浸出渣逆流洗滌試驗報告

2022-06-19 03:06:08 字數 1625 閱讀 5193

5月,應公司要求,對生產線浸出渣進行逆流洗滌試驗,探求較佳的洗滌工藝引數,以便解決現有生產工藝大量洗水難以平衡的問題,利於生產順利進行,並在一定程度上降低成本。

試驗組進行了相應的濃密逆流洗滌模擬試驗,並取得一定效果。試驗情況如下:

一、浸出渣情況

取車間以下浸出渣做了檢測,並自測比重及幹份,以備後序試驗:

其中,渣1粘度比渣2較大,渣2呈較多細砂狀,渣2 的沉降效能明顯優於渣1。

二、試驗方式、步驟

用4個1000ml的燒杯,按下述方式、步驟,進行了9份4級濃密逆流洗滌模擬試驗:

1、參照前期沉降試驗資料,選擇可行的底流濃度,以濕渣:水(第1份試驗時)或前次第4級液=1:1(重量比),在第1級燒杯中調製成固含量為37.5~40%的起始料漿。

2、按60~130g絮凝劑/噸幹渣,將絮凝劑配成一定濃度溶液,加入起始料漿,攪勻。

3、在上述料漿中加入原溼渣量的一定倍數(0.5~1.5倍)的水(第1份試驗時)或前次第2級洗液,攪勻,此時料漿固含量為25~26.

7%(1倍液)或21.4~22.8%(1.

5倍液),靜置。

4、當靜置後上清液達到步驟3中所加水或洗液量時,抽移該體積量上清液。

剩餘料漿則與起始料漿固含量相對一致,將其加入第2級燒杯中,加入同樣倍數的水(第1份試驗時)或前次第3級洗液,攪勻,靜置。

5、當靜置後上清液達到步驟3中所加水或洗液量時,抽移該體積量上清液。

剩餘料漿繼續保持與起始料漿固含量相對一致,將其加入第3級燒杯中,加入同樣倍數的水(第1份試驗時)或前次第4級洗液,攪勻,靜置。

6、當靜置後上清液達到步驟3中所加水或洗液量時,抽移該體積量上清液。

剩餘料漿加入第4級燒杯中,加入同樣倍數的水,攪勻,靜置。

7、當靜置後上清液達到步驟3中所加水或洗液量時,抽移該體積量上清液。

剩餘料漿進行抽濾,濾液返回步驟1調製起始料漿。濾渣實物態送化。

簡單示意圖如下:

三、試驗資料

第1份(a迴圈)步驟3為洗水量為原溼渣量的0.5倍(重量比),第2~4份(b~d迴圈)步驟3為洗水量為原溼渣量的1倍,第5~9份(e~i迴圈)步驟3為洗水量為原溼渣量的1.5倍;第1~6份原渣為渣1,第7~9份原渣為渣2;靜置分相時間,1~1.

5小時即可分出所需體積的上清液。

試驗化驗資料如下:

四、分析與建議

1、試驗資料表明,當第4級上清液鈷含量在2.3g/l以下時,抽濾後洗渣總鈷在0.14%以下,達到排放標準。

生產線可抽樣檢測第4級上清液鈷含量,以該級上清液鈷含量控制在1.4~1.8g/l來調節洗水用量。

2、試驗資料表明,在起始料漿及每級底流料漿濃度都控制在37.5~40%時,洗水量為投入的壓濾後溼渣的1.5倍(重量比)或3倍(體積比)左右,即可達到洗滌要求。

3、建議:1)選擇適當的底流濃度,以壓濾後溼渣:第4級液=1:

1(重量比),或壓濾後溼渣:第4級液=1:2(體積比),調製成固含量為37.

5~40%的起始料漿。 2)按60~130g絮凝劑/噸幹渣,將絮凝劑配成一定濃度溶液,加入起始料漿,攪勻。 3)控制洗水量為投入的壓濾後溼渣的1.

5倍(重量比)或3倍(體積比)左右,4級濃密逆流洗滌。抽樣檢測第4級上清液鈷含量,以該級上清液鈷含量控制在1.4~1.

8g/l來調節洗水用量,同時以洗渣中鈷含量作為調節引數。

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