一號機調速器除錯試驗方案

2021-12-23 12:58:49 字數 3032 閱讀 5774

開度反饋型別(型號): 電流型 (導葉接力器電壓型 (槳葉)

3) 急停機與復歸試驗

(1) 將導葉接力器開啟到30%,按下「緊急停機」按鈕,導葉接力器應急關至全關;按「急停復歸」按鈕,緊急停機電磁閥應復歸,導葉接力器能自由開啟。

(2) 將導葉接力器開啟到全開位置,按下「緊急停機」按鈕,導葉接力器至全關。

三、測頻迴路試驗

做測頻迴路試驗時,將接力器開啟至》6%開度位置,調速器置手動,斷路器分位置。

(1)、機頻測量試驗(網頻端不施加頻率訊號)

使用頻率發生器發出模擬機頻訊號,依次改變機頻在10hz-95hz間發頻;記錄**如下:

(2)、齒盤測頻試驗

根據機組額定轉速以及齒盤齒數,換算得出相當與齒盤旋轉時的模擬頻率值。用頻率發生器模擬齒盤訊號,觀察頻率測量是否正確。

機組極對數: 極齒盤齒數齒

發頻: 25 hz收頻 : hz

發頻: 50 hz收頻 : hz

發頻: 75 hz收頻 : hz

四、插值運算引數校核試驗

1、 起動開度校核試驗

(1) 使用程式中預設的開機空載開度曲線。確定第一開機度和第二開機度接點值。

(2) 輸入不同水頭,自動開機至空載狀態。

(3) 觀察紀錄不同水頭下的起動開度ⅰykj1、起動開度ⅱykj2是否符合曲線要求。

2、 電氣協聯關係試驗

(1) 使用程式中預設的協聯關係曲線,檢查並核定程式中的協聯**值。

(2) 調速器處於「自動」工況,開限l=100%,機頻訊號fj=50.00hz。

(3) 導葉接力器在不同開度位置下,調整不同水頭值,記錄槳葉開度,檢查是否與曲線符合。

五、調節模式切換試驗及資料修改(以下調速器工作在自動執行工況)

1、 調速器工作在負載狀態下(機頻50±0.05hz時)。

2、 操作調速器觸控螢幕上模式切換按鍵,手動進行模式切換,觀察導葉接力器開度變化,檢查是否有擾動。

3、 手動模式切換使調速器工作在開度模式下。機頻超出50±0.5hz時,觀察調速器是否自動切換至頻率模式。

4、 觀察顯示資料、狀態、故障是否正確。

5、 將修改引數專案進行修改,校驗修改是否成功。

六、電源消失試驗

1、 先後切除直流、交流電源,觀察接力器變化情況,檢查是否有明顯擾動。

2、 先後接通交流、直流電源,觀察接力器變化情況,檢查是否有明顯擾動。

七、故障、事故試驗

1、 調速器工作於負載狀態,自動工況。

2、 分別斷開網頻訊號、功率反饋、故障燈應閃爍,發出故障報警。

3、 斷開機頻訊號線,調速器維持原位,同時發出報警訊號。

空載:狀態,調速器空載執行,機頻50hz

斷開前開度 % ;斷開後開度 % ;(小於當前電氣開限)

負載:狀態,調速器負載執行,機頻50hz,斷路器合位置

斷開前開度 % ;斷開後開度 % ;(擾動量<1%)

4、 斷開導葉接力器反饋訊號,槳葉反饋訊號,調速器自動切至機手動,同時發出報警訊號。

空載:狀態,調速器空載執行,機頻50hz

斷開前開度 % ;斷開後開度 % ;(擾動量<1%)

負載:狀態,調速器負載執行,機頻50hz,斷路器合位置

斷開前開度 % ;斷開後開度 % ;(擾動量<1%)

八、靜特性試驗

1、調速器處於「自動」工況,負載狀態,引數設定為:bp=6%,bt=5%,tn=0s,td=2.0s,開限=100%,yg=50%,fj=50.

00hz,pg=0,fg=50.00hz。

2、將機頻fj從50.00開始,以0.001hz遞增或遞減,每間隔0.30hz記錄一次,使接力器行程單調上公升或下降乙個來回,錄波並記錄機頻fj和相應導葉接力器行程值。

實驗結果:轉速死區要求小於4%%)

快速工程計算方法:記錄同一發頻值的最大接力器開關位置偏差為δymax,接力器全行程為ymax,則試驗最大轉速死區為ix=(δymax/ymax)×bp。

九、充水後試驗

1、 自動開機試驗:

2、 空載擾動試驗:

調速器自動開機至空載,將開限置於適當大的位置,通過不斷修改執行引數,施加頻率給定訊號,錄取±4hz(48,52hz)擾動量。

(1)改變頻率給定,使機組頻率在48~52hz之間擾動。頻率給定改變過程為:50hz→52 hz→48hz→52hz→50hz。

(2)觀察並記錄空載擾動波形。分別置四組不同的bt、td、tn數值,記錄空載擾動波形,取超調量和調整時間最優的一組引數作為執行引數。

當前最優引數:bt= %,td= s,tn= s

超調量: hz,調節時間: s(超調量<1.2hz,調節時間<15tw)

3、 空載擺動試驗:(完成空載擾動試驗後,置引數為擾動最佳引數值,調速器置自動位置,記錄連續三次3min擺動值。)

記錄3min調速器自動頻率擺動值: 當前水頭: 公尺空載開度: %

a. 最大頻率: hz 最小頻率: hz 擺動值: hz

b. 最大頻率: hz 最小頻率: hz 擺動值: hz

c. 最大頻率: hz 最小頻率: hz 擺動值: hz

4、 甩25%試驗:記錄實驗曲線。

最高頻率: hz。

接力器不動時間為:______s

5、 甩50%試驗:

記錄實驗曲線。

最高頻率: hz,最低頻率: hz

轉速調整時間為s

6、 甩75%試驗:

記錄實驗曲線。

最高頻率: hz,最低頻率hz

轉速調整時間為s

(要求超過穩定轉速3%額定值以上得波峰不超過兩次;轉速調整時間小於40秒)

7、 甩100%試驗:記錄實驗曲線。

最高頻率hz,最低頻率: hz

轉速調整時間為s

(要求超過穩定轉速3%額定值以上得波峰不超過兩次;轉速調整時間小於40秒)

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