廣工工業工程實習報告

2021-09-27 06:28:49 字數 3995 閱讀 4798

目錄實習任務 3

實習過程 3

裝配部部門簡介 3

裝配生產線平衡改善過程 5

裝配線平衡典型案例 6

改善前 7

改善措施 8

改善後 9

改善前後的對比 10

各工位平衡圖對比 11

生產線改善前後各管理指標比較 11

裝配部(人員·管理·物料·環境·方法)存在的問題彙總及改善建議 13

人員方面 13

管理方面 13

方法方面 13

物料方面 14

環境方面 14

工時浪費原因彙總 14

改善建議 15

裝配部生產作業上存在的問題 15

1,工藝上的問題: 16

2,工時流失的問題: 17

3,裝配線生產不平衡問題: 18

4,上述問題的原因分析及其改善建議: 19

從資料統計得出的各類產品裝配各工件裝配 spt ,及拉平衡狀況分析表,及原因分析與改善建議。

1. 首先熟悉了解生產車間各工序的工作。

2. 按照分配的任務,到裝配車間測試統計資料,並錄入電腦。

3. 從資料中分析拉平衡狀況,並提出改善建議。

4. 定期總結和分析裝配車間存在的問題,並提出改善建議。

裝配部,作為車模生產的最後一道工序,肩負著車模成品的組裝和包裝的全部生產過程。裝配部現有六條生產線和一條樣辦組裝線。

常用的裝置有:鑽床,電批,手啤機,風批,烙鐵,高週波,封口機等。

裝配車間平面分布圖1

裝配車間平面分布圖2

1. 了解產品組裝工藝

2. 對u型拉進行工時測定,得到統計資料

3. 從統計資料分析u型拉平衡狀況

4. 識別瓶頸工位,找出不平衡的原因

5. 運用平衡改善法則(ecrs法則)、動作經濟原則等方法制定改善方案

6. 將改善方案告知組長或裝配主任,實施現場改善

7. 改善效果分析總結

平衡改善法則-ecrs法則簡介

以上ecrs法則,具體可通過下列**來說明生產中如何運用改善:

資料統計時間:2012/8/2-2012/8/3

u拉序號:u24、u25

產品編號:53072(太空車)

組裝部分:成品和包裝

改善方案提出時間:2012/8/2

改善方案實施時間:2012/8/3

改善前各工位組裝工藝

此款產品的裝配線由u25、u24兩個u型拉組成,工位分布如下圖所示:

平衡率=各工序的作業時間/(瓶頸工位時間*人數)

=(9.5+11+6+13+8+8+8+6+9+10+6+8)/(13*12)=65.71%

平衡損失率=1-平衡率=34.29%

改善前裝配線工位平衡圖

從統計資料分析這條裝配線,可以發現瓶頸工位是工位4。針對這十二個工位的特點,提出以下的平衡改善措施:

1. 改善瓶頸工位。因為電動批打螺絲較慢,可改用打螺絲較快風批。改用風批打螺絲後,打螺絲總時間可以從13s減少為11s。

2. 合併作業內容。將原工位序號8和9合併為乙個工位,同時原工位序號10工人的在空閒時輔助此合併的工作進行裝配操作。此時,可以減少一人。

3. 合併作業內容。將原工位序號11和12合併為乙個工位,也可以減少乙個工人。

4. 重排。改善之前,原工位序號5、6、7是每乙個工人負責貼上一張藍色標籤。

改善後,安排兩個工位貼上藍色標籤,每乙個工人一次貼上全部藍色標籤,同時原工位序號3工人在空閒等待時輔助貼上標籤。重排後同樣可以減少乙個工人。

改善後各工位組裝工藝

改善後平衡率=(9.5+11+10+11+11+11+13+12+13)/(13*9)=86.75%

平衡損失率=1-平衡率=13.25%

改善後裝配線工位平衡圖

生產線平衡率方面

生產線平衡效率提高了21.05%

工人人數方面

工人人數由原來的12人減少至9人

生產效率方面

改善前,9.5小時的產量為2500個,工作人數為12人,則:

人均時產=2500/(9.5*12)= 21.9(個)

改善後,同樣9.5小時的產量為2500個,但工作人數減至9人,則:

人均時產=2500/(9.5*9)= 29.2(個)

從而,改善後生產效率提高了(29.2-21.9)/21.9=33.3%!!!

