萊鋼3200m3高爐爐況失常的處理

2022-11-11 11:36:02 字數 4471 閱讀 8230

第34卷第1期

2012年2月

山東冶金

菜鋼3200m3高爐爐況失常的處理

湯登軍,李春路,邱國興,李海明

(萊蕪鋼鐵集團****銀山型鋼煉鐵廠,山東萊蕪271104)

摘要:萊鋼33200m高爐由於原燃料條件惡化、上料系統紊亂、操作制度調劑不及時以及操作失誤等原因,導致爐況失

常。採用減輕焦炭負荷、錳礦洗爐、優化裝料制度、改善原燃料、抓管理等措施後,爐況快速得至好轉。關鍵詞:高爐;爐況失常;處理中圖分類號:tf543 ̄.1

文獻標識碼:b

文章編號

1概述2011年3月初,萊鋼3 200in 高爐爐況處於穩

定順行的良好狀態,各項生產指標都保持了較高的

水平。3月5日白班更換2泥炮炮身,噴補2 主溝,4鐵口單場出鐵近10h。中班20:00第103批礦,生礦

12#倉不振自流,影響備料。上料罐不來滿訊號,上料工強制滿,手動布料,導致上料程式混亂。第104

批為不振自流生礦24t,上料程式按焦炭布料**

進行布料。第105批礦石按焦炭布料**進行布

料,此時虧料線到5.1iti,分3次補淨焦15t於中心。3月6日夜班風壓波動,風量難全,白班物理熱差,爐

溫偏低,退負荷加淨焦10t於中心,中班爐溫偏低,出管道氣流,補淨焦10 t。至此,順行狀態遭到破壞,爐況失常,各項生產指標有所降低。為此,對爐況失常原因的原因進行分析並採取了相應的對策,快速恢復了爐況。

2爐況失常的原因分析

爐況失常有如下表現:1)氣流不穩。爐內順行

差,操作困難,風壓偏高,風量難全,頻出氣流,邊緣氣流發展不平衡,十字測溫不穩。爐內煤氣流失

常,出現紊亂和區域性過強,頂溫高且發散。探尺工作不好,有偏尺、滑尺現象。2)冷卻壁波動大。

冷卻壁全方位大幅度波動,渣皮脫落嚴重。3)爐缸工作不均勻。相隔兩爐鐵,一邊鐵口出鐵另一邊鐵口

出渣。4)生鐵成分波動大。爐溫不好控制,綜合負

荷不好掌握,低爐溫次數明顯增多。渣鐵物理熱差,脫硫效果明顯下降,三類鐵頻出,提爐溫比較困

難。5)波峰式風壓,風壓不時出現類似換爐時的波峰式波動。爐況失常初期,因邊緣氣流管道,壓差

會突然冒尖造成崩料。

收稿日期作者簡介:湯登軍,男,1974年生,1994年畢業於太原冶金工業學校

煉鐵專業。現為萊鋼型鋼煉鐵廠工程師,從事煉鐵工藝技術工作。14

2.1原燃料質量變差

精料方針打破是本次爐況失常的助推劑。2011年2月中下旬,爐缸不夠活躍已有表現,壓量關係緊張,對出鐵、爐溫波動非常敏感,所有現象說明爐缸工作逐步變差,從外部看主要是:

1)2010年焦炭質量變差。進入2011年3月份,

焦炭質量下滑,抽查csr最低62.8%,cri最高28.5%。焦炭質量下降後,造成爐缸的透氣性、透液性變差,中心氣流不暢、不穩定;導致邊緣氣流發展,冷卻壁溫度穩定性差。

2)燒結礦品位降低。3 200 m3高爐2010年3月16日開爐以來,燒結礦質量逐漸變差,品位持續走低。進入2011年以後,燒結品位低於53.5%,3月份

品位更低,最低至51.2%(見表1)。渣比偏高導致燃料比上公升,同樣的熱量下,爐渣黏度增加,虧渣爐次偏多,虧渣導致爐況難行。

表1燒結礦主要成分變化情況%

3)由於高爐爐料結構變化較大,為平衡鹼度,燒結礦鹼度波動較大,高時2.07,低時1.72,造成終渣鹼度不穩(球團礦品位變化不大)。

2.2高爐操作應對措施不到位

1)在操作3200m 級高爐上缺乏足夠的經驗和認識,沒有嚴格按照不頂、不貪、不追的原則進行日常操作,而是一味地追求大風量、高冶強。

2)受原燃料條件變差影響,進入2011年3月以

來冷卻壁穩定性變差,初期判斷認為是爐渣鹼度偏

低造成渣皮不穩定,引起冷卻壁波動。因此在操作上,大幅度提高爐渣鹼度,儘管也有一定的效果,但

往往提上鹼度後,高爐很容易出現低矽低熱量或高

矽高鹼的情況,造成渣鐵難以排盡,反過來又影響

冷卻壁穩定,高爐處於乙個脆弱的平衡。

湯登軍等萊鋼3200m高爐爐況失常的處理2012年第1期

3)爐內操作主動退守理念不強:2011年3月5日爐況開始出現波動後,操作引數控制仍以強化為主,頂壓、壓差、風量等引數仍維持正常水平。

3處理過程

這次爐況的處理過程大致分為3個階段:第1階段,一般處理階段;第2階段,集中活躍爐缸階段;第3階段,逐步恢復階段。3.1一般處理階段

2011年3月6 13中班出管道後,全天[si]偏低,最低至0.2%,熱量勉強維持在1500℃,虧渣鐵嚴重,當天24 h應出渣4236 t,實出渣3 790 t,虧渣

