印染廠節能方案

2022-09-24 16:06:05 字數 5151 閱讀 4861

在印染行業競爭十分激烈的今天,市場上各種節能降耗的技術產品種類繁多,許多印染廠和機械製造廠進行了廣泛的實踐,在實踐過程中也出現一些問題,由此造成印染廠一些損失。什麼樣的技術是可行的?在總結過去的基礎上,我們會發現能夠存在下來的技術產品具備以下的特點:

1、長期可靠穩定的使用,2、維護少且成本低,3、構成簡單直觀且中間環節少,4、效果明顯且投資成本低。

為滿足印染行業這一需求,我們設計了各項節能降耗的技術方案,這些方案已實施不同的印染廠,並取得很好的效果,現提供給印染廠在實施節能降耗工作時進行評估、選擇。沒有最好,只有更好,我們願在技術進步的過程中與您攜手共進,取得更好的經濟效益。

印染廠節能降耗專案分類:

1、汙水排放的熱能**

2、烘機冷凝水**

3、中水回用(用較清的洗滌水直接用在更汙的洗滌)

4、練漂和還原汽蒸箱的進布封口改造

5、高效軋水工藝

6、練漂汽蒸箱水封出布口水的補充

7、有效的浸漬

8、烘筒、溢流機、筒染機、蒸箱、平洗的正確保溫

9、優化工藝,提高執行車速

10、落布的濕度測定及控制

11、計量加水

12、熱風的熱能**

13、絲光機提高淡鹼濃度

14、溫度控制

15、化學品濃度控制

一、汙水排放的熱能**(見示意圖)

目前許多熱能**裝置,各有特點,經得起長時間使用、考驗且維護方便的,應選擇圓盤轉動式熱能**裝置。

從熱交換效率看,板式交換器的熱效率最高,不足點是,熱汙水進入需要精細過濾並用幫浦加壓注入,對水質要求高。儘管這樣,要保持高效的熱交換,在實際使用中必須經常拆洗。在拆解過程中翅板容易變形,密封條損壞也是常有的(各廠製造情況不同),而且裝拆費工大,往往裝好後發現漏了還要再重灌。

經過許多印染廠幾年的試用發現長期使用維護相當麻煩。

直管式交換器,效率低,清潔也不方便,而且也要拆卸後才可以清洗,近幾年已少見推廣。

圓盤轉動式熱能**裝置,交換效率低於板式交換器,但比直管式交換器效率高,而且清洗時不必拆卸零件,操作簡捷方便。汙熱水可自行流入和排放,且不需要進行精細過濾和用動力注入汙水,清水由自來水即可進行熱交換。

以上可以看出使用圓盤式熱交換器在目前條件情況下是最合適的。

使用過程中應注意:

錯誤:1、將交換後的熱清水直接注入水洗機

2、將多台汙水集中後再進行交換

正確:1、將交換後的熱清水集中,再使用

2、將交換的熱清水和烘筒冷凝水集中到一起再使用。

二、烘機冷凝水**(見示意圖)

目前最常見方法是利用疏水器直接將冷凝水壓到高位水箱進行回用,看上去十分簡單、方便,但存在乙個嚴重的問題。

疏水器的工作原理,內部的壓力要大於外部的壓力,而且在一定的範圍內才能起到疏水的作用,不管怎麼去改變,其工作原理是不變的。從疏水器出口排出的水接入高位槽有一定高度,按4-5公尺計算,也就要求蒸汽壓力必須在0.5kg/cm以上,再加上一定的壓差範圍實際上要1kg/ cm,許多印染廠使用熱電廠餘氣,壓力低、溫度高,當在織物烘乾時1kg/ cm情況下使用也是常有的,此時將失去疏水功能,況且由於某些疏水器的質量不穩定,有的在0.

5kg/cm壓力時不一定能達到疏水的作用。

實際使用中會出現下列不正常現象:

1、落布發現織物烘不乾,降低車速,降低了生產效率,增加了生產成本。

2、落布發現織物烘不乾,開大蒸汽壓力,此時再逼迫冷凝水排出,有一定的時間,落布乾濕不一將嚴重影響後道工序。

3、停機排水或不停機排水,都會造成工藝不穩定,影響產品的質量。

實踐證明冷凝水的**利用是很好的,有著很好的經濟價值但**的方法還得正確,才能取得好的效益。

將疏水器的出口接入不銹鋼管內,讓其集中後流入帶保溫的集水箱,再由幫浦送回高位儲水箱待用,同時將旁通統一連線後再安裝乙個氣動開關閥,開機前將積水放盡。

三、中水回用(見示意圖)

