12噸海軍錨生產總結

2022-12-27 16:18:05 字數 4914 閱讀 1372

12000kg海軍錨生產總結

一、工藝考慮

為解決新產品12000kg海軍錨的木模問題及生產工藝方案,我們和主管領導去了玉林和蒼梧的地方拜訪並找到專業人士商討、研究解決辦法。由於工件超常規(輪廓尺寸過大、沒有國標),所以沒有對應的工裝,因此決定應用地坑造型法解決。同時,因為做木模(無論是實樣還是組芯工藝都需要做木模)工期長(接近乙個月)、操作要求高(造型工沒有這方面經驗),所以結合公司現有條件綜合考慮後決定採用泡沫代替木模造型,即用泡沫做出錨體模具,然後在地坑「實樣」造型,橫叉應用地坑組芯工藝,卸扣按常規木模造型。

地坑造型完畢後挖掉或者燒掉泡沫即可澆注,其餘部分按常規方法做即可。

二、模具製造

根據計畫,12000kg海軍錨橫叉和卸扣的木模製作從7月31日在一車間開始,同時和楊師傅詳細解釋了該工藝的模具的各項要求以,就相關問題交換意見並取得共識後開始製作木模。

橫叉圓頭:按常規造型法製作木模,到8月14日該圓頭已完成。

卸扣:原計畫中該卸扣也採用組芯工藝,即因其結構上下對稱可用乙個芯盒造芯兩個合起來即可完成造型。後來因為沒有工裝而且造型操作不熟悉而放棄組芯工藝,改用按常規造型法製作木模,到8月14日該卸扣木模已全部完成。

橫叉:該橫叉按原工藝採用地坑組芯辦法造型,根據橫叉結構分析後設計鑄造工藝,總共十塊砂芯只需做三個芯盒和乙個彎頭活塊、數個水**塊,到8月14日全部完成。

錨體:8月7日開始在造船模平板上放樣,分段切割泡沫,最後組裝粘接打磨,於9日完成首件錨體泡沫模,之後陸續完成剩下的3件錨體泡沫模;

三、地坑準備

8月20日地坑建造完畢,但由於地坑滲水,需要處理好才能進行造型施工。初步解決為坑底鋪成傾斜水泥面,在最底一角預製乙個沉池,以便及時抽水排水,到8月27號全部完成。

8月29日,地坑仍然有滲水現象,因此在坑底鋪上一層廢(耐火磚)。9月1日發現坑底耐火磚基本全受潮。為了徹底解決這個問題,公司決定在池底鋪上一層幹焦炭(計畫鋪450mm厚)。

到9月7日約11噸焦炭全部鋪到坑底並攤平,其中長度方向靠邊的(錨體造型時)很少用到的部分用了大量的沙頭(廢砂)填平。經測量焦炭層厚度為460mm,完全符合要求。然後在此基礎上在坑底周圍預埋大量稻草繩,以便排氣。

9月8日,在預埋焦炭的地坑的基礎上再倒進300mm厚的乾砂(背砂),刮平後等待造型。

地坑造型階段

9月10日,在地坑放下「t型」圍板(其尺寸根據錨體最大輪廓尺寸決定),在圍板周圍加穩並固定。在圍板底部先鋪背砂約300mm,後鋪厚於100mm水玻璃砂,其中用韶關砂(紅砂)覆蓋泡沫模周圍表面。緊實刮平底面並預埋桿狀泡沫模確定其位置,然後拿起桿狀泡沫模在底面預製式樣後再放下泡沫模。

用韶關砂緊實周圍,同時預埋水口耐火管,耐火管用膠帶紙緊固並封堵內水口防止進砂,倒完韶關砂再用普通水玻璃砂鋪滿周圍,用風動鎚打緊實。

9月11日,完成錨爪底面部分泡沫造型。彎位「舌狀」部分需挖到足夠深度,先調節水平並確保錨尖距離不偏離,然後用韶關砂覆蓋泡沫,手工緊實必要的轉角位置或風動鎚打不到的位置,之後鋪上普通水玻璃砂並用風動錘緊實周圍。另外,在鋪砂時加入稻草繩以利型模排氣。

9月12日,完成上箱部分造型。在此「分型面」上鋪放一層塑料紙防止上下部分粘結。桿狀部分上箱沒有鑄件部分,因此只需用一長砂箱做「蓋子」,在砂箱預割好冒口位置後放到合適位置,放下冒口用韶關砂鋪蓋一層再放普通水玻璃砂,最上面一層用背砂,用風動鎚打緊實,刮平後用長桿狀定位銷固定上箱(「蓋子」)位置,打氣孔,co2吹乾硬化。

