中交天航濱海環保浚航工程****天津臨港產業區專案經理部天銘船 10月份月度例會匯報材料
(2023年09月26日~ 10月25日)
一、船機運轉情況(挖泥船填報)
1、泥幫浦組合
水下泥幫浦+1#艙內泥幫浦+2#艙內泥幫浦
2、船機運轉、施工工藝引數分析
(濃度:30-50% ,
流速:4.7公尺-5.3公尺,
橫移速度:10公尺-16公尺,台車進尺:1公尺
泥幫浦轉速:水下幫浦960,1號幫浦、2號幫浦940
2.1.船舶施工條件1:
①管線情況:總長 7600 公尺
②泥幫浦組合情況:1臺水下幫浦、2臺艙內幫浦
第一層(3m~8m)
土質:淤泥
③影響船舶生產率的原因分析及解決措施
2.2船舶施工條件2:
①管線情況:總長 7600 公尺
②泥幫浦組合情況:1臺水下幫浦、2臺艙內幫浦
第一層(3m~8m)
土質:淤泥
③影響船舶生產率的原因分析及解決措施
一、機艙:
1、掏幫浦時間過長。
原因:管線太長7000公尺以上,造成高潮放水時間太長。流速5公尺/秒需23分鐘,回水時間約1-2.5小時,
解決措施:
1、脫幫浦後立即開啟船尾放水閥。 2、艙內泥幫浦放水閥根據船尾放水閥情況開啟。3、提前抽盡幫浦艙積水增加放水空間。
4、安裝潛水幫浦一台增加排水速度。5、控制放水速度及積水高度。6、根據掏幫浦速度提前備車。
建議:加大船尾放水閥口徑。(通徑250-300mm 3mp 閘板閥門)。
2、修補液壓管路。
原因:1、系統壓力偏高 20mp。
2、震動,波動較大。
3、馬蹄形法蘭缺陷。
解決措施:
2、在經常滲漏部位加裝固定管卡,液壓管部分改為液壓膠管。
3、逐步將部分馬蹄形法蘭改裝為方形法蘭。
3、泥幫浦機排煙管墊漏洩
原因:1、排煙溫度偏高,高負荷排煙溫度報警,支管超過520攝氏度。
2、高低溫變化溫差大。
3、排煙管本身設計缺陷。
解決措施:
1、 已清洗中冷器,增加清洗增壓器濾網頻率。控制機械負荷。
2、 縮短低轉速,低負荷時間。
3、 更換排煙管墊後利用停車間歇多次把緊排煙管螺栓。
3、時利率分析
(影響船舶時間利用率的主要原因及改進措施)
一、機艙
主要原因:掏幫浦、適時養護、檢機加油、裝置故障。
改進措施:
1、利用管線、掏幫浦、適時養護、檢機加油等時間進行交叉工作。
2、養護、檢機加油工作盡量安排上午或交**的時間(有充足精力,體力和人力)。
3、加強巡迴檢查力度,保證檢機加油質量,提高適時養護標準。嚴防裝置故障的發生。
4、油耗分析
4.1:各泥幫浦柴油機額定功率、額定小時油耗
水下幫浦柴油機額定功率:2350kw。
額定小時耗油:210+5﹪g/kwh
1#艙內幫浦、2#艙內幫浦設計轉速1000rpm
4.2:運轉時間
(挖泥時間、吹水時間、吹水次數、平均單次吹水時間)
挖泥時間:526.8小時
吹水時間:39.6小時
吹水次數:
平均單次吹水時間:15分鐘
4.3:總油耗
(停滯時間耗油、運轉時間耗油、運轉平均小時耗油、萬方油耗(當月工程量由專案部計算完畢後發各船))
萬方油耗:5.7噸
小時油耗:1.04噸
4.4:節油措施
1、根據停工時間及時停車,根據開工時間及時備車。
2、根據季節氣溫,空壓機,停車台數等因素估算備車,暖車時間。縮短空轉時間。
3、停工期間根據實際情況及時做好主副發電機的切換。
4、適時養護後及時試車,避免備車後因某項工作不理想造成其它柴油機空轉待工。
5、根據實際工況尋找最佳工況點。
6、定期、隨機檢查高壓油幫浦及噴油器狀態,及時更換。保證進氣系統通暢。
7、及時調整泥幫浦間隙,使泥幫浦處於高效狀態。
8、逐步完善解決跑冒滴漏現象。
二、 施工質量情況分析(挖泥船填報)
1、船報挖深與測量水深、一崗三測比對及差異原因
2、港池施工實際超深、超寬(未涉及質量層可不填)
3、邊坡施工情況(施工未涉及可不填)
三、施工存在問題(挖泥船填報)
1、針對近期施工區石頭雜物較多,造成掏口掏幫浦時間長影響船舶生產的情況,提出改進措施。
一、機艙
1、摸索掏幫浦程式,縮短放水時間。
2、增加潛水幫浦一台,提高排水效率。
3、利用掏幫浦時間,安排適時養護內容。
2、其他存在問題及建議。
一、機艙
1、電軸機、液壓機排煙溫度感測器無顯示。(公司正在其它船舶試驗期間)。
四、施工工藝問題(挖泥船填報)
1、泥幫浦設計轉速範圍
(水下幫浦258rpm、1#艙內幫浦、2#艙內幫浦349rpm設計轉速)
2、本月實際施工各幫浦使用轉速範圍
(水下幫浦960-970rpm、1#艙內幫浦930-940rpm、2#艙內幫浦910-925rpm)
3、泥幫浦轉速提公升空間分析
(水下幫浦、1#艙內幫浦、2#艙內幫浦轉速能否再提高?能提高到什麼程度?提高後可能存在什麼問題?)
