工作面煤層隔水底板注漿增厚加固技術

2022-05-28 08:33:02 字數 3313 閱讀 5811

發布者:陳書平發布時間:2006-12-6 16:12:00

摘要摘要:本文主要介紹了焦作市方莊煤礦23071工作面煤層隔水底板注漿增厚加固技術。通過對煤層隔水底板實施注漿,不但加固了底板,也保證了工作面的安全生產,經過鑽孔壓力試驗及工作面回採檢驗,證明了煤層隔水底板注漿增厚加固技術的合理性和實用性。

目前改技術一已在方莊礦得到廣泛應用。

關鍵詞:礦井水;隔水底板;注漿;增厚加固

正文礦井水害是煤礦生產過程中主要的地質災害之一。煤礦企業在治理礦井水害方面主要採取的措施有:打疏水降壓鑽孔、掘洩水巷、增加排水設施、增大排水能力等,通過這些治水措施的實施,礦區地下水位大幅下降,大量的地下淡水變成礦井汙水排出地面,排水費用明顯增加。

如焦作市方莊礦區,地下潛水水位由原來的+80m下降至目前的+60m,位於二1煤層地板的l8灰岩含水層水位由原來的+80m下降至目前的-91m,每年排出礦井汙水1970萬m3,每年用於排水的費用高達950萬元。由於地下水資源是影響我國經濟發展的重要資源之一,據統計,我國淡水人均占有量只相當於世界人均的1/4,居世界第100位,被列為嚴重缺水國家之一。因此,研究在治理礦井水害的同時保護地下水資源,盡可能地減少地下水資源的排放量,降低排水費用是煤礦安全生產技術管理的新課題。

焦作市方莊煤礦通過在23071工作面對二1煤層隔水底板實施注漿增厚加固技術,既保證了礦井安全生產,又減少了地下水資源的排放量,同時降低了排水費用,取得了顯著的經濟效益和社會效益。

1礦井概況

焦作市方莊煤礦始建於2023年,設計生產能力60萬t/年,核定生產能力82.2萬t/年。開拓方式為立井暗斜井開拓,採煤方法為走向長避採煤法。

井田內地質構造極為複雜,構造主要以高角度的正斷層為主,區域性存在褶曲構造,井田內煤系地層自西北向東南呈現一單斜構造。礦井開採深度100m~740m,開採煤層為二疊系山西組二1煤,煤層厚度1.5m~7.

5m,平均厚度5.5m,煤層傾角5°~22°,全區分布穩定。煤層頂板為灰黑色砂質泥岩、泥岩,厚2.

80~18.55m,平均厚度5.30m,煤層地板為灰黑色砂質泥岩、砂岩,厚0.

50~7.30m,平均厚度1.80m。

歷史上,曾多次發生突水事故,其中突水量大於60.0m3/h的有30次,最大突水量4200.0m3/h。

礦井正常湧水量2280m3/h,湧水水源主要來自二1煤層地板的l8灰岩含水層。

223071工作面水文地質條件

23071工作面位於23採區的底部,標高在-418.5~-474.5之間,走向長640m,傾向長126m,傾角20°,煤層厚度4.

4~5.2m,平均厚度4.5m,運煤巷和回風巷均沿煤層頂板布置。

在二1煤層地板的l8灰岩含水層厚度6~8m,水位-90m,煤層底板隔水層厚度38m~44m。在其上部的23051工作面回採過程中湧水量達450m3/h,右上部的20071工作面回採過程中湧水量達780m3/h。煤層隔水底板是煤層與l8含水層之間的隔水地層,其穩定性受古構運動和採動地應力制約,受古構運動的影響,在23採區和20採區中間分布一條構造破碎帶,破碎帶走向130~160°,寬600m。

