關於降低煤泥產率建議書

2022-02-18 20:06:21 字數 3762 閱讀 2547

關於提高我廠煤泥灰分降低煤泥產率攻關專案

相關建議及採取措施

根據2023年10月01日至17日灰分統計(附表1),在此期間我廠煤泥灰分平均為49.35%,實際灰分區間在37.28%—60.

13%之間;煤泥平均產率為12.11%,實際產率區間在5.32%—24.

08%之間。從實際生產資料可以看出,我廠煤泥灰分、當班煤泥產率波動很大,煤泥產率較高,給我廠經濟效益帶來不利。

鑑於此種情況,洗選車間技術人員召開會議、商討對策,請求領導指示。會議結果總結匯報如下:

根據生產實際情況,主要從以下三個方面入手,採取措施:

一、恢復相關裝置的有效使用和裝置改造維護保養

1、保證斜管——臥脫的有效使用:

在生產過程中,臥脫扭矩基本保持在50—100之間,扭矩偏低,臥脫**中煤效果不明顯。主要原因是因為臥脫入料濃度偏低。增大臥脫入料量時,易出現超過臥脫礦漿處理量而出現緩衝箱冒料、處理不急等情況。

通過加強員工操作技能的培訓以及兩個崗位的溝通,可解決以上問題,故建議如下:

(1)恢復斜管使用,保證臥脫合適入料濃度,以盡可能多的增加中煤量,減少煤泥量。

(2)由於濃度增加,臥脫入料管道長且偏細,容易造成管道堵塞等情況,建議更換較粗管道防止管道堵塞。

(3)相關裝置問題:由於329、330中煤離心機的離心液中存在很多較大粗顆粒,在實際使用過程中,很容易造成349、350、351、352四台中矸磁選機底流口堵塞、也很容易造成臥脫入料管道堵塞。同時大顆粒進入斜管,對斜管的正常執行造成了不利影響。

經過檢查329、330離心機篩籃正常,應屬於離心機其它部位問題,需要及時排查解決。

2、建議更換364、366篩板,減少篩縫尺寸,做好浮選入料截粗準備

在實際生產過程中,煤質較好時(原煤灰分基本在36.50%左右),浮選尾礦已經調製顯黃色,但尾礦沉澱物中有相當一部分大於0.5mm較大煤粒存在,嚴重影響尾礦質量,為浮選操作帶來困難。

同時,大顆粒煤粒進入壓濾導致煤泥發熱量偏高。

浮選入料中0.5mm以上顆粒佔2.75%,尾礦中0.

5mm以上大顆粒佔浮選尾礦的7.00%。根據化驗資料,357、358、361、362各分級旋流器溢流中》0.

25mm所佔比例幾乎為零,分級旋流器分級效果很好,截粗效果明顯。而目前所用363、364、365、366四台振動弧形篩,經過用篩縫塞尺檢測篩縫,發現有很多篩縫都大於1mm,這對浮選入料中粗顆粒含量影響較大。相關資料見附表2.

建議,更換364、366兩台弧形篩篩板,由現在的0.75mm變為0.5mm,減小弧形篩篩縫,防止過多粗顆粒進入浮選而增加浮選操作難度和影響產品質量。

3、需要及時解決359執行器漏油問題,保證tbs正常執行。

4、需及時清理357、358水力分級旋流器中大塊矸石,保證分級效果。

5、分級旋流器調節閥門生鏽,調節費勁費時,需要做好閥門維修保養工作;

6、各分級旋流器壓力表不准,部分壓力表不顯示壓力,需要校正或更換;

7、藥劑閥門不好調,有時崗位調整藥劑量花費很長時間。需要跟換容易調藥劑閥門,保證藥劑的及時加入。

二、日常裝置巡檢維護

由於原煤**、煤質穩定性較差,影響各產品的產率質量。因此,需要加強日常裝置維護工作,在原煤質量煤量不同的情況下,及時採取措施,使各裝置工作狀況處於最佳狀態。

1、檢測各旋流器入料壓力和底流濃度,保證分級效果;

2、裝置執行時,檢查各離心機離心液是否正常,此後每3個小時檢查一次:

(1)檢查357、358離心液以及篩籃,防止離心機跑粗,導致浮選入料粗顆粒增多。發現問題及時排查解決;

(2)檢查329、330離心液以及篩籃,防止離心機跑粗,導致中矸磁選機底流口堵塞、影響斜管正常工作及管道堵塞;

3、檢查振動弧形篩篩板有無破損,及工作振幅、入料是否正常;

4、排查中煤脫介篩、矸石脫介篩篩板有無破損和篩縫變大情況,防止粗顆粒進入中矸磁選機和斜管中;

