KBM磨內改造技術及裝置在水泥粉磨系統中的應用

2022-12-17 22:39:02 字數 2813 閱讀 8979

作者:徐永龍**:更新日期:2007-7-30【字型:

小大】kbm磨內改造技術及裝置(內選粉篩分複合式水泥磨)是江蘇科寶機械製造****自行研製、擁有企業自主智財權的專利產品,該產品通過增加磨內選粉裝置、活化裝置、料段分離、調節裝置,對**進行調整及球段級配優化,從而實現高產量、高早強、高比表面積,受到使用者的廣泛歡迎。2023年該產品通過了省科技成果、省級新產品鑑定。2023年通過省高新技術產品認定,被評為江蘇省建材行業產業10強產品。

產品在重慶騰輝水泥集團、德州晶華集團平原大壩水泥****等數百家企業中成功應用。

一、改造技術及裝置的應用原理kbm磨內改造技術及裝置的原理是在磨內設定選粉裝置,攔截大顆粒,讓這些大顆粒仍然回到前倉內,合格的細粉進入後倉;根據物料特性、粒度、工藝狀況,配以合適球段;採用大表面積的小規格研磨體,從而獲得高產量、高比表面積的成品,最大限度發揮磨機粉磨效率。kbm系列水泥磨磨內改造裝置(即內選粉篩分復合水泥磨)是將康畢登磨與高產磨、高細磨、篩分磨等技術優化組合在一起,以kbm高效節能組合式內選粉裝置、雙

層隔倉板、活化襯板、料位調節裝置、擋料圈等代替原有的

普通隔倉板及段倉內少部分襯板,並配以合理配套的球段方案,同時根據各廠磨機及物料的具體情況及對產品質量要求,對磨機倉長、選粉裝置位置進行優化調整,徹底解決磨內過粉磨,同時增強了研磨機制的針對性,達到增產、增效的目的,以適應新標準的要求。

採用kbm磨內改造技術及裝置(即內選粉篩分復合水泥磨),對各類水泥磨進行技改,主要是對磨機內部結構進行改造和工藝調整,具體過程如下:①清理出磨內球段;②拆除原隔倉板及出料篦板;③拆除新設定選粉裝置附近的襯板及更換活化襯板的料板;④安裝kbm高效組合選粉裝置;⑤安裝各倉被拆襯板及活化襯板;⑥安裝出料裝置;⑦重新調整球段,並逐步除錯直至運轉正常。

二、技術特點和創新點kbm水泥磨磨內改造及裝置的技術特點是:僅需磨內改造,在恰當的位置安裝選粉裝置,將粗粉通過揚料裝置自動送回粗磨倉,而讓細粉通過篩分機構順利進入細磨倉,大幅提高粉磨效率。採用小鋼段研磨技

術。普通水泥磨每噸段總表面積為32.4m2,而kbm磨用段每噸總表面積為磨採用小鋼段的比表面積是椎30×35m鋼段比表面積的1.

8倍,對細粉的研磨能力大為增強。段倉採用活化技術,安裝活化襯板。為了改善離筒體襯板表面較遠的鋼段層因磨機筒體不能有效帶動,而使運動程度減弱所形成的「滯留區」對粉磨效率的影響,加強各段層的運動,在段倉安裝多道螺旋式活化襯板,以提高粉磨效率。

出料端料段分離,普通磨出料篦孔較大,難以適應小規格段,必須採用kbm磨配套的出料裝置。雙層隔倉板及料位調節裝置,一方面可以保證物料通過,防止返料,另外還可以調節過料能力及流速。

該技術的創新點在於對物料粒度大、易磨性差、需生產多品種水泥的磨機採取二級配球法,一般採用椎80mm和椎30mm球,椎30mm球佔裝載量的2.5%~5%,這樣的配球對工藝發生變化、生產不同品種水泥的情況,穩定性較好,對保證粉磨的較高產質量非常有益,不像多級配球對工藝發生變化敏感性很強,產質量出現波動或下降,。對小於0.

5mm粒度的物料直接輸送到研磨倉,減少「過粉磨」現象。在磨機內改變了過去盲板的形式,盲板和篦板採取同樣的結構,減少了磨內阻力,使磨內通風流暢,有利於產量提高。

三、使用效果新標準實施後,kbm水泥磨越來越受到廣大使用者的青睞,因為它對原工藝條件無特別苛求,只需要對磨機內部結構進行改造和調整,比使用選粉機節省50%左右的投資,其效果如下:產量提高30%~60%,電耗下降25%~40%,噸水泥電耗下降8~12kwh;改造工期短,一般為2~4天,只須在磨內進行改造,不需增加任何附屬裝置和電力消耗。椎1.

5m、椎1.83m、椎2.2m磨機改造只需兩天,椎2.

4m、椎2.6m、椎3.0m、椎3.

2m磨機改造只需3~4天就可完成,不耽誤生產;水泥強度提高5mpa,比表面積增加50~100m2/kg;投資少,僅為使用選粉機閉路改造的50%左右,4~6個月即可收回投資。如椎2.2×7m水泥磨改造總費用8萬元,改造後產量從10~11t/h提高到14.

5t/h,每噸水泥電耗下降8kwh,按80%運轉率計算,每年節約電費約28.75萬元,投資**期約為4個月;由於產量的提高,研磨體及襯板的消耗可以下降25%以上;改造部件採用多元耐磨優質合金鋼,執行穩定,使用壽命是原來的2~3倍,運轉率高;粉磨復合水泥、粉煤灰水泥、礦渣水泥等使用本技術更為有利,它具有提高水泥強度、多摻混合材的效能。對粉磨站來說,可以充分利用當地資源,生產多品種水泥。

陝西秀山水泥(集團)****兩台套椎2.4×8m閉路粉磨系統採用kbm磨內改造技術及裝置後,電耗下降了16%,

開路磨產量達25t/h,比表面積達370~380m2/kg,混合材摻入量由15%上公升至30%,噸水泥成本下降了30元,每年節約費用近千萬元。該公司在對椎2.4×8m水泥磨技改後,又對椎3.

2×13m開路水泥磨進行kbm磨內技術改造,改造後產量60t/h,比表面積達370~380m2/kg,同樣獲得了高產量、高比表面積的成品,效果十分顯著。

德州晶華集團(平原)大壩水泥****採用kbm水泥磨磨內改造技術及裝置分別對椎2.2×11m和椎1.83×6.

4m的磨機進行改造,改造後椎2.2×11m的台時產量由原來的16t提高到22t,細度4%;椎1.83×6.

4m磨機的台時產量由原來的15t提高到18t,細度4%以下;兩台磨機均達到預期的目標。在此基礎上,該公司又對椎2.4×8.

0m的水泥磨機採用了kbm磨內改造技術及裝置,改造後,台時產量由原來的14t提高到18t,3臺磨機運用kbm磨內改造技術後,極大地提高了粉磨質量,提高了經濟效益。

龍巖三德水泥建材工業****的1臺椎3.5×12m帶高效選粉機的閉路水泥磨,生產32.5級普矽水泥產量為50~55t/h,採用kbm磨內改造技術及裝置後,開磨繼續研磨7天後,產量穩步提高到100t/h,比合同還多了5t,細度<2%,比表面積>360m2/kg,執行3個月後對襯板進行更換,用江蘇科寶公司提供的螺旋活化襯板代替了部分小波紋襯板,在確保原水泥質量的前提下,產量達到115t/h,效果明顯。

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