安鋼150t轉爐中後期爐襯的維護實踐

2021-08-01 02:28:32 字數 1502 閱讀 1285

萬方資料

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16江西冶金2009年8月

(2200m3)和9號高爐(2800m3),鐵水的化學成分及溫度範圍見表3。

表3鐵水的化學成分及溫度範圍溫度

優化後的爐料結構有3種方案(表4),其中低碳系列品種鋼採用方案l;低合金系列和普碳鋼系列鋼種根據其終點鋼水溫度的要求從方案2和方案3中選擇。優化後的裝人制度解決了轉爐富餘熱量大的矛盾,降低了鋼水終點溫度,從而減少了對爐襯的侵蝕和損壞。

表4爐料裝入制度

4.1.2優化造渣工藝

1)採用活性石灰。活性石灰具有氣孔率高,體積密度小,比表面積大,晶粒細小,易熔化,反應能力強的特點。通過採用活性石灰,保證終渣的鹼度舊1。

2)增加輕燒白雲石的用量。二煉軋廠使用石灰和輕燒白雲石的用量比達到l:l,提高了終渣mgo的質量分數,塒(mgo)達到9%一ll%,從而保證濺渣護爐效果。

3)採用燒結返礦作為助熔劑和冷卻劑。螢石、鋁礬土等作為助熔劑對爐襯的侵蝕較大。採用燒結返礦作為助熔劑,爐渣的熔化速度快,能較好地改善爐渣「返幹」,減小對爐襯的侵蝕,同時其冷卻效果好,還能增加出鋼量、降低鋼鐵料消耗。

燒結返礦只能在冶煉前期和中期加入。

4)造渣採用多批次、少批量操作方法。頭批料加入總料量的70%一80%,輕燒白雲石盡量在頭批料全部加完,也可留少許中期壓噴用。嚴禁後期加入燒結返礦,以降低終渣的仉含量。

合理調整槍位,要做到吹煉過程溫度均勻上公升,減少「返幹」時間,保證初期渣早化、過程渣化好、終渣化透做黏。4.1.3優化過程控制引數

1)提高終點碳的質量分數,降低終渣tfe的質量分數。利用先進的副槍測量技術和轉爐靜、動態控制模型(sdm),終點碳溫命中率可達92%以上,控制精度塒(c)為±0.02%,溫度為±15℃。終點命中率的提高,使鋼水的氧含量降低,從而降低終渣tfe含量。

圖l為2008年1月到lo月l號150t轉爐的冶煉終渣的平均1fe質量分數,塒(吼)比較穩定地保持在13%~18%內。終渣吼的降低,能減輕對爐襯磚的化學侵蝕。

圖12008年1月一10月l號轉爐終渣tfe質量分數

2)降低出鋼溫度。通過調整鐵水、廢鋼的裝入比例,並對鋼水終點目標溫度的範圍進行調整,在原來的基礎上下調15℃,為1630一1660℃。出鋼溫度的降低,能減輕對爐襯的侵蝕。

3)減少補吹。補吹會使鋼水過氧化,加劇對爐襯的侵蝕並影響濺渣護爐的效果。通過加強過程控制,提高一次倒爐出鋼率,減少後吹,避免因後吹而導致鋼水過氧化。

4.2強化濺渣護爐工藝

濺渣護爐技術是在轉爐吹煉結束後,通過頂吹氧槍高速噴吹氮氣射流,衝擊殘留在熔池內的部分高熔點爐渣,使熔渣均勻地噴濺黏附在轉爐爐襯表面,形成爐渣保護層,達到護爐的目的。

4.2.1濺渣裝置

l號150t轉爐濺渣與吹煉用的是同一支氧槍,氧槍噴頭引數見表5。

表5氧槍噴頭引數

4.2.2濺渣護爐技術對終渣的要求

濺渣用終點熔渣要「濺得起、黏得住、耐侵蝕」。因此濺渣護爐對熔渣的成分和黏度有一定的要求,黏度又與成分和爐溫有關。對熔渣成分要求主要是

鹼度、吼和mgo的質量分數。根據現場的實踐,

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