輸煤沖洗水除塵水系統改造施工方案

2021-08-01 05:05:23 字數 4079 閱讀 1171

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審核:初審:

編寫:趙士軍

專案名稱:輸煤沖洗水除塵水系統改造施工方案

一、簡介

甲方輸煤#1—5皮帶棧橋、轉運站、碎煤機室內的系統沖洗水幹管年久腐蝕,滲水、漏水點多,室外沿電纜溝旁地埋的沖洗水、噴霧除塵水幹管也已鏽蝕漏水,造成電纜溝內積水常年不斷,已難負使用,嚴重影響輸煤皮帶裝置的安全執行,現需要更換改造#1.3.4.

5帶棧橋、#2、3轉運站、翻車機室、碎煤機室內沖洗水幹管和室外地埋兩種幹管等,消除此隱患。

二、存在的問題

為保證現場日常沖洗作業要求,皮帶棧橋內水管更換分段實施,須做好占用通道安全隔離。地埋沖洗水管線及除塵管線施工過程中,兩西煤場間禁車輛通行。由於地下情況複雜,所有開挖一律用人工開挖,防止傷及地下其它管線及線路,開挖前用蓋板將管道溝旁的水溝蓋住。

據此列出分步施工方案,並保證措施落實。

三、技術方案

(一)應具備的施工條件:

1、 施工圖紙全部到達施工現場並經過圖紙會審;

2、 施工作業指導書已編制並完成所有報批手續;

3、 各類施工人員已全部到達施工現場;

4、 施工用的材料和裝置已經全部運抵現場,並有材質證明書和裝置使用說明書;

5、 土建結構施工完畢,並按照標準驗收結束;檢查基礎表面應平整並清理乾淨,無油汙、雜物,基礎混凝土應無蜂窩、露筋等現象,要求基礎縱橫中心線和標高偏差小於10mm,基礎應打出清晰的縱橫中心線;

6、 施工安全技術交底已進行完畢;

7、 吊裝工具齊全,吊車到位;

8、 施工所需的機械裝置保持良好

手拉葫蘆 5t2臺

手拉葫蘆 2t4臺

各種扳手2套

手錘2把

吊裝帶5條

(二)管道先進行防腐處理

1、 在選好的施工區內,將全部到貨管材進行先期防腐,按協議要求,漆料選用紅丹防鏽漆、醇酸磁漆及相應稀釋劑,沖洗水漆灰色,除塵水管漆淺綠色。嚴格按照hgt229-91規範進行施工,施工工藝為二底二面,除油除鏽,塗刷均勻,不得流淌、起泡、粉化等,現場安裝時應按順序施工,先高後低。安裝後再檢查補漆,達到要求。

每道工序經甲方確認驗收後再進行,防腐質保至少三年;

2、 地埋管道也先期進行防鏽處理,刷塗一遍紅丹防鏽漆等。

(三)室外挖溝與棧橋內輔設管道同時進行

1、 在各段施工前與甲方協商好,在每段施工時檢查關閉相關閥門,盡量不影響或減小影響其它工作,在各施工區域做好各警示標誌,並拉設警戒線,24小時防護;

2、 施工不影響輸煤主出力裝置執行,皮帶棧橋內水管更換分段實施,按照#5皮帶——#3轉運站——#4皮帶——碎煤機室——#3皮帶——#2轉運站——#1皮帶順序分段施工,盡可能保證現場沖洗。每段施工時間考慮為4天,在#5、4、3帶段得施工完成時停工一天,通水保證沖洗作業一次。

3、 拆除#1、3、4、5皮帶棧橋內和#2、3轉運站、碎煤機室內沖洗水乾管時,需搭設腳手架加以防護,更換無縫鋼管φ108壁厚5mm和截閥,並做好室內原來各支管連線。在#5皮帶尾部截閥處加水壓計。拆除原沖洗水全部管卡,更換熱鍍鋅的管卡。

因轉角處較多,立管和水平管的管道必須固定牢固。因室內地面沖洗作業多,與地面銜接立管處應做好接縫密封,若與立管過套管時採用瀝青麻絲鉗塞,且用防滲漏材料封堵。

4、 棧橋內沖洗水幹管與分支管(φ32)施焊時的焊縫處理嚴格按照規範要求施工,做好防腐處理。

5、 水管架空作業時,需做好人行通道安全隔離,原有管道拆除前先用手拉葫蘆及鋼絲繩栓牢固再切割,兩端切完以後用手拉葫蘆慢慢放到地面,禁止把任何材料及工具從高空拋下,防止傷人及碰壞裝置,防止砸傷地面。

6、 更換室外沿電纜溝旁地埋的沖洗水乾管時,由於現在地下情況複雜,所有開挖一律用人工開挖,防止傷及地下其它管線及線路,開挖前用蓋板將管道溝旁的水溝蓋住,防止挖出的餘土掉入水溝中影響煤場的沖洗及衛生。