錨爪爪尖部位各用一1500×1500×500砂箱墊高150mm造型,泡沫表面覆蓋韶關砂後用普通水玻璃砂,最上面用背砂,用風動鎚打緊實,刮平後用長桿狀定位銷固定上箱位置,最後打氣孔,co2吹乾硬化。

9月13日,造型剩餘部分「面箱」,包括大圓冒口和直水口。用板圍起無砂箱部分,先用韶關砂覆蓋表面(約150mm)再用普通水玻璃砂鋪滿,最上層用背砂,冒口水口部分仍然用水玻璃砂至頂面,用風動錘搗後打孔直接吹co2硬化。吊開三個砂箱挖出泡沫後上塗料燒乾,其餘挖不出來部分泡沫直接吹氧燒掉,清潔型模後合起三個砂箱並坐上剩餘的加高冒口部分,最後吊廢錨桿當壓鐵壓住砂箱或冒口,其中壓鐵重量約為鑄件重量的3倍。

當天11:30,1600℃鋼水出爐,鎮靜3分鐘,7分鐘澆築完畢,冒口、排氣孔排氣正常,其中合型面有個別輕微「放炮」。

9月17日,檢查第一件12噸海軍錨錨體毛坯,部分表面有輕微粘砂,兩爪尖距離偏大60mm,有一側分型面處上下部分偏差30mm,很明顯是在上面部分泡沫造型時位置沒有固定到位形成「錯箱」。

9月20日,開始第二件地坑造型,22日完成造型並順利澆注。並嚴格規定出鋼溫度1600℃出鋼,鎮靜4分鐘,澆注先快後慢,第二件是澆注時間是8分。26號清砂完畢,鑄件毛坯尺寸小於10mm,上下箱偏差小於10mm,表面無粘砂,試棒處有少量氣孔。

9月25、26日12000kg海軍錨橫桿芯盒造型兩件,鑄件表面用韶關(細砂)水玻璃砂,其餘用普通水玻璃砂。芯盒為開合式芯盒,因首次做擔心強度不夠而特別加大芯盒吃砂量。造型時芯盒內加稻草繩以利排氣,用鋼絲做吊鐵方便起吊。

造型刮平後用co2吹乾硬化,硬化後即可開箱轉移。該橫桿工藝用10個砂芯組合,通過呼叫水口、彎頭活塊後芯盒可以多次造型不同編號的砂芯,因此這工藝僅需做3個芯盒模具即可。

9月27、28日,地坑組芯現場施工裝配2件,先在地坑底打水平並刮平坑底,然後按編號順序逐個放置砂芯。邊下砂芯邊檢測是否水平或者是否偏離位置,現場調整即可完成施工。下芯完畢後在砂芯間隙中夾進石棉繩防止鋼水滲漏,周圍用普通背砂保護起來,最後加上預製號的水口冒口加高部分並做號水玻璃砂硬化保護。

28號中午同一爐鋼水順利澆注完2件。

橫桿地坑組芯工藝總結:

造芯方面:①首次嘗試水玻璃砂組芯造型,為照顧砂型強度而使得砂芯厚度達到400mm,最小吃砂量達250mm,因此造芯時用砂量偏大、風動錘不方便緊實。此次生產後可根據實際情況確定是否需要如此厚大的吃砂量;②無起吊專用的翻箱裝置,只能運用最原始的手動輔助翻箱方式進行,操作有難度而且存在安全隱患。

如有需要可以為此專門做一套翻箱專用裝置;③砂芯內建吊鐵使用的是多條φ2.0鐵絲而不是φ6/φ8的鋼筋,起吊時用杆而不是用鉤使得操作麻煩並存在安全隱患。是否可以考慮預製專用鋼筋吊鐵;④造型必須搗緊實!

別別是靠近木模部分必須認真搗緊實,否則co2吹乾硬化後會鬆散而沒有強度;⑤砂芯無專用鋼筋吊鉤使得運輸或轉移十分不便;

造型(組芯裝配)方面:①地坑窄長狀不方便打水平;②地坑底部松砂不易刮平,下芯時需校核水平;③下芯需要吊車工耐心細緻配合,微操要求高;④加高部分水冒口的放置需要考慮壓鐵位置,加壓鐵是不能碰離其餘部分水冒口;⑤水冒口放置位置需要考慮其合理性,尤其需要考慮澆注位置,為其更完善可以在現場做適當調整;⑥合模完畢後周圍加背砂保護;⑦澆注溫度、速度需要合理控制,出現意外要及時處理,小部分漏箱可以從冒口直接補澆鋼水;⑧使用新工藝生產新產品尤其需要車間等各部門配合,否則事半功倍,甚至完成不了任務。