1. 員工非機器,員工之間能力存在差異。

2. 員工流失嚴重,人員變動頻繁,沒有留住優秀的員工。

3. u型工位不穩定,工位上人員調動及流動都比較頻繁。

4. 員工思想不夠統一,不能做到齊心團結和互相協作,乙個u型裝配線內的工人不懂得互相幫助,沒有利用好u型生產線的柔性功能。

5. 加班時間太長,工人及管理人員精力不夠。

6. 工人對效率和質量的認識不足,成本意識弱。

1. 錄用新員工的門檻低,而對新入職的培訓又不夠,新員工對裝配工作過程不熟悉。

2. 有些u型拉上的工位布置沒有連貫性。

3. 有些工位堆貨較多,u型拉與u型拉之間不平衡。

4. 管理人員人手不夠(例如a1a2a3三條拉一共只有乙個主人和四個組長管理),很難跟進顧及到每乙個裝配加工位。

5. 轉拉的時候,空閒等待的工人較多。

6. 排拉後對排線平衡跟進不夠。

7. u拉工位出現問題時,工人不會亮警示燈。(沒培訓使用規則)

8. ie巡查不夠,處理瓶頸工位不及時。

1. 產品結構問題,訂單數小而加工位多(例如thw123,工件多而細小,裝配苦難,費工時,很難控制好產品的質量),導致及格率低下。

2. 沒有標準檔案,或者標準檔案過時沒更新,跟實際不相符,不能使用。

3. 標準單元工時與實際單元工時存在較大的差距。

4. 看板**專案設定不合理;看板統計資料時有錯誤,有時更新不及時。

1. 物料資訊不清晰,缺物料時工人找物料費時。

2. 工夾具、裝置標識陳舊模糊,不夠清晰。

3. 工程部提供夾具不合用,需要臨時除錯更改,費時。

1. 工作台上物料擺放混亂,7s。

2. 晴天室內溫度高,工人整體工作效率下降。下雨時屋頂漏雨水。

從工人一天工作情況統計表,發現主要造成工時浪費的原因有:

1. 工位不平衡時的等待浪費。

2. 工人工作的時候串崗。

3. 發呆或者聊天說笑。

4. 某些員工帶病上崗,工作效率低。

5. 有些工位之間連貫不夠,拿部件時要走動較長的距離,造成搬運浪費。

6. 缺物料時員工不知所措,等待浪費。

7. 二工序來料不及格,不能立即使用,要裝配部再次加工才能使用,造成加工浪費。

8. 不良品、不及格品返修造成的浪費。

9. 員工在非休息時間上廁所。

10. 零件或工具裝置出現問題的時候自行解決,既不專業又浪費工時。

● 優化待遇,留住優秀員工。

● 健全獎勵制度,提高員工工作的積極性。

● 加強對新入職員工的培訓,特別是對於效率和質量方面的培訓。

● 培訓加強員工及各基層管理人員的ie意識,執行精益生產,並要求各相關部門密切配合,搞好精益生產。

● 要求員工熟悉前後兩個工位的操作,學會互相幫助,做好自檢和互檢,不接受不良品,不製造不良品,不流出不良品。

● 發掘有潛質的員工成為管理人員。

● 加強培訓基層管理人員的綜合能力。

● 培養員工的多技能,鼓勵員工向多能工發展。

● 跟據員工的能力安排調整工位。

● u拉工位出現問題時要開啟警示燈,相關人員要及時處理瓶頸工位。

● 按照spt目標,再結合實際上班人數定出當天生產任務。

● 排拉小組分段同步排拉。

● 提前計畫好生產任務了解產品,做好產前準備。工程師先對產品進行試裝,並寫出初步的排拉表

● 監管拉線勞動紀律及7s,繼續執行處罰制度。

● 跟進每小時產品效率達成情況,作出分析。

● 左右使用的物料放在左右側,右手使用的物料放在右手側。

①工藝的問題。

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