C616型普通車床改造為經濟型數控車床

2022-09-23 03:24:06 字數 4583 閱讀 8069

一、設計任務

設計題目

c616型普通車床改造為經濟型數控車床。

1.1 設計要求

由於是對原有工具機進行經濟型數控工具機改造,因而在考慮具體方案時,基本原則是在滿足使用要求的前提下,降低成本。根據c616車床有關資料,確定總體方案。

採用控制器進行控制,控制選擇電機的輸出經齒輪減速後,帶動滾珠絲杆轉動,從而實現縱向、橫向進給運動。

圖1 c616車床

1.2 主要設計引數及技術指標

主要設計引數及技術指標如下。

機械部分:

工作台重量:w=960n

時間常數:t=30ms

滾珠絲杆基本導程:l0=9mm

行程:x=660mm y=320mm

脈衝當量:δp=5μm/step

步進角:a=0.850/step

步進電機通電方式:四相八拍

快速進給速度:vmax=2m/min

控制部分:

採用微控制器

軌跡控制採用數字積分法(dda)

步進電機的控制

二、總體方案設計

2.1 數控系統運動控制方式的確定

按照完成的加工製造任務,數控系統可分為點控制系統、點位直線控制系統和連續控制系統。於由要求c616車床能加工複雜輪廓零件,所以數控系統應該設計成連續路徑控制型。

2.2 伺服進給系統的選擇

數控工具機的伺服進給系統有開環、閉環之分。因為開環控制具有結構簡單、設計製造容易、控制精度較好、容易除錯、**便宜、使用維修方便等優點。所以,本設計決定採用開環控制系統。

圖2 開環控制系統

2.3 控制器的選擇

由於c616普通數控工具機經數控化改造後,實現控制效能的要求的控制演算法不是很複雜。所以以mcs-51系列的8位微控制器作為控制器,外擴儲存器、d/a轉換器、i/o介面電路、鍵盤、顯示器等組成改造後工具機的控制系統。

2.4 進給傳動機構

縱向進給機構的改造:拆去原有工具機的溜板箱、光槓、絲槓以及安裝機座,選用摩擦力小、傳動效率和傳動精度高的滾珠絲槓副,且由步進電機驅動。橫向進給也是換以步進電機驅動的滾珠絲槓副。

2.5 主傳動系統

保留主傳動系統,即保留原有的主傳動機構和變速操縱機構。但是主軸的正轉、反轉和停止由計算機控制。為了使工具機能夠加工螺紋,需要安裝能夠檢測主軸位置的編碼器。

編碼器既可以與主軸同軸安裝,即安裝在主軸的後端,也可以通過1:1的同步帶輪與主軸連線。

三、機械部分設計與計算

3.1縱向進給系統的設計計算

縱向進給已知引數:

工作台重量: w=960n

時間常數: t=30ms

滾珠絲槓基本導程: l0=9mm

行程s=640mm

脈衝當量p=5=0.005mm/step

步進角0.85°/step

快速進給速度: vmax=2mm/min

3.1.1切削力計算

由《工具機設計手冊》和相關資料可知,切削功率

式中 n——電機功率,查工具機說明書,n=4kw;

主傳動系統總效率,一般為0.6~0.7取η=0.65;

k——進給系統功率係數,取為k=0.96。

則又因為

所以式中 v——切削線速度,取v=100m/min,即v=1.67m/s,有

主切削力

由《工具機設計手冊》中可知,在一般外圓車削時:

fx =(0.1~0.6)fz fy=(0.15~0.7) fz

取:3.1.2 滾珠絲槓設計計算

計算進給率引力()綜合導軌車床絲槓的軸向力:

式中 k=1.15,f′=0.15~0.18,取為0.16。

則計算最大動載荷負荷c 滾珠絲槓導程初選;取;t按15000h計算;取,;l以轉為一單位。

壽命值最大動負荷為

滾珠絲槓螺母的選型

根據滾珠絲槓的相關資料,可採用外迴圈螺紋調整預緊的雙螺母滾珠絲槓副1列2.5圈,其額定動載荷為10700n,精度取3級,公稱直徑32mm,所以強度足夠用。其結構如圖3所示。

圖3 滾珠絲槓螺母結構

傳動效率計算

傳動效率按式計算,取;摩擦角取10』,滾動摩擦因數一般為0.003~0.004,則帶入資料計算得

剛度驗算

絲槓的拉伸或壓縮變形量。滾珠絲槓受工作負載引起的導程的變化量按式計算,式中,,,取a為,帶入資料計算得

滾珠絲槓受扭矩引起的導程變化量很小,可以忽略。

有效行程為,所以

由於兩端採用推力球軸承,絲槓又進行了預拉伸,故其拉壓剛度可以提高四倍,其實際變形量引起絲槓總的變形量

滾珠與螺紋滾道間接觸變形。查閱資料可知,外迴圈螺紋,1列2.5圈滾珠和螺紋滾道接觸變形量為,因進行了預緊,有

支撐滾珠絲槓軸承的軸向接觸變形。採用51105型推力球軸承,滾動體直徑,滾動體數量z=14,軸向力,由公式可知,單位需換算成kgf,則,代入計算:

因施加預緊力,故

根據以上計算:

已知精度等級為3級。行程為660mm,查表知,允許絲槓行程變動量偏差為15,所以剛度足夠。

穩定性計算

由於工具機絲槓直徑為30mm,現選用的絲槓直徑為32mm,支承的方式不變,為一端固定、一端徑向支承,絲槓固定端安裝兩個8105型推力球軸承和乙個305型球軸承(外徑要和原裝配孔一致),支撐端安裝乙個3305型雙列角接觸球軸承,所以穩定性不存在問題,故不再驗算。

通常還需適當加大和工具機結合部件的接觸面積,以提高螺母座的區域性剛度和接觸強度,新設計的工具機在工藝條件允許時,常常把螺母座或支承座與工具機本體做成整體來增加剛度。

3.1.3 齒輪及轉矩有關計算

步矩角,導程,脈衝當量,齒輪傳動比:

可選定的齒數為

取=21, =50, =25, =45

表3-1齒輪傳動引數單位:mm)

轉動慣量計算

齒輪的轉動慣量:

工作台質量折算到絲槓軸上的轉動慣量:

電動機的轉動慣量很小可以忽略。

因此,總的轉動慣量:

所需轉動力矩計算

快速空載啟動時所需力矩:

最大切削負載時所需力矩:

快速進給時所需力矩:

式中 mamax ——空載啟動時折算到電機軸上的加速度力矩;

mf ——折算到電機軸上的摩擦力矩;

m0 ——由於絲槓預緊所引起,折算到電機軸上的附加摩擦力矩;

mat ——切削時折算到電機軸上的加速度力矩;

mt ——折算到電機軸上的切削負載力矩。

當,時 ,有

當,時,有

當時預加載荷,則:

軸向最大切削力為向切削力,有

所以,快速空載啟動時所需力矩為

最大切削負載時所需力矩為

快速進給時所需力矩為

=16.85 n·㎝

由以上分析計算可知:所需最大力矩mmax發生在快速啟動時。

3.2 橫向進給系統的設計計算

橫向進給已知引數

工作台重量: w=960n

時間常數: t=30ms

滾珠絲槓基本導程:l0=9mm

行程s=320mm

脈衝當量p=5=0.005mm/step

步進角0.85°/step

快速進給速度: vmax=2mm/min

3.2.1切削力計算

橫向進給量為縱向的1/3~1/2,取1/2,則切削力約為縱向的1/2。

按經驗公式取:

3.2.2 滾珠絲槓設計計算

計算進給率引力()燕尾導軌取k=1.4,f′取0.2,g=320n,代入資料計算得

計算最大動載荷負荷c 滾珠絲槓導程初選;取;t按15000h計算;取,;l以轉為一單位。

代入資料計算得

最大動負載為

滾珠絲槓螺母的選型跟據滾珠絲槓的相關資料,可採用外迴圈螺紋調整預緊的雙螺母滾珠絲槓副1列2.5圈,其額定動載荷為8800n,精度取3級,公稱直徑20mm。

傳動效率計算

傳動效率按式計算,取;摩擦角取10』,滾動摩擦因數一般為0.003~0.004,則帶入資料計算得

剛度驗算

絲槓的拉伸或壓縮變形量。滾珠絲槓受工作負載引起的導程的變化量按式計算,式中,,,取a為,帶入資料計算得

滾珠絲槓受扭矩引起的導程變化量很小,可以忽略。

有效行程為,所以

由於採用推力球軸承,絲槓又進行了預拉伸,故其拉壓剛度可以提高四倍,其實際變形量

珠與螺紋滾道間接觸變形。查閱資料可知,外迴圈螺紋,1列2.5圈滾珠和螺紋滾道接觸變形量為

,因進行了預緊,有

支撐滾珠絲槓軸承的軸向接觸變形。採用51105型推力球軸承,滾動體直徑,滾動體數量z=14,軸向力,由公式可知,單位需換算成kgf,則,代入計算

因施加預緊力,故

根據以上計算:

已知精度等級為3級。行程為320mm,查表知,允許絲槓行程變動量偏差為12,所以剛度足夠。

穩定性計算

由於工具機改造後的滾珠絲槓直徑與原來的絲槓直徑相同,而支承方式由原來的一端固定、一端懸掛變為一端固定(採用51104)、一端徑向支承(採用3304型雙列角接觸球軸承),穩定性增大,多以不再驗算。

3.2.3 有關齒輪計算

步矩角,導程,脈衝當量,齒輪傳動比:

可選定的齒數為

取=21, =50, =25, =45

表3-2 齒輪傳動引數單位:mm)

C616型普通車床改造為經濟型數控車床

畢業設計 設計 題目 c616型普通車床 改造為經濟型數控車床 系別 機械工程系 專業 機電一體化 班級 02機電 1 姓名 宋文娟 學號 110203110 指導老師 鄒壽南 完成時間 05年6月 目錄序言3 一 設計方案的確定4 一 設計任務4 二 總體設計方案的確定4 二 機械部分改造與設計4...

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