這裡指的中水回用是指氧漂水洗後要排放的熱水進行回用,即將此高溫水經過過濾注入退漿機或煮練作為水洗用。

水洗後的高溫熱水流入過濾器,再由幫浦送入前面的水洗機。利用價值很高,投入成本很低。

四、汽蒸箱的封口改造

還原蒸箱由液封改為汽封工藝,並在浸軋上進行適當的處理,不但能提高產品質量,同事還能大大降低生產成本。由此節約的染料、助劑、蒸汽可達到每萬公尺500元以上,這是很多印染廠所不知的,同樣的在練漂蒸箱上進行改造,可達到減少蒸汽的浪費,同樣又可穩定練漂的質量。

五、高效軋水工藝

許多印染廠,在織物烘乾前選用乙個冷水槽,浸軋清水後再進入烘機,是很不科學的,原因就在於織物前面的水洗在80℃以上的溫度下進行。最後一格作為清水加入同樣也要熱到80℃再倒流到前面的水洗槽內,不加溫或者溫度低的清水倒流到前水洗槽內還得再加溫,蒸汽的用量是不變的,另外還有乙個大家不清楚的,即在80℃以上軋水和80℃以下軋水其軋餘率是不一樣的,相差10%。所以最後一格提高水溫後軋餘率提高,布面溫度提高對烘乾織物可節約大量的蒸汽。

在此條件下選用高效軋車可大大提高烘乾的效率,節約蒸汽。

六、練漂汽蒸箱水封出布口水的補充(見示意圖)

在退、煮、漂的汽蒸箱出布口,只有少量近年來生產的汽蒸箱為汽封口出布,一般均為液封出布,出布時織物帶走水,生產中不斷的補充清水,不斷的加熱,並要保持80℃以上的溫度,這樣乙個小小的出布口,每天要消耗多少水和蒸汽?

有時水少加了還會影響到產品質量,溫度降低了同樣也會影響產品的質量,其實這裡的水最好是將後面水洗倒流過來的熱水引入。辦法可以將出布口改裝降低讓誰水直接流入。也可以將熱水幫浦入水封口,計算可知,乙個封口一天要消耗2-4噸蒸汽、10-20噸水,其經濟價值可想而知。

七、有效的浸漬(見示意圖)

在生產過程中,許多任務廠對練漂的浸液不重視,還造成生產過程中降低車速來達到質量要求。另外有些品種在汽蒸前進行軋液推置是最經濟的,在後面的生產過程中可達到高車速,保證質量的目的。

織物進行練漂時,浸漬化學品往往不受關注,乙個槽兩個槽多有,選用普通軋車軋液。原因在於織物浸液不透,帶液不足,後面的汽蒸、水洗就無法達到效果,嚴重影響到半製品的質量。

長期實踐證明,織物在退漿和煮練時一般要用兩槽來進行浸液,如果是濕布浸液,浸液前一定要盡可能提高軋餘率60%-65%,另外工作液溫度不宜高,以常溫為好,原因在於活性劑隨溫度提高滲透能力下降,進蒸箱前選用輕軋車,使織物保持穩定的軋餘率,保持85%-95%為宜。

在還原皂洗過程中,汽封進布對前處理半製品要求較高,但浸液時選用兩個槽也是十分有效的,織物浸透後進行汽蒸,可達到更好的效果。

八、烘筒、蒸箱、平洗、溢流機、筒染機的正確隔熱保溫

長期以來,這些裝置的保溫效果很差,有些是不保溫的,由於這些裝置的散熱造成生產車間高溫濕熱。現在技術的發展,可以讓保溫做到位,而且外觀好,長期有效。即在表面塗上一層2-4㎜的隔熱層,這樣即改善了生產環境,同時又節約大量的蒸汽。

該項工作印染廠目前還沒有引起足夠的重視,其經濟價值相當大,必須認真考慮該項工作的實施。

烘筒在工作過程中溫度達130℃-140℃;一般也在120℃左右,工作過程中,烘筒在不斷旋轉,烘筒二頭不斷在空氣中進行交換,散熱很快。理論測算,如果烘筒內溫度120℃外部環境30℃,則每小時散熱相當於2.5kg 蒸汽降為100℃以下。

烘筒兩頭塗上2-4mm隔熱層後,導熱係數為0.035w/ 烘筒內溫度120℃,則每小時只有相當於0.4kg蒸汽降為100℃以下。

由此可見進行隔熱保溫後每只烘筒每小時可節約蒸汽2.1kg/h.一台烘機按36個計,每天工作20小時,每月25天計,則每月節約的蒸汽為37.