23071工作面位於此構造破碎的邊沿,二1煤層隔水底板的穩定性減弱,抗壓強度小於4mpa,屬極易突水危險區域。

3注漿增厚加固技術設計及技術引數

3.1鑽機峒室及裝置技術引數

(1)鑽機峒室技術引數

①位置:在運煤巷上邦,沿煤層頂板布置。

②方向:與運煤巷走向垂直。

③規格:長×寬×高=5×3×2.4m。

④峒室間距:60m;數量:8個。

(2)鑽機技術引數

①型號:sgz-ma300。

②額定進尺:300m。

(3)注漿幫浦技術引數

①型號:nbb-260

②額定注漿量:260l/min。

③壓力:7mpa。

3.2注漿鑽孔技術引數

原則上每個鑽機峒室布置3~4個注漿鑽孔(見圖1),如遇特殊情況,增加鑽孔數量,各鑽孔的方向、傾角、深度引數見(鑽孔參數列),每個鑽孔設計為二級孔口固定裝置,個孔技術引數為:

(1)一級孔口固定裝置

①孔徑:φ=146mm。

②長度:8~10m。

③鋼管型號:d40,δ=4.5mm。

④固定材料:用425#矽酸鹽水泥漿,水:水泥=1:1.2。

⑤承受壓力:大於4mpa。

(2)二級孔口固定裝置

①孔徑:φ=108mm。

②長度:30m。

③鋼管型號:d40,δ=4.5mm。

④固定材料:用425#矽酸鹽水泥漿,水:水泥=1:1.2。

⑤承受壓力:大於8mpa。

(3)終孔孔徑:φ=73mm。

(4)終孔層位:穿過l8灰岩含水層底板6~8m。

3.3注漿液技術引數

(1)粘土注漿液技術引數

①粘度:17~25s。

②比重:1.10~1.3。

(2)水泥注漿液技術引數

①粘度:25~60s。

②比重:1.20~1.3。

4注漿工藝

(1)造漿池、注漿幫浦站布置在地面。

(2)注漿方式:為了減少漿液流失,降低材料消耗,提高注漿效果,採用全壓間歇式注漿法。

(3)各鑽孔注漿前均作注水試驗,確定鑽孔吸水量,根據試驗結果確定是否注入骨料。

(4)注漿過程中根據情況加入適量水玻璃,以便縮短漿液凝固時間。

(5)注漿壓力達到設計要求時,用水清洗注漿管道,以免漿液堵塞。

(6)注漿工藝流程見(注漿工藝流程圖)。

5注漿效果、經濟效益及社會效益

(1)注漿效果

在對23071工作面煤層底板實施注漿增厚加固技術過程中,鑽孔進尺累計3270m,注入水泥435t,注入粘土量2523t,各鑽孔注漿量及終孔壓力情況(見鑽孔參數列)。經過對工作面煤層隔水底板打鑽檢驗:①煤層隔水底板的含水裂隙和l8灰岩的含水溶洞已被凝固的粘土水泥漿充填。

②煤層隔水底板的厚度比原來增加10m以上;③煤層隔水底板的抗壓強度由原來的小於4mpa增加到7.5mpa以上;④為23071工作面煤層的開採提供了安全保障。

(2)經濟效益

根據23051和20071兩個工作面回採過程中的湧水量情況分析,對23071工作面實施煤層底板注漿增厚加固技術以後,減少礦井水湧出量450m3/h,當年節省排水費用247.5萬元,去掉實施注漿增厚加固技術的投資費用102萬元,當年可創經濟效益145.5萬元,以後每年節約排水費用247.

5萬元。

(3)社會效益

在保護地下水資源方面,對23071工作面實施煤層底板注漿增厚加固技術以後,每年將減少地下水資源排放量達389萬m3以上,在一定程度保護了日益匱乏的地下水資源。

6結束語

在23071工作面實施煤層底板注漿增厚加固技術後,取得了顯著的經濟效益和社會效益。實踐證明,「煤層底板注漿增厚加固技術」在技術上是可行的,經濟上是合理的,具有一定的推廣應用價值。

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