四機組式離心式鼓風機現場安裝振動原因分析及減振措施

2022-03-22 12:44:13 字數 2921 閱讀 4156

中國石油天然氣第一建設公司劉曉傑王慶暉

(武漢市82001信箱郵編:430082 電子信箱:

關鍵詞:鼓風機現場安裝振動原因分析減振措施

某公司焦化工程的核心裝置2臺離心式鼓風機是該裝置的核心裝置,由主機(型號為d1250-1.257/0.982)、電動機、液力偶合器、變速器、潤滑油及自控系統組成。

機組在傳統的裝置基礎上增加了液力偶合器,其軸系中有3個齒輪聯軸器,為新一代四機組,功率大、轉速高,與傳統的鼓風機機組相比,因增加了一台偶合器,軸系長,所以安裝時其對中精度要求很高。

為此我們制定了該鼓風機機組的安裝程式:

基礎驗收及處理→ 預埋墊鐵 →安裝鼓風機、變速器底座及下殼體 →安裝偶合器、電動機 →調節變速器、鼓風機水平及機組初對中→ 檢查變速器、鼓風機各部件配合間隙 →變速器、鼓風機組裝 →機組精對中 →二次灌漿→ 輔助裝置安裝及潤滑油系統沖洗 →試運。

在動裝置試車工程中經常出現問題是機組振動,這對於裝置的正常執行和裝置機組的自身安全都有很大的安全隱患,常常是影響機組正常執行的關鍵所在。

為保證該機組的安裝質量避免試車出現機組振動的情況出現,我們對使機組產生振動的原因從人、機、料、法、環五個方面進行了分析。得出如下分析結果:

通過以上分析,得出引起機組振動的主要原因論結合現場的實際情況,決定採取如下的對策:

另外在實際安裝施工過程中,又出現兩個新的問題:一是:在對隨機墊鐵進行檢查驗收時,共抽查墊鐵20組,其中16組接觸面積小於30%,不能滿足安裝要求,墊鐵接觸面積不夠會影響機組執行的穩定性,它也是造成機組振動的要因之一,需對其進行處理。

二是:在機組初找過程中,我們發現利用機加工的胎具進行找正測量偏差仍較大,機組安裝質量,決定利用雷射對中儀進行精找正。

針對以上的分析結果,我們在施工中採取如下措施:

(1)組織專業人員用0.03mm塞尺,對120組已研磨過的隨機墊鐵組檢查,檢查結果有39組墊鐵需重新研磨,對於精度極差的26組墊鐵,重新機加工並研磨,並塗紅丹粉進行檢查,確保每組墊鐵接觸面達70%以上。

(2)鼓風機組各機器重量、底座結構、負荷分布情況,制定合理的墊鐵分布圖(具體布置如下圖所示)。

(1)調整機組配合間隙,採用量缸表和壓鉛絲兩種方法,調整支承軸承瓦背與軸承箱孔的接觸面積。軸瓦在水平方向上稍有緊力、垂直方向上與壓蓋間有0.03mm的過盈(設計要求0.

02-0.05mm過盈)。

(2)在支承及推力軸瓦合金表面薄薄的塗抹一層紅丹粉,放入轉子並扣合軸承壓蓋及箱蓋,盤動轉子1-2圈,檢查轉子與支承、推力軸承的接觸(檢查推力軸承與轉子推力面的接觸時,軸向應施加一定的推力)。在檢查調整推力軸承接觸的同時,轉子軸向打表檢測推力軸承的軸向總間隙;支承軸承的水平側間隙用塞尺進行測量,垂直頂間隙的測量採用壓鉛絲法。檢查調整軸承座與底座之間未擰緊螺栓時的間隙,其間隙均為0.

03mm(設計要求不大於0.05mm)。

(3)間隙和密封間隙應測量垂直和水平方向共四個部位。水平方向用塞尺檢查,垂直方向用壓鉛絲的方法測量,然後再用量缸表進行檢查。

(4)用壓鉛絲法測量調整變速箱齒輪的嚙合側隙,要求間隙為0.06mm(設計要求0.05-0.07mm)。

(5)調整兩齒輪軸的中心距,偏差為0.026mm (設計要求偏差±0.058mm);中心距偏差與軸線水平方向平行度偏差為0.

