霍林河220鍋爐冷態通風試驗措施

2021-08-18 09:38:02 字數 3019 閱讀 4496

2.7.5 裝置完好無損,靠背輪罩完整牢固,地腳螺絲不鬆動。

2.8 布風板床面清理乾淨,風帽無堵塞。

2.9 試驗所需測點按要求安裝完畢。

2.10 試驗前應對鍋爐爐膛、水平煙道、尾部煙道、風道、除塵器進行檢查,確認無人工作或遺漏物品,關閉所有人孔、檢查孔、觀察孔、打焦孔等一切孔洞。

3.1 輔機拉合閘、聯鎖和事故按鈕試驗;

3.2 檢查、校準風機風門、擋板及菸風系統風門、擋板和調節倒向裝置;

3.3 標定流量測量裝置;標定

一、二次風風量,核實

一、二次風是否滿足鍋爐點火啟動和執行的要求;

3.4 檢查布風板布風均勻性;

3.5 測量不同風量時布風板阻力,做出布風板阻力隨風量變化曲線;

3.6 做出料層阻力隨風量變化的特性曲線,由該曲線得出臨界流化風量和熱態執行最小風量;

4.1 輔機拉合閘試驗

聯鎖開關至於解除位置,送上各風機試驗電源,dcs反饋正確。

4.2風機啟停順序

啟動順序:引風機,高壓風機,一次風機,二次風機。

停止順序:二次風機,一次風機,高壓風機,引風機。

4.3 輔機聯鎖試驗

引風機、

一、二次風機送上試驗電源,給煤機正常送電,燃油速斷閥送電,經輔機值班員通知後,各轉機逐個合閘,投入對應的聯鎖開關,做聯鎖試驗。試驗時,電氣及熱工人員要共同參加。

4.3.1高壓風機互為備用試驗

高壓風機只有互為備用聯鎖,不參與其它輔機聯鎖。啟動一台高壓風機,投入互為備用聯鎖,用事故按鈕將其停止,另一台高壓風機立即自動啟動;穩定執行後,用事故按鈕將其停止,則第一台高壓風機立即自動啟動。解除聯鎖,停止高壓風機。

4.3.2 在各轉機合閘和燃油速斷閥開啟後,投入輔機聯鎖,拉下引風機,燃油速斷閥自動關閉,其它轉機全部跳閘。(一次風機考慮延時跳閘)

4.3.3 在各轉機合閘和燃油速斷閥開啟後,投入輔機聯鎖,拉下一次風機,該一次風機擋板有開度時自動關閉,除引風機不跳閘外,其它轉機全部跳閘,同時引風機擋板自動關閉。

4.4 引風機、

一、二次風機及風門擋板試驗

4.4.1 通知電氣各轉機送上動力電源,操作盤上指示綠燈亮。

4.4.2 和操作盤取得聯絡後,在就地手搖執行機構,開啟和關閉引風機、送風機入口風門,擋板應動作均勻、無卡澀現象,開關方向與就地指示一致。

4.4.3 在單控室調整引風機、

一、二次風機入口擋板,其盤上擋板指示應與就地一致。

4.4.4 啟動引風機、送風機,逐漸開啟各風機入口擋板,要注意監視風機電流不越限,保持好爐膛負壓,檢查風機工作情況和風道振動情況,同時記錄風機電流、風壓指示和擋板開度之間的對應關係。

4.4.5 在保持爐膛負壓正常的前提下,逐漸關閉引風機、

一、二次風機入口擋板開度至最小,分別用事故按扭停止

一、二次風機、引風機。

4.5 風量標定試驗

4.5.1 一次風風量標定試驗

4.5.1.1 標定準備工作

關閉返料風門、一次風門、點火油槍霧化風門、播煤風門;關閉所有爐門、觀察孔、煙道各入口門。

4.5.1.2 標定方法及步驟

依次啟動引風機、一次風機,調整爐膛出口壓力-20pa;

調整一次風機入口擋板開度:從0—100%依次開大,再由100%-0依次關小,同時測量各一次風管中實際風量,記錄dcs引數。(入口擋板最大開度以電動機額定電流為準)

4.5.2 二次風機風量標定

4.5.2.1 全開二次風各風門,關閉引風機、二次風機入口擋板。

4.5.2.

2 啟動引風機、二次風機,調整爐膛出口壓力-20pa,將二次風機入口擋板開度由0-100%依次開大,再由100%-0依次關小,同時測量各二次風管中實際風量,記錄dcs引數。

4.6 布風板阻力測定

布風板上不鋪底料,啟動引風機和一次風機,保持爐膛出口壓力為-20pa,風量逐漸增加,記錄風量、風壓等引數,計算布風板壓差。

4.7 布風板均勻性試驗

在布風板上均勻鋪上厚500mm,粒度為0-10mm的爐渣,啟動引風機和一次風機,保持爐膛出口壓力-20pa,逐漸增大風量直至料層全部流化,觀察流化是否均勻。風機停止後,再觀察床層表面是否平整,表面平整則說明流化良好,如有流化不良,則應查詢原因,進行處理。

4.8 一次風量與料層阻力的關係測定

4.8.1 料層厚度選為500mm、600mm、700mm、800mm,底料選用0-10mm粒度爐渣;

4.8.2 在布風板上鋪上不同料層厚度,按照4.5的測量方法,測量不同風量下的差壓值,根據布風板阻力曲線,給出不同料層厚度下,料層阻力與風量關係的曲線。

4.8.3 根據料層阻力與風量的曲線,得出冷態臨界流化風量,進而估算熱態最小流化風量。

4.9 模擬熱態執行時的工況,測量一次風機和二次風機的最大流量,對引風機出力有疑問時,測量引風機最大風量。

5.1 試驗前應通知無關人員撤離現場,試驗人員應明確崗位職責及試驗方法、步驟,就地操作人員應與盤上操作人員保持好通訊聯絡,緊密配合,防止誤操作。

5.2 有關電氣斷、送電操作必須由電氣人員按操作票執行,禁止一切非電氣人員操作和無票操作,電氣操作必須有監護,防止誤操作。

5.3 試驗中若發現問題應及時向當班班長、值長匯報,通過有關人員處理,不可自行處理,以免發生意外事故。

5.4 試驗中發生危及人身或裝置安全的情況時,試驗人員可隨時按動事故按扭,停止轉機執行,若裝置有缺陷影響試驗時,應停止試驗,消除缺陷後在重新進行試驗。

5.5 試驗中應特別注意轉機的冷卻水應充足,排水管道暢通,潤滑油油質合格,潤滑油溫及軸承溫度不超過規定值。

5.6 試驗時應注意轉機振動情況,發現振動值大於規定值時,應果斷停機查詢原因,消除缺陷後方可繼續試運。

5.7 試驗中應注意各轉機負荷,嚴密監視不得超過額定電流,若發現超電流情況,應設法停止該轉動機械,找出原因處理好後方可繼續試驗,應特別注意轉機啟動初期執行狀況,若啟動超過規定時間,應果斷停機,查詢原因進行處理。

5.8 吉林省電力科技****鍋爐專業安全負責人:譚袖。

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