐,上述煙道吊運方案得到驗證:在整個吊運過程中,使煙道完全處於有效控制之中,由於組織合理,工期縮短三天。在三煉鋼上部煙道更換工程中,既保證了安全,也確保了質量,未發生安全事故和裝置碰撞、損壞事故,同時提前72小時圓滿完成了活動,取得了可觀的經濟效益,提前工期3天完成了目標值。

創經濟效益:按三煉鋼廠每爐煉鋼250噸計算,工期提前72小時煉鋼總量為250(噸/爐)×72(小時)×60(分)÷45(分/爐)=28800噸,按每噸鋼純利潤240元計算經濟效益28800×240=6912000元,

節約施工成本:人工:270工日

機械:大吊車4台班

平板車4台班

270(工日)×50(元/工日)+4(台班)×2000(元/台班)+4(台班)×500(元/台班)=23500元

共創效益:6912000+23500=6935500元

同時為其他廠的生產提供了條件,為武鋼完成全年產值目標做出了應有的貢獻。

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