8t,一年節約453.6t,合計人民幣81648元/年

由此烘筒保溫投入成本,不超過5個月就可收回成本。

經測算蒸箱投入成本需10個月才可收回成本,平洗機為18個月收回成本。

由此可見對汽蒸裝置進行隔熱保可給印染廠帶來巨大的經濟效益,並且這種塗料具有防腐蝕效能,耐強酸、鹼性,可保持10年以上的永續性,外觀可做成各種顏色。

九、優化工藝,提高執行車速

在瞞足工藝要求,達到質量要求的情況下,提高工藝車速,會帶來想不到的效果,特別在前處理階段。

此項工作,印染廠必須從裝置排列上,選用的助劑上下功夫,讓車速能快則快起來,大大提高效益。

十、落布的濕度測定及控制

印染廠對織物烘乾,是乙個模糊指標,烘乾,什麼叫烘乾織物在室內有乙個固定的含水率8%,如果烘乾超過這個指標就要浪費大量的蒸汽。所以印染生產過程中怎樣防止過烘,是十分重要的。

十一、計量加水

印染廠計量加水十分重要,該項工作目前一般印染廠均不重視,只在生產過程對操作工作一些指導,其實浪費驚人,水加入得多,對洗滌織物沒有害處,但水和蒸汽大量浪費,加入少了,水洗不淨影響質量。但要嚴格控制或全自動控制成本很高,投資很大,尋找經濟的方法是唯一的辦法。

讓進入機台的水管網其管內的水壓是恆定的,就為計量加水提供了良好的基礎。

1、自來水進水塔,可以在水塔內進行液位控制,保證恆壓的水進入生產管網。

2、自來水直接接入可由幫浦用變頻來進行恆定供水。

在此基礎上機台上只要加裝浮子式流量計,由人工手動球閥來控制,同樣達到理想效果。在手動閥前加裝乙隻氣動開關閥和開機、關機相連。

十二、熱風的熱能**

熱風的熱能**有著很好的經濟價值,但由目前技術方面的原因,雖有許多方法,但其實用性還是值得研究。

十三、絲光機提高淡鹼濃度有效的浸漬(見示意圖)

在印染廠絲光機排放的淡鹼一直是個頭痛問題,生產中消化不了,排放增加汙水處理成本。絲光機談鹼**濃度高達到80g/l,對談鹼**意義重大。這一數值達到,起到了節能減排的效果。

實踐證明是完全可以達到的,此項變革將節約用水,蒸汽30%以上。

水洗時候加入的水量大,達到去鹼洗淨的目的,但不利於談鹼**,水太少,去鹼不淨達不到質量要求。 一般絲光機後的水洗採用多浸多軋(8格以上水洗)

只在最後一格加入清水,並讓水洗溫度保持85℃-95℃並去除每一格軋車前的噴淋。槽內倒流,逐格倒流有效。一般織物用2-4t/l即可實現(視織物克重和車速而定)可以按織物克重車速計算出要加的水量,即帶入的鹼量,溶解在加入的水中不超過80g/l就可以計算出加入的水量。

水的流動方向:後平洗機倒流入直棍槽——直棍槽倒流入噴淋布鋏槽——匯入進布鋏前軋車的軋槽內,軋槽選用上二下三小直輥槽。此時的淡鹼經過濾去雜質後回用。

十四、溫度控制

對於水洗的溫度控制意義重大,既可以穩定質量又達到節約蒸汽的目的。

水洗高溫區的溫度達到85℃-95℃是工藝要求的,實際生產過程中,由於沒有自動控制,往往到了95℃以上還在加溫,浪費的蒸汽相當驚人,因此對水洗溫度進行自動控制十分必要。

十五、化學品濃度控制

1、對絲光機鹼濃度進行控制

2、對練漂的化學品濃度進行控制。

以上為在當前條件下節能、減排、降耗要做的基本工作,印染廠在完成此項工作後,應對其正常執行日常的維護,只***其工作正常、才能取得效益。

印染廠節能方案

我們設計了各項節能降耗的技術方案,這些方案已實施不同的印染廠,並取得很好的效果,現提供給印染廠在實施節能降耗工作時進行評估 選擇。印染廠節能降耗專案分類 1 汙水排放的熱能 2 烘機冷凝水 3 中水回用 用較清的洗滌水直接用在更汙的洗滌 4 練漂和還原汽蒸箱的進布封口改造 5 高效軋水工藝 6 練漂...

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