製造技術部2023年工作總結

2021-03-03 23:21:46 字數 4753 閱讀 9086

及2023年工作計畫

編制審批

二○一一年元月十日

一. 2023年工作總結

1. 技術檔案編制

1.1 組織編制《焊裝l3車主焊線兩廂車焊點編號》、《焊裝l3車主焊線三廂車焊點編號》、《車門鉸鏈安裝工藝卡》、《l3白車身裝調間隙標準》、《車身焊接相關制度》、《焊裝l3車電泳工裝工藝卡》、《焊裝工具材料耗材定額》、《電泳溼打磨工藝卡》、《塗裝工具材料耗材定額》、《**工具材料耗材定額》、《工裝設計規章制度》;

1.2 完善、優化《焊裝l3主焊線工藝卡》、《l3車型裝調線工藝卡》、《焊裝主要輔助材料消耗工藝定額》、《塗裝控制計畫》《塗裝標準作業指導書》、《塗裝輔助材料消耗工藝定額》、《塗裝主要材料消耗工藝定額》、《**工藝卡》、《**輔助材料清單及輔助材料定額》,核對、編制《ghk7610b/ghk7610ba國ⅱ-mbom(內

一、內二、底盤)》、《焊裝mbom》,並重新下發車間;

1.3根據集團產能提公升要求,焊裝車間(單班80台車/天),將主焊工位的補焊工位新增2個工位,使生產節拍,由原來5.5分/台車,提公升至現在<4.5分鐘/台車,並編制相關工藝檔案;

1.4順利完成兩廂車白車國產化工作(將問題發現、問題反饋、夾具調整等),並批量生產50台車;完成兩輪三廂車白車身國產化的試裝工作;車身精度:兩廂車54點合格率>90%,三廂車合格率>90%,漆膜厚度、內飾件匹配等滿足批量生產要求,並制訂關於白車身國產化相關的工藝檔案,通過pqcm試驗論證,並編寫《焊裝生產工藝裝備通過性pqcm驗證報告》、《塗裝生產工藝裝備通過性pqcm驗證報告》、《**生產工藝裝備通過性pqcm驗證報告》;

1.5根據公司產能提公升要求,編制焊裝車間單班90/台車,塗裝車間單班100台車/天,**車間單班60台車/天提公升方案;

1.6進行三廂車製造成本核算;

1.7完成技術檔案、外接收檔案的下發和存檔工作;

1.8編制《焊接質量問題及裝調資料》、《焊接強度檢驗和試片制度介紹》、《焊點質量控制》、《塗膠作業注意事項》、《打磨作業注意事項》、《焊縫密封機pvc噴塗作業相關知識》、《前處理電泳工藝知識》、《打磨注意事項及塗裝車間潔淨度的控制》、《二次內飾裝配工藝及工具使用》、《發動機構造》、《**裝配工藝》、《汽車電器培訓》、《裝配的基本知識培訓》等培訓資料,培訓次數41次,課時達80小時。培訓工人超過370人

2. 其它工作

2.1完成多次集團發運泰安共約70臺007b/e/d試驗車在泰安工廠噴漆工作(例;泰安工廠塗裝車間車身的吊具吊點改造,及電泳/噴漆及相應輔助專用工裝製作,現場指導噴漆工藝)

2.2順利完成8-10月焊裝、塗裝、**工藝與寶騰技術支援人員進行技術交流;

2.3以黃總為組長,與品質、裝置、車間相關人員成立焊接、油漆、裝配質量攻關小組,分別編制《l3白車身質量攻關工作計畫》、《l3油漆質量攻關工作計畫》、《l3裝配質量攻關工作計畫》,並督促各組員工作開展,其質量攻關效果明顯。並長期與品質、車間成立三位一體集中辦公,對突發問題能快速得到解決。

2.4焊裝、塗裝、**工藝,完成每月1次全面的工藝紀律大檢查,並將問題及時發給車間進行整改;

2 各工藝室主要工作

2.1焊裝工藝室主要工作

2.1.1設計、製作24m長鈑金修復光廊,用於分總成件鈑金返修,用提高生產效率,保證鈑金質量;

2.1.2製作7套兩廂.三廂車鉸鏈安裝夾具,在泰安工廠,車門實現鉸鏈用夾具分裝(前期寶騰供車門件,鉸鏈和車門裝好,並有co2焊接,導致在車門調整時困難)

2.1.3完成了1次/年,ckd3白車身焊接強度破壞性試驗;完成兩廂.