高爐憋出管道氣流,出現惡化跡象。操作上以提高爐溫及渣鐵熱量為主,補加淨焦n ,逐步縮礦批調整負荷,增加中心焦炭比例。2011年3月5—9日初期爐況及調整情況見表2。

表2初期爐況及調整情況

13期爐況描述

風量加淨焦情況

2011年3月6日中班出管道後,焦比由344kg/t調整到月7日憋風後,焦比由步

退至397kg/t。到3月8日夜班爐況出現好轉跡象後,焦比由397kg/t調整至380kg/t;白班爐況出現反覆,焦比由380kg/t退至421kg/t,一直維持到3月12日。3.2集中活躍爐缸階段

2011年3月10日夜班,24"風口小套燒壞,控制

水量煤氣利用率下行,13 16段銅冷

卻壁劇烈波動。白班**後休風更換小套。復風

後加淨焦10t,焦比維持在421kg/t,風量很快加全。

1)調整布料矩陣。調整以發展邊緣氣流為主。礦批由110t縮至86t,減少中心焦炭比例,抑制中心,疏鬆邊緣,穩定氣流,中心焦由4圈減為3圈,焦炭外檔2圈增加3圈,礦石外檔3圈減為2圈,以

保證穩定的氣流分布(調整前後變化見表3)。10日中班風壓平穩,但偏尺嚴重,出鐵時間偏短。11

日焦比提高到426kg/t,維持到12日白班,透氣性得

到改善,偏尺得到緩解。

2)調整爐溫及渣鹼度。熱制度方面要求下渣

後鐵水溫度達到1500℃,堵口前達到1520 oc。為提高渣鐵的流動性,在爐溫上限的基礎上,大幅降低配料鹼度,:由1.33降至1.23。由於高爐長期處

於慢風狀態,爐缸不活躍,爐芯溫度開始下降,見圖

1。爐芯溫度下降容易造成爐缸堆積,將加大爐況處理難度。2011年3月11日開始在人爐料中配加

錳礦。由於高[si]、高[mn]會導致鐵水黏稠 ,達不

到清理爐缸的目的,因此初期錳礦配加比例為

0.9%,即0.8 t/批,效果不明顯。3月12日調整錳礦配加比例為1.7%,即1.6t/於}e。錳礦加入後鐵水中[mn]在控制在實踐證明,在此成分下,渣鐵具有良好的流動性,爐芯溫度下降趨勢得到了遏制,渣鐵流動性也得到了改善。

贈插日期圖13200m。高爐處理爐況前後爐芯溫度變化

3)改善焦炭質量。爐況出現波動後,及時向技術部門反映,調整煉焦配煤比,提高焦炭的熱效能。同時將備用焦倉內儲存的質量較好的焦炭轉

運到槽上供高爐使用,將當前質量不好的焦炭轉運到備用焦倉,等爐況正常後再逐步消化。

4)增加出鐵次數,出鐵採取零間隔或負間隔,

及時排盡爐內渣鐵,減少憋風次數,改善爐缸工作

狀態。3.3逐步恢復階段

2011年3月14日爐況開始逐漸向好的方向發展,表現為壓差平穩,冷卻壁穩定,水溫差正常。3月14日視爐況逐漸加重負荷,3月17日,焦比逐漸到350kg/t,礦批到102t,爐溫逐漸下降([si]控制到爐況基本恢復正常。高爐裝料制度及焦炭負荷的調整處理、各項指標情況見表3。

在高爐爐況處理階段,一些外圍因素的原因也

一定程度上影響了爐況的恢復進度。一方面是設

備原因,處理爐況初期,由於開口機開鐵口時間太長,經常在0.5h左右,造成鐵次不能保證,延長了兩

次鐵之間的時間間隔,人為地造成了高爐憋風,增加了處理爐況的難度。為此採用3鐵口輪換出鐵的方式,必要時重疊出鐵及加強裝置點檢等措施,盡量避免人為因素的影響;另一方面上料系統經常

卡料,造成低料線。因此,應加強管理,確保第一時

間發現卡料,並迅速處理。

4結語1)冷卻壁波動後,要分清原因,採取相應的措

152012年2月山東冶金第34卷

表3高爐裝料制度及焦炭負荷的調整指標變化情況

施。單場出鐵要相應的控制風量,同時保持充足的熱量,確保渣鐵出盡。

2)爐況處理期間,要適當控制風量,不能因為負荷較輕就認為應維持大風量,因為此時爐缸偏

小,過大的風量易造成渣鐵出不盡。

調整,處理早幅度可小,

佳,尤其中心不暢通的情況下,會引起爐況難行。

5)爐況由守轉攻時,時機要把握得當,避免爐況的反覆。

參考文獻:[1]黃慶周,閉立鋼』楊劍.柳鋼高爐爐況失常的處理方法[j].煉

:48-50

[2]2)高.

。o0爐爐缸堆積的處理[j]-煉鐵,0o ,27。.

一些,處理晚幅度應大一些。一 :。:…………一………』一

4)處理邊緣氣流應以疏導為主,靠抑制效果欠

(上接第13頁)應盡快立項實施降低燒結機抽風系統漏風改造、燒結煙氣脫硫專案改造等,解決以上問題,以繼續提

高萊鋼燒結水平。

與國內同型別先進水平相比,萊鋼2x265m 燒結機系統還存在個別經濟技術指標不高的問題,如燒結固體燃耗偏高、燒結煙氣排放含硫量偏高等。16

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