混合氣冷凍脫水系統的改進

2022-11-11 19:03:04 字數 3937 閱讀 3092

第38卷第8期

聚氯乙烯

2010年8月

aug.,2010

混合氣冷凍脫水系統的改進

楊玉軍(唐山氯鹼有限責任公司,河北唐山063305)

[關鍵詞]***;乙炔;混合氣;冷凍脫水

[摘要]對***和乙炔混合氣冷凍脫水系統進行了改造:①增加了除霧器和氣一氣石墨換熱器;②酸霧過濾器採用盂莫克濾芯。改造後減輕了鹽酸對裝置的腐蝕,冷量消耗減少了3o%。

[中圖分類號]tq325.3[文獻標誌碼]b[文章編號

yang yuj「

在電石法pvc生產中,***和乙炔混合氣中基礎上,對混合氣冷凍脫水系統進行了改進。

的水會與***結合形成具有強腐蝕性的鹽酸,腐

l混合氣冷凍脫水原理

蝕管道和裝置(尤其是轉化器列管),嚴重時會造成乙炔與***充分混合後進行冷凍脫水,冷凝轉化器洩漏,直接影響系統的生產能力。腐蝕生成

水主要以霧狀鹽酸形態析出。混合氣中的水含量主的產物fec1,也極易堵塞管道及裝置0]。水分的存

要取決於該溫度下鹽酸的水蒸氣分壓,表1為溫度在還會造成觸媒結塊,縮短觸媒的使用壽命,增加觸與鹽酸水蒸氣分壓的關係。

媒消耗,同時增大轉化器的出口阻力,從而影響系統

表1溫度與鹽酸水蒸氣分壓的關係[

壓力 ]。因此,加強混合氣的脫水效果,減少混合氣

水含量對轉化工序的生產十分重要。

轉化工序混合氣脫水系統一般採用一35℃冷溫度/℃

鹽酸的水蒸氣分壓/kpa

凍鹽水脫水法,通過降低混合氣的溫度而達到脫除2()0.010

一1 7

()()13水分的目的。唐山氯鹼有限責任公司在30萬t/a14

0.()19

pvc專案建設中採用了該工藝。在生產實踐中發

100.026

現,該工藝存在以下2個問題:①脫水效果受混合氣

由表1可知,冷凍脫水溫度直接影響混合氣脫水含量及裝置除酸霧能力的影響,脫水效果差時,}昆水效果:溫度越低,鹽酸的水蒸氣分壓越低,混合氣合氣中夾帶的酸霧會加快轉化器的腐蝕,影響系統的水含量越小。但溫度過低(一25℃以下時)易形

生產能力;②一35℃冷凍鹽水消耗量大、耗能多。成水化物結晶,會堵塞石墨冷凝器及其管道,從而造

針對以上問題,唐山氯鹼有限責任公司在原設計的

成系統停車,故混合氣脫水溫度控制在一14~一1o

*[收稿日期

[作者簡介]楊玉軍(1978一),男,助理工程師,2002年畢業於天津科技大學化工裝置與機械專業,現於唐山氯鹼有限

責任公司裝置部工作。

16第8期楊玉軍:混合氣冷凍脫水系統的改進

℃為宜。原混合氣冷凍脫水工藝流程如圖1所示。

35"12鹽水

2原混合氣冷凍脫水工藝一熱水

1一混合器;2一一級石墨冷卻器;3m二級石墨冷卻器;4一一級酸霧過濾器;5二級酸霧過濾器;6--預熱器;7一前台轉化器。

圖1原混合氣冷凍脫水工藝流程圖

乙炔與***按1:1.05的物質的量比在混合

中,用一35℃冷凍鹽水冷卻,除去混合氣中的水分

熱後,進入前台轉化器進行合成反應。

3.1工藝流程的改造

器中進行混合後,進入串聯的

一、二級石墨冷卻器3 改造後的混合氣冷凍脫水工藝

(水分以鹽酸的形式冷凝下來)。部分酸霧隨混合氣流人

一、二級酸霧過濾器中,通過濾芯的除霧作用分

離出hc1酸霧。除去水分後的混合氣經預熱器預

一改造後的混合氣冷凍脫水工藝流程如圖2所示。

熱水35"12鹽水器鹽酸

1除霧器;2石墨冷卻器;3一酸霧過濾器;4一混合器;5一氣一氣石墨換熱器;6一一級石墨冷卻器;

