關於裝煤煙塵試驗報告 定稿

2022-06-29 07:30:06 字數 2779 閱讀 3263

伊力特煤化工****5.5m焦爐搗固裝煤生產氣煤焦,入爐煤揮發分在38~40%左右,在裝煤時煙塵控制由爐頂吸塵倒煙車配以高壓氨水噴射,將裝煤煙塵吸入集氣槽中。但是,投用以來一直效果不好,裝煤煙塵大量從機側爐門逸出,嚴重汙染空氣。

在攻關期間得到了有關領導和技術人員的支援和幫助,深表感謝。

一、裝備及運**況

1、我司高壓氨水幫浦型號dj80×6,流量:75m3/h,揚程:414m,功率:160kw,。注:dj—多級油幫浦。出口管徑dn125,兩台幫浦共一根dn200的進口管

2、高氨噴嘴φ12,l=200mm,直管式結構。買回3個三線四流道的噴嘴裝在109#、110#橋管上。噴嘴長度約65mm。

3、當不開高氨噴嘴時,爐頂高氨壓力4.1mpa,開乙個高氨噴嘴降0.3 mpa,開3個降0.9 mpa。

4、集氣管壓力沒有自動調節,當開高氨噴嘴時,集氣管壓力公升至300pa以上,不穩定。

5、入爐煤餅高度在5.3m,空間高度250mm,炭化室石墨有厚有薄,大多在上公升管跟部和機側爐頭有石墨。但不是很嚴重。

6、爐頂上有一台倒煙車,往前倒2,往後倒1,平時使用它,比不用稍微好一些,但是裝煤時,機側爐頭往外逸黃煙塵較厲害,煙火往外噴。

二、查詢原因。

我們經過深入了解,觀察裝煤冒煙的現象,摸索裝煤冒煙與那些因素有關聯的規律。初步得出原因如下:

1、高壓氨水噴嘴是直管式的簡單結構的,其噴射力在橋管處測量只有150pa,顯然很小。這是乙個很重要的原因。根據我廠赴山東學習的同志介紹,人家的噴射力大得多;我們詢問了其他焦化廠,據了解,高壓氨水噴射力所產生的負壓在橋管處能達到1200pa。

2、集氣槽壓力不穩也是乙個重要的影響因素。由於沒有自動調節,集氣槽壓力在裝煤和換向時,常常公升至350pa以上,有時將上公升管蓋都掀翻了。我們做了檢測試驗證明:

不同的集氣管壓力下所產生的抽吸力是不一樣的。(見表一)。

表一3、炭化室石墨和橋管、上公升管的石墨也是影響抽吸力的原因之一。

4、裝煤時,煤餅擦爐牆容易引起大量黃煙逸出,增加抽吸難度。

5、生產氣煤焦,入爐煤揮發份高達38~40%,所產生的荒煤氣多。其導煙除塵比生產冶金焦難度大得多。

以上諸因素中,我們認為噴射力不夠是最主要原因,下一步我們緊緊圍繞這一因素開展工作。進行一系列的試驗。

三、試驗情況:

從有關資料和其他單位查詢理論根據和實驗經驗,明確了主攻方向,首先對噴嘴進行改進試驗。

1、 噴嘴的結構以旋轉式的較好,可以提高射流紊動程度。我公司購3套新噴嘴就是這種三線四流道噴嘴,抽吸力在350~400pa,明顯好於直管式噴嘴。但使用效果在山東某公司用的好,在我們這裡就不行。

2、我廠老式噴嘴(直管式)結構簡單,不利於射流紊動。但是,經過我們計算和試驗,發現現有噴嘴長度增加100mm,可以提高噴射抽吸力一倍以上。(見表二中的106#橋管噴嘴抽吸力最高)雖然如此,還是不能解決無菸裝煤問題。

橋管測試高壓氨水噴射抽吸力統計表表二

3、關於噴嘴口徑。我們試驗了φ12、φ10、φ8三種噴嘴,區別不是很大,主要是由於噴嘴長度不一樣,無法區分優劣。但是效果都好於老噴嘴。

4、高壓氨水三通閥檢查發現有個別的壞了。如:81#高壓氨水不通;

5、噴嘴堵塞也對抽吸力有影響。如109#也是新購的三線四流道噴嘴,抽吸力比110#小多了,原因是噴嘴堵塞。

6、高壓氨水幫浦流量問題。我們開了2臺幫浦試了3孔,效果也不好。可能與高氨幫浦使用頻率偏低(分別為45 hz和42hz)和兩台高氨幫浦進口管共一根dn200的管道有關。

7、11.6日,組織生產了十幾孔冶金焦,入爐煤揮發分大約28%左右,高壓氨水幫浦電機變頻頻率提高至46.6hz,電流達213a(開三個經加長的噴嘴)。

高氨壓力比平時高0.3mpa。噴嘴是經改造過的噴嘴。

結果,裝煤基本不冒煙,僅有微量的淡黃色的煙通過地面除塵站吸收了。

四、試驗結果:

1、所有高壓氨水噴嘴長度由200mm增加到300mm,橋管處測得的抽吸力增加一倍以上。生產冶金焦時,裝煤基本不冒煙。但是生產氣煤焦,還達不到裝煤不冒煙的要求。

如果控制好集氣槽的壓力,穩定在140pa左右,煤餅在推進1/3~1/2的時候基本不冒煙,繼續推進時冒煙,但比試驗前要小的多。

2、噴嘴在加長100mm的加工過程中 ,由於加工精確度不高,焊接時有的有不同程度的偏斜,所以抽吸力不一樣。因此在加工過程中,要保持噴管中心線垂直,最大限度減少誤差。

4、高壓氨水噴嘴口徑、噴射角度、安裝高度等與高氨幫浦出口壓力有著密切的關係。在一定的壓力下,對應有乙個最佳的噴嘴口徑、噴射角度和安裝高度,需經過精確計算。噴嘴的結構不同也會產生不同的效果。

5、生產冶金焦,入爐煤揮發分大約28%左右,裝煤時,基本不冒煙。說明冶金焦和氣煤焦煤料揮發份不同,煙塵控制的效果是不一樣的。

五、編後語:

雖然這次未能完全解決生產氣煤焦中裝煤冒煙問題,但是在生產冶金焦時,可以做到完全消除裝煤煙塵。生產氣煤焦裝煤不冒煙還有待深化改造。筆者認為可以從以下幾方面著手:

1、關鍵在於提高高壓氨水噴射力,使橋管處抽吸力達到1000pa以上。噴嘴結構應改為漩轉噴射型,以提高射流紊動程度。同時,根據橋管下口直徑,確定噴射角度並精確計算噴射高度。

現有的直管式噴嘴需要淘汰。

2、提高高氨幫浦電機使用頻率接近至50hz,使電機電流達到250a左右(額定電流279a)。從而提高幫浦的出口流量和壓力。應該可以提高噴射力。

3、煤餅在高向上的錐度應由現在的490/500mm提高至480/500mm,以減少入爐時擦爐牆的機會,可以防止大量煙塵產生。

4、託煤底板變形需處理或者更換,保證裝煤時不擦爐牆。

5、炭化室石墨、橋管、上公升管石墨應經常性的清除,形成制度。

6、集氣槽壓力波動是影響抽吸力大小的乙個重要原因,集氣槽壓力自動調節很有必要搞好,力求壓力穩定。

於伊力特焦化廠

2023年11月16日星期五

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