021mm(設計要求偏差應小於0.044mm) ,與軸線垂直方向平行度偏差為0.01mm (設計要求偏差應小於0.

022mm)。

(6)塗色檢查調整齒面接觸斑跡,齒寬接觸斑跡平均為92%(設計要求按齒寬接觸斑跡應為90%),齒高接觸斑跡平均為64%(設計要求按齒高接觸斑跡應為50%)。

(7)用壓鉛絲、塗色、塞尺、打表等方法,經過十幾次的精細刮研,使機組各部間隙值均達設計最佳值。

變速器軸承間隙調整:

風機軸襯調整:

變速器軸承間隙調整:

風機軸襯調整:

調整鼓風機底座下的各墊鐵組,使每組墊鐵均勻受力,四支承平面均能全面接觸,墊鐵之間和墊鐵與底座之間的接觸面面積均大於接合面的70%,區域性間隙不大於0.03mm;調整機殼中分面水平(相對)偏差:縱向為0.

02mm/m;橫向為0.03mm/m(設計要求縱向為0.02mm/m;橫向為0.

04mm/m),偏差均符合設計要求,緊固好地腳螺栓。

用雷射找正儀代替百分表,通過調整底座及調整導向鍵的墊片來達到冷態找正時的預偏移,符合機組冷態對中曲線。

為控制二次灌漿質量,在灌漿時採用效能更加穩定的環氧樹脂代替水泥進行灌漿。

環氧砂漿的材料配比及調製過程中的顏色變化

先將基液環氧樹脂水浴加熱到40~50度後,加入丙酮攪拌5分鐘,然後加入鄰苯二甲酸二丁脂並攪拌均勻;5分鐘後,當溫度控制在30~35度時,再加入乙二胺並不停地攪拌使其均勻;再等5分鐘後加入60~70度的填料細砂(用水沖洗,使含泥量<0.20%,並用鐵鍋炒乾,再冷卻至70度待用)並攪拌20分鐘至均勻,出鍋後迅速灌漿,用鐵扒精細振搗,避免產生空洞,使機器底座與灌漿層緊密結合。經過養護強度、韌性等指標均高於設計要求。

機組相連的潤滑油管線,採用金屬軟管連線,消除了附加應力。

風機進出口管道的焊接採用氬弧焊打底焊接方法,確保管道內部清洗和焊接質量符合要求,焊接過程中使最後一道焊口盡量遠離機組,以減少機組受力。及時安裝管道的支吊架,使管道處於自由狀態下與機組連線。

潤滑油管線經過酸洗、鈍化,並用低壓蒸汽吹掃乾淨,及時恢復油管線,安裝過濾網,對油管線進行外迴圈跑油沖洗,直至油質合格。

通過以上方法的實施,在風機試運中我們利用振動儀對機組振動進行測量,並與機組正常執行、報警狀態、連鎖停車狀態的振動振幅值(隨機資料)進行了比較,結果證實風機在各轉速下的振幅比設計振幅值至少下降60%,在工作轉速3400r/min下振幅值比設計下降61%。

在裝置試車投產過程中,該鼓風機機組一次試車成功,至今執行平穩,使用者反應良好。

作者簡介:劉曉傑,女,工程師,畢業於西南石油大學,在就職於中國石油天然氣第一建設公司,從事施工技術管理工作。

王慶暉,男,高階工程師,pmp,ipmp,畢業於西南石油大學,在就職於中國石油天然氣第一建設公司,從事專案管理工作。

鼓風機隨機資料陝西鼓風機廠

離心式鼓風機現場安裝振動原因分析及減振措施

一 鼓風機振動原因分析 1 找正胎具精度不高,影響聯軸器同心度。2 管線安裝應力影響機組平穩執行。3 軸承間隙不適影響機組執行的平穩。4 二次灌漿工藝不先進對機組的平穩執行有影響。5 基礎包括墊鐵接觸面積不夠。二 通過以上分析,得出引起機組振動的主要原因論結合現場的實際情況,決定採取如下的對策 1 ...

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