三廂國產化驗證車bqcm車焊接強度破壞性試驗,通過兩次破壞性試驗;ckd3車,泰安工廠所有焊點焊接合格;國產車在頂蓋處2點虛焊。

2.1.4焊裝車間按《車身焊接相關制度》執行,保證了車身焊接質量,將焊接問題控制在10台車內被發現;證明此制度可行;保證了焊接質量;並用以上方法,保證了國產化件和進口件的兩種車型四種狀態落車身焊接質量。

2.1.5 根據白車身焊點分布情況,焊裝工廠在寶騰車的基礎上,在關鍵區域新增28個焊點,新增焊道6道,並下發調整後的《焊裝l3主焊線工藝卡》,保證車身焊接質量;

2.1.6 提高兩廂.三廂車車身精度,6-7月車身平均精度:兩廂車81.52%,三廂車82.58%;

經過技術分析,對夾具進行區域性改進,並調整後8-9月份車身平均精度:兩廂車88.49%,三廂車87.

11%,截止11月份車身平均精度:兩廂車88.41%%,三廂車89.

94%,已趨於穩定;

2.1.7通過使用試驗的新材料,提高白車鈑金修復效率,和鈑金鏽跡清理效率;

2.1.8 通過對1000多個螺栓擰緊力矩的變化規律,制訂更合理的擰緊力矩,大大提高了白車身車門鉸鏈安裝螺栓力矩合格率,合格率由原來15%,提公升至現在的85%以上,同時按此方法,制定《關於裝調線力矩制度》;

2.2 塗裝工藝室主要工作

2.2.1電泳打磨由幹打磨改為溼打磨,改為溼打磨後車身質量得到提高,中塗顆粒點由原來>80,降至現在50左右,並下發《電泳溼打磨工藝卡》,及時培訓工人;

2.2.2噴膠室後輪罩遮蔽方式,由1次性紙膠帶遮蔽改為可重複利用的工裝工裝遮蔽,提高了工作效率和工藝規範,每台車節約紙膠帶約15cm/台車

2.2.3堅持塗裝車間1次/天的各個前處理電泳槽液化驗,並對槽液維護;2023年共對電泳烘房、膠烘房、中塗烘房、面漆烘房四個烘房,進行1次/月測量爐溫曲線(塗料固化需要一定的溫度和時間,只有在固化視窗內的爐溫曲線才能使漆膜得到良好的漆膜效能)

2.2.4協助塗裝裝置部門改造脫脂除油槽;經過多次試驗分析,調整前處理電泳噴嘴角度,大大降低電泳車身顆粒;制定塗裝裝置停線應急預案,將損失減到最少(裝置故障導致**車輛車身生鏽)。

2.2.5將鐵質堵蓋由**車間轉入塗裝車間安裝,分別將零件號為mt406751、mt434301的鐵堵蓋由**移入塗裝車間的塗膠線上安裝,減少上、卸遮蔽的工作量;減少遮蔽用紙膠帶約16cm/輛車,同時保證堵蓋處的密封性、美觀性;

2.2.6解決因員工操作問題,導致停車場大批量車身區域性產生氣泡的問題,並出返修方案將停車場車輛進行修復;

解決因中塗油漆受到油的汙染,導致大批量車身區域性產生氣泡的問題;

解決因油漆膜厚導致流光白色差問題;

解決因色漆噴塗不到位,導致爵士黑區域性泛藍相的問題

解決因送排風系統開啟不及時或是未開啟,噴車底pvc後的車身上膠霧問題;

分析、解決4s店反饋,車身出現黃色鏽斑的問題,並及時給出返修方案

2.2.7經過工藝調整,使精飾線由靜態生產改為連續動態化生產,生產效率提公升2.5倍,大量節約動能耗;

表調出槽噴淋,由純水噴淋改為表調液噴淋,使表調後的車身,在磷化後磷化膜更加均勻且磷化條紋消失;

在8月份要求脫脂倒槽1次,及磷化倒槽2次,並完成板式換熱器的反清洗,提公升了板式換熱器的換熱效率,節約能耗。

2.2.8根據產能提公升要求,中塗噴漆輸漆系統由隔膜幫浦改為集中供漆系統(現採用2套中塗系統和1套溶劑系統),使中塗漆膜質量得到顯著提高,車身中塗顆粒由原來>80降至現在50左右,換漆效率提高,節約能耗;

2.3**工藝室主要工作

2.3.1 改進工藝,將儀表臺實行分裝,大大提高生產效率;繪製動力總成分裝線安裝圖、劃分工位並編制相關工藝檔案;解決固定後保險槓牌照燈支架的自攻釘打不緊問題;解決後尾燈裝飾蓋脫落問題;解決右前門防擦條尺寸不匹配的問題;解決角窗玻璃和後門玻璃導槽有間隙問題等工作。

