科技創新申報材料 刮板機緊鏈裝置

2022-11-26 17:06:06 字數 1560 閱讀 5490

【科技創新申報材料】

自製sgw-40t刮板輸送機緊鏈裝置

常村煤礦機電區

二○一○年六月一日

自製sgw-40t刮板輸送機緊鏈裝置

一、 專案名稱

自製sgw-40t刮板輸送機緊鏈裝置

二、 改造原因

刮板輸送機是煤礦必備的運輸裝置,我礦採掘面也廣泛使用,它所配用的刮板鏈條既粗又長,根據運輸距離的不同,鏈條自重非常大,達幾噸甚至十幾噸,而根據實際工作需要將其張緊或要去掉多餘鏈環時,是一件很困難的事情。以往我們多採用倒鏈掛在機頭拉的方式,不但操作難度大,維修時間長,還極不安全,因此,為了保證安全生產,這項工作急需改進。

三、改造過程

在日常工作中,我區技術人員發現刮板機緊鏈工作很頻繁,據使用單位統計,平均每個月需操作7—8次。為了降低職工勞動強度,提高勞動效率,保證整個緊鏈過程快速安全,他們多次去現場觀察,並和使用單位進行交流,自製了製作簡單、操作方便的sgw-40t刮板機緊鏈裝置。

我礦原來sgw-40t刮板機緊鏈採用的方法是:備用2根同長度的刮板機鏈條,一端分別固定在機頭架兩側擋板上,另一端用φ20*75螺栓固定在溜槽內兩根鏈條上,然後開關點動到開,用機頭鏈輪拉緊底鏈,上鏈在兩個鏈條的作用下不動,使鏈條在機頭處鬆開,人員在機頭處壓鏈器前進行拆安工作。這個方法存在以下缺點:

1、備用鏈與溜槽內兩邊鏈連線時,由於槽內空間小,鏈條過緊,需要用撬棍將鏈條撬出再穿螺栓,帶螺母,拆安工作繁索、困難,浪費時間和人力。

2、 電動機點動時,由於備用鏈長度不可能達到絕對相等,這樣兩根鏈條存在受力不均現象,極易造成單鏈條拉斷,甩出傷人,為安全生產帶來很大隱患。所以為了防止發生事故,在實際操作中,點動電機人員要一點一點試驗性的逐漸加力,反覆點動電機,這樣做不但減少電機的使用壽命,也浪費時間。

我們針對傳統緊鏈方法的缺點分析,根據亂板機的特點,自製了sgw-40t刮板機緊鏈裝置,投入使用,取得了較好的效果。

自製sgw-40t刮板機緊鏈器由主架、聯接環和角鐵支架組成.如圖一所示,材料選擇如下:

1、主架:尺寸580mm×100mm、厚度為20mm鐵板;

2、聯接環:sgw-40刮板機連線環2個;

3、角鐵支架:50#角鐵,長250mm;

自製sgw-40t刮板機緊鏈器使用方法:使用時,將需要去掉或更換的鏈條開到機頭外,緊鏈器卡在機頭的壓鏈器前,用φ20*75螺栓兩條分別穿在緊鏈器的連線環螺栓孔與鏈條的立環的中間,上緊螺母,然後開關打到倒開位置,點動機頭鏈輪,機頭鏈輪拉緊底鏈,上鏈條這時由於上鏈條帶動緊鏈器卡住壓鏈器,固定不動,這時鏈條就在機頭處鬆開,人員在機頭處壓鏈器前進行拆安工作,整個過程非常安全簡單,易操作。

經濟效益

直接經濟效益:該裝置製作簡單,成本低廉,加工製作只需100多元。而一部市場上賣的專用的緊鏈裝置達1萬餘元,而礦上這樣的緊鏈器至少需要5臺,可為礦節約裝置採購費5萬餘元。

一部刮板機,乙個月需緊鏈7-8次(根據使用單位統計)。沒使用該緊鏈裝置前完成一次緊鏈工作約需45分鐘;而使用後每次只需15分鐘,一次可節約30分鐘,如果乙個月按7次計算,全年共節約裝置維修時間42小時。

間接經濟效益:採用sgw-40t刮板機緊鏈裝置後,不但提高了勞動效率,降了職工的勞動強度,而且從根本上解決了由於緊鏈可能造成的鏈條甩出傷人的事故隱患,保證了安全生產。

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