7二級石墨冷卻器;8一級酸霧過濾器;9一二級酸霧過濾器;1o一預熱器;11一前台轉化器。

圖2 改造後的混合氣冷凍脫水工藝流程圖

經過除霧器的乙炔與經過石墨冷卻器和酸霧過3.2裝置的改進濾器的***在混合器中混合後,進入氣一氣石墨換

原工藝中

一、二級酸霧過濾器採用的濾芯是浸

熱器,與經過冷凍脫水處理的低溫混合氣換熱後,進入

一、二級石墨冷卻器進行冷凍脫水處理;然後經酸霧過濾器除去酸霧後與起始混合氣在氣一氣石墨換

熱器內換熱,最終經預熱器預熱後進入前台轉化器進行合成反應。通過增加氣一氣石墨換熱器,既降低了

有機矽樹脂(質量分數為5%的201—350甲基矽油)

的玻璃纖維,該濾芯對質量分數20%以上的鹽酸耐

腐蝕性差,更換頻繁;另一方面,其對混合氣中極細微的「酸霧」(直徑僅幾微公尺以下)捕集效果差,很難分離出來。因此,唐山氯鹼有限責任公司決定改用美國孟莫克公司濾芯,其結構如圖3所示。

17混合氣脫水前的溫度,又提高了混合氣脫水後的溫度。

聚氯乙烯

現轉化器洩漏的情況。

2010.笨

(2)酸霧過濾器濾芯的更換次數明顯減少。改造前由於混合氣水含量大,酸霧過濾器濾芯上積酸過多,

除霧內框

致使轉化系統生產阻力增大。為保證生產的正常執行,幾乎每半年就要更換1次濾芯,有時3個月就需更換。自改用孟莫克公司濾芯以來,執行1年多也未更換濾

捕集芯,不僅減少了檢修量,也保證了生產的順利進行。

(3)通過增加氣一氣石墨換熱器,一35℃冷凍鹽水的用量明顯減少。原工藝中***與乙炔混合內

後,溫度一般在25℃左右,後經

一、二級石墨冷卻器冷卻後溫度控制在~14~一10℃之間,這就需要消

圖3盂翼克公司濾芯結構簡圖

耗大量的冷量才能實現。而增加氣一氣石墨換熱器

後,用冷卻後的一14~一10℃混合氣先對起始混合

孟莫克公司濾芯耐腐蝕性優良,同時由於增加

氣冷卻,使其溫度降到10℃以下,冷量的消耗比原

了捕集層,捕集酸霧的能力得到了加強(3 fm以下

工藝可以減少30%左右,節能效果顯著。

粒子的捕獲效率達99%)。在阻力方面,孟莫克濾5 結語

芯的阻力降僅為3.5 kpa,降低了系統的阻力_4]。

生產實踐證明,改造後的混合氣冷凍脫水工藝4改進後系統運**況

既保證了轉化器的正常執行,又取得了節能效果,值改進後的混合氣冷凍脫水工藝較原工藝略顯復得同行借鑑。

雜,裝置投資較多,但是在使用效果上明顯好於原工

[參考文獻]

藝,主要有以下3方面。

[1]王良棟.氯化汞觸媒在電石法pvc生產過程中的消耗流

(1)***與乙炔增加除水裝置及改用孟莫克

向分析[j].聚氯乙烯

公司濾芯後,降低了混合氣水含量,經過二級酸霧過[2]井小雲,胡亞傑.氯乙烯轉化器腐蝕原因**[j].聚氯乙

濾器的混合氣含水質量分數可以達到0.01%以下,烯

超過0.06%的現象基本沒有出現過,減緩了裝置管[3]鄭石子,顏才男.聚氯乙烯生產與操作[m].北京:化學工

道的腐蝕。改造前因腐蝕而停用的轉化器比例最多業出版社

時達2/3,檢修量非常大;自冷凍脫水系統改進後,[4]蔡海彥,趙璽,楊展.氯氣乾燥工序除霧器的選擇

轉化器的洩漏台數明顯減少,半年甚至1年才會出

[j].氯鹼工業編輯:郝晶]

(上接第15頁)[參考文獻]

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塑料學與工程

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[16]趙勁松.懸浮法pvc顆粒形態研究[j].塑料工業,1980

且[17]趙勁松.懸浮法pvc顆粒形態研究[j].聚氯乙烯,1980

編輯:陳立春]

7:1205.18

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