2.3.2重新測定生產線工時;配合物流開始盤庫,對不合格品簽署處理意見;做**車間產能提公升方案(60臺/天),更改工藝檔案;根據研究院通知,增加燃油消耗量標誌等工作。

2.3.3 解決掉鎖止按鈕高低不齊問題;整理儀表臺cd機分裝工藝檔案;解決儀表臺右側手套箱下的線束外漏問題;優化駐車制動調整工藝,提高靜態制動一次通過率;分析處理制動報警燈常亮的問題;調整進出油軟管的裝配方法,避免軟管和高壓管干涉;反饋前保亮條和格柵難配合,確定後期由寶騰裝配等工作。

2.3.4整理易損件清單;**工藝順序的調整;制定定扭工具班前校驗方案及校驗作業指導書;反饋右遮陽板鈑金刺孔未刺透,**裝配時困難;分析解決前門關閉導致後門共振的問題;下發雨刮噴水標準;解決三廂車後門玻璃公升降器線束走向相反的問題;處理車頂裝飾條開膠的問題;將前減震器力矩打緊工位調整到二次內飾;針對車頂裝飾條開膠的問題,進行更換膠條試驗等工作。

2.3.5解決底盤裙板前端下部螺釘緊固困難問題;解決發罩隔音墊卡扣彈出問題;編制**擴建改造工位布置方案;與寶騰人員一起解決門護板安裝時與車身鈑金有間隙的問;解決倒車雷達感測器安裝孔過緊,造成感測器異響;解決國產拉先開關回位彈簧脫落問題。

2.3.7解決角窗後邊緣起翹問題;處理後風擋玻璃高於車頂蓋和左右間隙不均勻問題;解決後風擋玻璃左右間隙不均勻的問題;把底盤工位的簧片螺母調整一次內飾裝配;

2.3.8解決國產前門限位器難安裝問題;針對控制線束和abs模組摩擦問題,增加線束支架;聯絡研究院確認關於手剎拉力和行程的問題;發罩卡扣難以安裝,製作的小工裝解決;檢測線前部顛簸路設計更改;參與寶騰人員的培訓講座及質量問題的分析解決;真皮座椅試裝等工作;

2.3.9採納寶騰專家的建議製作新的頂棚貨架;組織員工培訓汽車構造;整理輔料清單;分析解決車輛漏水的問題;整理工廢率清單;解決前門線束刺防水膜的問題,並確定前門線束走向;解決後制動軟管折彎過大問題等工作。

2.3.10防水膜改進試驗;車頂裝飾條打黑膠試驗;協調研究院落實輪胎偏磨問題;排查前門護板安裝不服帖的問題等工作。

2.3.11處理蓄電池標籤貼反的問題;聯絡丁基膠廠家,確認膠條存放標準;國產化零件車頂裝飾條、角窗玻璃、後風擋玻璃等試裝;準備材料配合財務部進行三廂車成本計算;和研究院以及集團生產部一起整理三廂車降本方案;分析處理後懸掛異響問題;解決abs線束單孔固定支架處固定不牢固問題等工作。

2.3.12國產車頂裝飾條試裝;國產後門擋水條試裝;應上級領導要求,積極開展整車降噪試驗;前、後保險槓與翼子板階差問題質量攻關;擬定從工藝方面降低生產成本的報告;裙板開膠質量攻關;國產白車身在**車間進行試裝;分析前懸掛異響問題原因,出具報告;國產後門玻璃、角窗玻璃和後風擋玻璃試裝;優化工藝,調整加註裝置工位等工作。

2023年技術部工作總結

技術部於今年6月1日正式成立,在這一年中,技術部基本上完成了公司下達的各項任務,但仍有許多不足之處,現將今年工作總結如下 一 對公司生產 加工 試驗的物料進行檢測,嚴把質量關。迄今為止,我公司共生產 加工 試驗水鎂石 鋯英砂 矽石等各種物料18類,共50多個品種,同時也為外單位做了大量的樣品檢測工作...

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我技術部在公司領導和專案領導的正確指導下,在各兄弟部門的鼎力支援下,克服了技術力量不足 人員短缺等諸多困難,強化內部管理,較好完成了2014年的各項工作任務。技術部是乙個對實踐性要求極強的部門,由於部門工作的特殊性使得我部門的工作主要從兩大方面進行開展。一方面,做好部門日常工作的開展,配合各兄弟部門...