———晉95站qc小組
1.前言
目前我站隨著生產規模的擴大,注水幫浦正在逐年增加,而注水幫浦的材料消耗也逐年增加。我站在依靠科學技術的同時,還要依靠科學的管理方法來強化管理,因此我站在降低注水幫浦材料消耗,降低生產成本上應用qc方法。
2.小組概況
小組概況見圖1 、小組成員見表1。
圖1小組概況圖
表1qc小組成員明細表
3.選擇課題
目前,企業管理叢生產數量型向質量效益型轉變,為保證少投入、多產出,走質量效益型發展的質量方針,需加強管理,從管理中要效益,降低材料支出,減少成本消耗。
因此我站qc小組選擇《降低注水幫浦材料消耗》這個課題進行活動。
4.現場調查
(1)2023年,我站注水幫浦材料消耗30萬元,佔材料費的43%,且頻繁修幫浦。注水幫浦的效率差,需往別的工區調水,給生產管理帶來了很大的工作量,浪費了不必要的人力、物力、電力,損失較大 。
(2)我工區現有注水站5個,每年注水幫浦材料消耗在80多萬。
5.確定目標值
2023年我站注水幫浦材料嚴重超支,超支10萬元,根據2023年工區材料成本消耗指標,qc小組確定注水幫浦材料費從去年的30萬元降低為今年的17萬元。
6.原因分析:
通過我站2023年注水幫浦材料消耗情況分析和調查驗證,我們基本上找出了材料支出大的因素。見表2。
表2.存在問題統計表
通過統計可以看出,存在問題最大的是原材料的質量及工藝見圖3.
圖3.因果分析示意圖
裝置人員責任心不強幫浦體進水
設計缺陷領導重視不夠
油道不合理
浪費,閥體、閥片單一使用
質量差未及時緊固調整
材料安裝方法不對
方法通過以上分析,我們找出了4個方面7項因素。為了找出主要因素,我們qc小組成員一起用01評分法對7項因素進行了原因重要程度評價,重要打1分,次要打0分,3分以上為要因。詳見表3.
表3.重要因素程度評分表
7.確定要因
通過評分,確定了主要因素是以下4條:
(1) 設計缺陷,油管不合理
(2) 質量差
(3) 浪費閥體、片單一使用
(4) 責任心不強,幫浦進油。
8.制定對策
通過qc小組反覆比較討論,制定出了新的對策,針對設計缺陷改變油道油流方向;針對質量差,進***的材料;針對浪費,多次使用;針對幫浦進油,嚴格控制液位。詳見表4
4.對策表
9.對策實施
根據制定的對策,截止到2月28日,我站qc小組逐步完成了各項措施。
實施一:設計缺陷油道不合理,我們在拉桿油封盒反面加裝了乙個45度角高2厘公尺的弧度鐵片,使高壓油流不直接衝擊油封,加45度角高2厘公尺的弧度鐵片之後,一是改變了油流方向,二是鐵片不碰注水幫浦十字頭。見下圖
實施前實施後
實施二:針對材料質量差,我們協調有關部門進一部分質量較好的盤根,每公斤比原來貴100元,但維修週期延長,由原來4天換一次,變成現在15天換一次。
實施三:針對浪費,我們規定閥片雙面使用,閥體在打磨後接著使用。
實施四:針對幫浦進油,我們制定了嚴格的液位控制制度,液位嚴格控制在5公尺以上,6.5公尺以下,由原來每月進油二次,造成閥片、閥體、彈簧全面更換,現在沒有這種現象發生。
10.效果檢查
(1)通過qc小組全體成員的努力工作,我站注水幫浦材料消耗明顯下降。效果見表5.
表5.效果對比表
(2)經濟效益
從經濟效益看,通過閥體、閥片重複使用,年節約費用6.5萬元,油管改造年節約油封、油料5.5萬元,材料更換年節約費用1萬元,在全工區推廣預計年可節約費用23萬,達到年節約13萬目標值。
11.鞏固措施
為了鞏固qc小組成果,我們小組成員對本次活動進行了認真總結,並且制定了鞏固措施:
(1)對油道定期進行檢查,發現問題及時整改。
(2)不使用質量次的材料
(3)充分利用材料,力爭多次使用
(4)加強崗位員工責任心,確保注水水質合格
12.下步打算.
通過這次qc小組的活動,取得了一定的成績,使我們認識到了qc在管理中的重要性,同時也看到了我站管理工作中還存在很多的問題,例如:油井作業頻繁,檢幫浦周期短。因此我們下一步針對《利用qc法,延長油井檢幫浦週期》這一課題進行活動。
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