工藝效果總結:經此2條地坑組芯海軍錨橫桿試產後,認為此工藝在公司現有條件下並不十分適用,因為此杆結構簡單,co2硬化水玻璃砂有其侷限性,同時並不需要量產。因此應用泡沫模代替木模工藝即可。

所以剩下2條12000kg海軍錨橫桿應用泡沫模地坑直接造型工藝生產。

10月7、8號兩天完成2條橫桿泡沫模製造,9、10、11日在一車間地坑造型。

造泡沫模總結:①圓杆部分由立割改為橫割尺寸更精確、效果更好,即現在支架上固定再用電阻絲「車」圓;②圓頭球形部分可以用在支架上有固定軸的半圓狀電阻絲割出。注意支架的固定和圓心軸的固定即可;③橫桿彎頭部分由φ250mm自由過渡到φ200mm,用手工打磨過度即可;④最後橫桿的多段鏈結必須控制其直線度,以免彎曲,用膠水粘牢後再做最後表面修整;

(車間)造型總結:①分段造型時注意橫桿的直線度,注意防彎曲;②泡沫模表面用細砂(韶關砂、紅砂)全部覆蓋一層(約100mm),之後用普通水玻璃砂即可;③在鑄件最高處必須安放排氣孔,砂型中多紮排氣孔;④水玻璃砂的吃砂量適度即可,太薄強度不夠,太厚會造成浪費;⑤主義考慮鑄件毛坯清砂,例如如何起吊取出鑄件等;⑥加高冒口部分需考慮到實際操作是否合適,需預留位置放置壓鐵;⑦水口位置安放合理會使得造型、澆注更方便;

10月12日,1620℃出鋼,鎮靜3分鐘,先澆注一條15000kgac-14桿後順利澆注共用直水口的兩條12000kg海軍錨橫桿。用時3分30秒(直水口φ60mm),約7000kg鋼水。13日吊去壓鐵,14日清理落砂。

毛坯表面無明顯缺陷,試樣表面有些許氣孔,切割冒口後進行退火處理,吹噴打磨後超聲波探傷沒有發現組織(鑄件內部)缺陷。

15000kgac-14部分

十月中旬,因公司需要,按生產部要求盡快生產15000kgac-14錨。因工裝限制導致此錨桿上產跟不上進度,所以應用泡沫模地坑工藝試產2件15000kgac-14錨錨桿。10月15-18日,總工室和生產部江師傅聯合製作泡沫模。

19、20日地坑造型並與20日順利完成澆注。

泡沫模製作總結:①此次2件錨桿分段製作、劃線,在造船模型放樣平板上放樣,然後擷取尺寸到泡沫上再切割成型;②本次切割泡沫準備不夠充分,製作過程中需要另外製作部分簡易工具使得造模更便利;③本次發明「雙向壓線切割法」切割泡沫,即預製電阻絲「軌道」(在泡沫需要切割的線向上用雙向薄鋁板固定)後拉上電阻絲即可進行切割,既高效又實用;④由於分段劃線、分段切割,在接頭位置上難免會有偏差,在粘接後需做打磨處理平整。下次製作應該使用整體劃線分段切割的方式;

生產造型總結:①預挖地坑一定的深度,用水玻璃砂鋪底,刮平後預製式樣並打字;②放下泡沫模後用細砂覆蓋泡沫模,稜角部位注意緊實;③預埋預製的水口耐火管;④周圍填砂埋好泡沫模,同時連帶冒口一起造型;⑤造型時多設造排氣孔,型砂排氣孔也需重視;⑥吹co2硬化後即可直接吹氧燒掉泡沫,吊壓鐵後抽去型腔中的掉砂,等待澆注;⑦1600℃出鋼,3分鐘鎮靜,5分鐘澆注一條杆;

10月25日開始15000kgac-14錨錨桿第3、4件泡沫模製作。11月27、28日同時在地坑造型2條15000kgac-14錨泡沫模錨桿。1605℃出鋼,3分鐘鎮靜,5分鐘澆注一條完成;

11月1、2日應生產部要求製造10500kg斯貝克錨錨桿泡沫模1條,11月7、8日地坑造型,9日順利澆注。鑄件退火後吹噴打磨,超聲波探傷顯示鑄件內部無組織缺陷;

第3、4件12000kg海軍錨錨體製造

10月22日清理地坑, 23日開始12000kg海軍錨第3件錨體地坑造型,當天完成地面部分和箱體部分。24日開始做擋板部分和加高水口、冒口部分,吹co2硬化直接吹氧燒掉泡沫,吊壓鐵後抽去型腔中的掉砂, 1603℃出鋼,4分鐘鎮靜,先快澆上冒口後慢澆共用8分鐘順利澆注完成;

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