我船盡力提高柴油機轉速,提高挖泥產量。為公司爭創效益,同時增加職工收入。
一、水下泥幫浦
水下幫浦轉速已接近額定轉速,提速空間不大。目前水下泥幫浦推力軸承底座,已有多出裂紋,雖然在年初出廠時底座已進行了加固工作,泥幫浦外殼底部已有支撐處理。但裂紋頻繁出現。
已採取打破口,分段補焊的方式進行處理。水下泥幫浦後襯板螺栓也出現過漏水及斷裂現象。
二、1#艙內泥幫浦
1#艙內泥幫浦距額定轉速低10rpm,由於水下泥幫浦轉速,排壓,流量限制,增速後推力軸承震動加大,在堵口堵幫浦震動,噪音變大。
三、2#艙內泥幫浦距額定轉速低20rpm,由於排距長,輸送困難震動大,從880rpm上公升至910rpm的震動經三天得適應調整才穩定。最高加之940rpm。目前泥幫浦幫浦膽螺栓1#、7#螺栓已斷未取出,用木楔封堵。
由於目前排泥管線過長,堵幫浦後必須把排泥管線吹淨以免造成堵管。在堵幫浦的前提下長時間吹水也會造成泥幫浦,推力軸承,減速齒輪箱,電動機,發電柴油機,泥幫浦柴油機潛在問題。
5、局公司工藝部檢查指導意見落實情況及存在問題
(按局公司工藝部檢查指導意見逐條分析)
天銘船接到指導意見後,立刻組織甲板部、輪機部人員進行認真的學習,對照指導意見的要求,進行施工工藝的整改和完善。
具體施工狀況如下:
1、目前天銘船施工管線長度實際已達到7500公尺左右,並且在10月2日至10月13日施工中,由於遇到石堆,堵口現象比較嚴重,掏口、掏幫浦時間達到17小時25分,對工程的產量和進度造成了較大的影響。
2、已對挖泥轉數進行調整,以提高船舶的效能。目前水下幫浦轉數有原來的 950rad/min調至960rad/min ,1#艙內幫浦機轉速有原來的910rad/min調至940rad/min ,2#艙內幫浦機轉速由原來的890rad/min調至940rad/min。
3、現在2號幫浦底座在施工中還在進一步觀察,但從目前的情況看,2號幫浦運轉正常,能夠滿足施工要求。
4、施工流速現在已上公升至4.8~5.2m/s,土質密度為1.7 t/m3,濃度達到40%左右,生產率達到2300 m3左右。
5、在施工中,天銘船加強了機甲配合,建立了機甲有效的溝通機制,有效提高了船舶的時間利用率;時刻強化對年輕同志業務能力的培養,工作中以理論結合實際,人員職能提高效果顯著;進一步加強人員的算賬意識,對成本管控進行全員化,對船舶的盈虧做到人人心中有數,促進了毛利率的增長;對班組考核進行公開化,並與獎金考核和素質評價相掛鉤,進一步提高了人員的積極性,大幅度提高了挖泥操作人員的工作能力。
6、濱海公司工藝指導中心工藝整改要求落實情況及存在問題
(按濱海公司工藝指導中心工藝整改要求逐條分析)
五、錨艇運轉情況報告(錨艇填報)
1、艇29
(本月船機狀況及存在問題、運轉時間、油耗情況、給管線加油情況。)
2、艇33
(本月船機狀況及存在問題、運轉時間、油耗情況、給管線加油情況。)
六、風季、冬季安全施工(挖泥船、錨艇均需上報)
1、各船根據風浪級別結合自身情況制定防風措施。
2、冬季施工安全存在問題及措施。
通知:10月份生產例會暫定於11月1日上午9:00在臨港專案經理部會議室召開,請各船認真填寫匯報材料,並於10月30日將匯報材料發專案部(傳岸系統)。
要求各施工船船長、政委、輪機長參會,如不能到會需提前通知經理部。會議時間如有變化將另行通知。
12月份月度生產例會匯報材料
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