5、排查脫泥篩篩板狀況,保證篩板無破損和篩縫變大情況。防止大顆粒進入357、358分級旋流器中,導致旋流器底流口、溢流口堵塞,影響分級旋流器分級效果;

6、做好除鐵工作,防止鐵器進入系統中對裝置造成損傷。目前,我車間有具體除鐵管理制度,除鐵工作進展順利;

三、工藝引數調節與日常操作

系統執行過程中,控制好各工藝引數,保證裝置有效執行。主要如下:

1、正常操作:開機後根據煤量大小正常加藥,藥量大小根據生產經驗加入。使尾礦灰分控制在45%以上,精礦灰分基本控制在11%—11.5%之間。

2、生產期間,做好浮選入料濃度檢測。當前,我車間已經做好浮選濃度查詢表,當班期間發現浮選異常時,會做好濃度的實時檢測。若發現入浮濃度偏高的情況,將根據煤量情況及時調整脫泥篩噴水和浮選入料幫浦幫浦前補水。

一般,在開機正常帶煤後檢測。

目前,已經根據6次浮選入料濃度測試資料,大致檢測出我廠浮選入料中煤泥密度為1.477g/m3。並依據所測密度,做出《浮選入料濃度對照表》(附表3),為入浮濃度的較快檢測創造了條件。

3、正常巡視時,各分級旋流器工作壓力保持在0.1mp左右。若發現壓力和底流濃度異常,應及時調整,保證分級效果,具體調節措施如下:

(1)若壓力偏低,壓力低於0.06mp,或壓力波動較大,此時底流濃度偏低,較稀。應減少旋流器開啟個數。關閉旋流器時,應將閥門全部關閉,不得出現半開半閉現象。

(2)若壓力偏高,0.15mp左右,此時底流濃度偏高,較稠。應增加旋流器開啟個數。

4、控制好尾礦,巡視過程中,若遇到尾礦發生不正常變化時應採取如下措施:

(1)尾礦跑粗。若發現尾礦跑粗,應及時排查。

首先,檢查各分級旋流器工作是否正常。包括工作壓力、底流濃度以及底流口有無堵塞現象。包括361、362、357、358.

其次,檢查363、364、365、366四台弧形篩工作是否正常。主要是檢查,篩板是否有篩面撕裂,篩條斷裂等現象以及篩面物料有無大顆粒。停機後,仔細檢查篩板及篩縫情況。

最後,檢查煤泥離心機、精煤離心機和中煤離心機離心液中是否有粗顆粒。

停機後,檢查各離心機篩籃有無破損、篩縫是否變大。並逐次排查脫泥篩篩板、精煤脫介篩篩板。

(2)若尾礦顏色合適(顏色灰白或土黃色),但尾礦有小半把左右跑煤時(指一桶尾礦底流沉澱物的量),應根據跑煤量多少,相應提高液位。

(3)若發現尾礦顏色變深,跑煤變多是。詢問集控室煤量是否變大。若變大,根據經驗相應增加藥量;若沒有變化應採取以下措施:

第一,詢問六樓崗位工,藥劑庫中藥劑量是否夠;

第三,檢查藥劑管道是否堵死或藥劑加入量是否減少;

若是第乙個原因,及時告知當班班長要求打藥;若是第二個原因,重新新增藥劑,採取適當措施疏通管道。保證藥劑正常加入,使尾礦處於正常狀態:顯色基本保持在灰白——土黃色。

(4)或發現尾礦顏色變淺,呈淡黃色或發清時。及時詢問集控煤量是否已經降低,或煤質是否變差。此時,應根據情況相應減少藥劑用量。

(5)每次調整藥劑用量或改變液位時,在10分鐘之內不需再調。在此期間,巡視尾礦及精礦變化狀況。若任然沒有達到理想狀態,應再次重新調整觀察。

(6)系統停機或因其它原因短暫停煤時,不得立即停止藥劑加入。相應減少藥量之後,等到浮選溢流中氣泡顏色變灰之後方可停止加藥,避免精煤因藥劑不足進入浮選尾礦而成為中煤和煤泥。

(7)開機過程中,需經常巡視。除正常檢查裝置外,還需多關注煤量變化,各室氣泡變化,尾礦變化,用手摸查二室溢流情況。發現異常,按以上情況處理。

(8)浮選機正常操作見《浮選操作指南》。

四、其它方面

1、產品結構應靈活。當混精灰分正常時,浮選精煤灰分應准許相應提高,從而保證浮選尾礦灰分提高,降低煤泥量。

2、工具配備:增設濃度壺和電子稱,方便濃度測定;增設篩縫塞尺,方便篩縫檢測。

洗選車間

2023年10月23日

附表1 2023年10月01日至17日灰分統計

附表3 煤泥水濃度與煤泥水固體含量的關係(ρ=1.477)

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