勝科1井固井總結

2021-03-22 05:15:36 字數 5075 閱讀 1594

勝科1井是勝利油田鑽井史上最深的一口井,由於其地質結構複雜,井底溫度高,地層孔隙壓力大,多套壓力層析系交替出現;所以其鑽井和固井作業的難度非常大。尤其是多套壓力層系的交替出現,大段軟泥岩和鹽膏層的存在,地層蠕變速度大,高溫高壓等複雜情況,對套管串結構的優化設計和水泥漿效能的要求提出了非常高的要求,為了解決本井固井作業中的技術難題,固井公司積極研究借鑑國內外深井和超深井固井方面的成功經驗,並結合本井的地層特點和固井質量要求,採取了一系列先進的工藝技術措施。在套管柱的強度設計,套管工具附件的設計和製造,水泥漿配方的優選,水泥漿效能的技術指標等許多方面,達到了國際或國內的先進水平,部分技術指標開創了勝利油田固井作業史上之最。

一、13 3∕8''套管

(一)基本資料:

1、井深結構:鑽頭ф444.5mmх2932公尺;套管ф339.7mmх2931公尺

2、完鑽泥漿效能:密度1.40 g/cm3,粘度69」

3、固井質量要求:水泥漿返出地面

(二)、技術難點

1、井眼不規則,「糖葫蘆」嚴重

電測顯示在直徑508mm套管以下,即出現大肚子井眼,在331∽430m,474∽594m,687∽976m,1020∽1108m,1354∽1490m,2024∽2210m,2720∽2868m等的井眼直徑達到了電測儀器張開臂的最大值26英吋,部分井眼已超出測井儀器探測範圍。糖葫蘆井眼嚴重,造成水泥量大,頂替效率低,易串槽、混漿,固井質量難以保證。更嚴重的是泥漿返速低,攜巖能力差,易發生蹩幫浦事故。

2、封固段長,水泥量大,風險大

為保證後續鑽井,設計要求:進入沙四段20m的井深2932m全井封固。而多處井段存在斷層,易漏失,極易造成低返。

根據電測井徑計算水泥漿量為413574m3,不附加即達到546噸,給現場施工帶來了很大的困難。

3、多套壓力層系,井下情況複雜

由於在各地層的交介面存在斷層,極易造成漏失,且在鑽進過程中多次出現漏失和掉塊。特別是在2628.27m∽2643m連續漏失140m3,泥漿密度1.

35g/cm3。並且泥漿密度低於1.30g/cm3在2569.

80∽2569.97m地層就出h2s氣體。因為漏失堵漏多次,要求固井過程中不能出現漏失。

4、井漿量大,迴圈周期長,泥漿效能是保證固井質量的關鍵。

(三)、技術措施

1、工藝措施

鑑於以上技術難題,我們採用雙級固井工藝,分級箍位置2000公尺,選用大陸架設計製造的yfz—a型339.7mm分級注水泥器。

2、水泥漿體系:考慮到斷層漏失,特別是2628∽2643和2800m的嚴重漏失我們選擇如**系:(1)第一級:

2000∽2600m,為漂珠增強型低密度體系,密度1.35∽1.40g/cm3,水泥漿量48.

8m3;2600∽2930m為低失水微膨脹體系,密度1.90∽1.95g/cm3,水泥漿量32.

5m3。

(2)第二級:0∽1000m選用低密度粉煤灰水泥漿體系,密度1.60∽1.

70g/cm3,水泥漿量220m3;1000∽2000m選用低失水高分散早強體系,密度1.90∽1.95g/cm3,水泥漿量115m3;必須按照設計要求調整、檢測稠化時間、強度、失水等引數,並做大樣複查。

3、下套管前通井措施

由於本井2227m以上是用17 1/2英吋(444.5mm)鑽頭所鑽;以下用16英吋(406.4mm)鑽頭所鑽,因此通井方案及鑽具結構如下:

(1)第一趟:406mmpdc+228.6mmdc×27.

23m+203.2mmdc×27.12m+139.

7mmdp,通井至2910m迴圈處理泥漿後擴眼至2930,調整泥漿後起鑽。

(2) 第二趟:444.5mm3a+228.

6mmdc×27.23m+203.2mmdc×27.

12m+139.7mmdp,通井至2227m,迴圈處理泥漿,調整完泥漿後起鑽。

(3)第三趟:406mm3a+228.6mmdc×9.

06m+404mm扶正器+228.6mmdc×18.17m+203.

2mmdc×27.12m+139.7mmdp,通井至2930迴圈處理泥漿,待井眼乾淨後起至2200m,再下到井底迴圈正常後起鑽,準備下套管。

4、下套管前泥漿處理

(1)補充0.7%的磺化酚醛樹脂和0.7%的瀝青粉,進一步穩定泥漿濾失量,提高泥漿的高溫穩定性。

(2)使用復合鹽水增粘降濾失劑調整泥漿的流變引數,使其效能達到漏斗粘度:130s,yp:10∽15;pv:

45∽60,gel:8∽15/15∽20,保證能夠達到懸浮穩定大肚子井眼內鑽屑的目的。

(3)通井起鑽下套管前,使用1.2%的玻璃球,1.2%塑料球,1.2%固體潤滑劑封1500m以下裸眼井段,防止粘卡套管。

5、下套管措施

(1)為防止下部脫扣,下部結構及最下部100公尺套管先塗抹絲扣膠,然後打銷釘緊固。

(2)可有套管塗抹套管密封脂,用套管鉗緊扣到標準扭矩。

(3)為保證井眼穩定,不致於過高的泥漿返速沖蝕井壁,控制下放速度,使最高泥漿上返速度不大於0.7公尺/秒。

(4)所有入井套管必須按有關標準檢驗,合格後方可入井。

(5)認真檢查浮箍、浮鞋、分級箍等套管附件,分級箍要協同廠家全面檢查,並按規定操作。分級箍上下各加2只剛性扶正器。

(6)管串結構:引鞋+2根套管+浮箍+1根套管+浮箍+1根套管+承托環+套管串+分級箍+套管串至井口。

6、下完套管後泥漿處理。

(1)下完套管,緩慢開幫浦,充分利用震動篩、除砂器清除套管扶正器刮下的泥餅、鑽屑等固相。

(2)使用清水和矽氟降粘劑,降低泥漿粘、切,沖洗井眼,提高固井質量。泥漿效能達到:漏斗粘度:

60-80s yp:5-10;pv:30-45,gel:

2-5/5-10。

7、隔離液設計

第一級:選用懸浮性好、隔離性好的d149溶液,防止水泥漿與泥漿的摻混汙染,提高隔離與頂替效果。其成分為:

懸浮劑+降失水劑+分散劑+緩凝劑+水,配12m3.

第二級:選用高效活性隔離液,其成分為:活性劑+降失水劑+分散劑,12 m3

8、同一口井採用四種水泥漿體系,無論是小樣試驗還是大樣複查,一定要認真操作,確保試驗資料準確可靠。

考慮到重力錘下落,水泥漿靜止時間長,要做停幫浦安全試驗,即第一級的稠化時間要包括在碰壓結束後的時間加停機60min後再開機,監測稠度和稠化時間,防止超過分級箍的部分水泥漿凝固。

9、由於水泥漿量大和多種水泥漿體系,要採用3臺注灰車參與施工,並選配優秀的操作人員,打好水泥漿密度,確保順利施工和固井質量。

10、這樣大尺寸的分級箍,國內鮮有產品,大陸架公司協同設計製造,我們組織了各方面的專家對工具的結構原理進行認真剖析,分析可能存在的隱患和可能發生的事故,制定有針對性的預防措施和補救方案。

(四)、水泥漿體系

第一級:

1、漂珠低密度體系

稠化時間:449min/80℃×40mpa

強度:15.1mpa/80℃×0.1mpa×48h

失水:26ml/80℃×6.9mpa

游離水:0.3ml/27℃×0.1mpa

流變引數:k=0.14pa ns,n=0.67

2、低失水微膨脹體系

水固比44%,密度1.90g/ cm3 bhct:80℃,

稠化時間:202min/80℃x40mpa

強度:19.8 mpa/80℃x0.1mpax24h

失水:76ml/80℃x6.9 mpa

流變引數:k=0.18pa ns,n=0.62

第二級1、粉煤灰低密度體系

水固比50%,密度1.67g/ cm3 ,bhct:60℃,

稠化時間:304min/60℃×30mpa

強度:15.4mpa/60℃×0.1mpa×48h

失水:96ml/60℃×6.9mpa

流變引數:k=0.15pa ns,n=0.71

2、低失水高分散早強體系

水固比44%,密度1.90 g/ cm3,bhct:60℃

稠化時間:184min/60℃×30mpa

強度:18.7mpa/60℃×0.1mpa×24h

失水:146ml/60℃×6.9mpa

流變引數k=0.22 pa ns  n=0.65

(五)、現場施工情況:

1、一級固井現場施工情況

分級箍實際位置1985公尺

05年6月6日23:00-6月8日10:40 下套管

6月8日10:40-6月9日10:05迴圈泥漿,排量2.2m3/min,幫浦壓3mpa

10:05-10:15注隔離液12m3,密度1.02g/cm3

10:15-11:15注水泥漿79.8 m3,排量1.7 m3/min,幫浦壓7~6 mpa,ρmin=1.17 g/cm3, ρmax=1.90 g/cm3

11:15-11:20壓塞2.0 m3

11:20-13:10替泥漿222.9 m3,排量2.2 m3/min,0-9 mpa,後期排量1.9 m3/min幫浦壓9 mpa,碰壓至15 mpa。

13:10-13:12 檢查浮箍密封情況--不倒返。

13:12-14:10-投重錘後,試蹩三次,直至58min後蹩到15mpa才開啟分級箍。

14:10--開幫浦迴圈,放掉多餘水泥,準備二級固井。

2、二級固井現場施工情況

6月9日14:10-10日10:10迴圈泥漿,排量2.2 m3/min,幫浦壓3 mpa

10:10-10:20注隔離液12m3,密度1.02g/cm3

10:20-12:27注水泥漿293.2 m3,排量2.7 m3/min,幫浦壓12~11 mpaρmin=1.43 g/cm3, ρmax=1.94 g/cm3

12:27-12:32壓塞2.0 m3

12:32-13:45替泥漿151.3 m3,排量2.1 m3/min,0-9 mpa,後期排量1.8m3/min幫浦壓9 mpa,碰壓至17 mpa。

13:45- 13:47檢查浮箍密封情況—不倒返,返出水泥漿約20 m3。

(六)、主要技術成果

1、ф339.7mm套管下至予定井深,創出了勝利油田大同尺套管下深最高指標。

2、注水泥540噸,施工順利。創出了勝利油田單井固井施工注水泥量新紀錄。

3、ф339.7mm大尺寸國產分級箍第一口井第一次應用並取得成功。

4、漂球水泥漿體系的水泥漿密度可以達到1.40g/ cm3以下,強度可以大於10mpa。

5、粉煤灰水泥漿密度在1.55∽1.65g/ cm3之間,強度可以大於10mpa,作為充填水泥漿已得到廣泛應用,且效果良好。

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