7、 地埋沖洗水管線及除塵管線施工過程中,兩西煤場間禁車輛通行;地埋#2煤場沖洗水總支管介面也同時找出並連線好,施工工藝按照本招標範圍內的其它地埋管線工藝要求。

8、 室外地埋噴霧除塵水幹管與沖洗水管併排布置,做好各分支管連線,防腐處理。沖洗水和除塵水乾管均在#2轉運站處做三通,並通向轉運站內-6公尺層幹管,需挖開原地埋兩管更換。各換φ159×5、φ108×5無縫鋼管25公尺,外做防腐。

穿牆管道需用防滲漏材料封堵。

9、 沖洗水幹管在#1採光間處出地面明敷,沿毛石牆順#0帶廊道頂,再沿翻車機通行橋連線於翻車機室-4.4公尺層原幹管,設定閘閥dn150閥門乙個,加裝水壓計。需新敷設φ159×5無縫鋼管110公尺,外做保溫80公尺,沿牆做支架,過橋時可利用原除塵水管支架併排固定。

截堵原穿牆幹管和#2西煤場地埋去翻車機室沖洗水支管,取消從此處穿越鐵路線的原沖洗水幹管。沖洗水幹管還需連線的#1東西煤場內側沖洗水支管、#2東西煤場沖洗水總支管,三處共用φ219×6無縫鋼管15公尺,外做保溫。

10、 管道施焊時焊縫必須採用破口焊,焊縫按施工規範要求施工,達二級以上,符合gb50221-95規定。焊條符合jgj81-2002規定。

(四)施工最後階段

1、 管道施工完成後,做水壓試驗,合格後再回填夯實,最後打灰凝土恢復原貌。

四、技術措施、安全措施

1、 施工期間,乙方遵守甲方各項管理標準和制度,做好相關裝置防護,不影響甲方生產,保質保量無損傷地完成。

2、 乙方提供各材料材質產地證明、合格證等,需經甲方驗收認可才能使用,否則由乙方承擔一切損失。

3、 乙方施工工藝要按標準執行,選派具有豐富施工經驗的施工人員參與本次施工,每道工序經甲方驗收合格後才能進行下道工序。

4、 施工前辦理工作票。進入施工現場人員,必須戴好安全帽。高空作業佩戴安全帶等,不得帶火種,不准吸菸,不准動用無關的儀器、儀表、開關等。

5、 管道在現場存放時必須在裝置下邊放置枕木,做到裝置材料不落地,不能將管道直接放在地面上。不能將裝置放在水坑裡邊,以及有火災隱患的地方和壓在電線以及電焊線上邊。

6、 裝置運輸過程中要**牢固,裝置和拖車應保證沒有發生相對位移的可能,防止碰撞損傷。

7、 管道吊裝時,要由專業起重人員統一指揮,其他人員不得指揮吊車。

8、 施工中,嚴禁在管道上進行任何焊接作業。

9、 施工中嚴禁用管道做支架,以及搭建腳手架等。

10、 安裝過程中要及時清除管道上及管道內的廢物、灰塵等雜物。

11、 高空作業時要嚴格注意裝置及工具不能掉落,以免碰傷人員,以及摔壞裝置砸壞裝置。

12、 裝置安裝過程中及完畢後要採取可靠的保護措施,其它裝置安裝以及土建施工都不得損壞裝置。

13、 按管道系統的順序安裝,留出測量管道安裝中儀表的連線,薄臂無縫管安裝應採用氬弧焊接。

14、 檢查管道及管道附件表面,應無裂紋、粘砂、縮孔、夾渣、摺疊、重皮等缺陷,不得有超過壁厚負公差的鏽蝕或凹坑。法蘭密封面應平整光潔,不得有毛刺及經向溝槽。檢查襯膠管道的質量和工藝應符合要求。

15、 支吊架形式與加工尺寸應符合設計要求,各部配合良好,外形光潔。抱箍、支座墊板應平滑吻合,無凸凹現象,彎曲半徑正確。

16、 支吊架規格、數量、安裝位置應符合設計要求並不妨礙管道自由膨脹;固定支架生根牢固並與管子結合良好;滑動支架滑動面潔淨,接觸良好。導向支架支座與導向板兩側間隙均勻。

17、 管道標高偏差應符合圖紙規定,無規定時按照驗標。室外架空不大於15mm。

18、 管道坡度要符合設計要求,應順暢無明顯的變形。

19、 豎直管道垂直度應符合設計要求,無要求時按照不大於2/1000mm且不大於15mm。

20、 法蘭的加工將根據設計圖紙相關規定進行採購或生產,其法蘭的密封面不得加工密封水線。材質符合圖紙設計,對加工的法蘭,應在法蘭的外緣上打上鋼印做標記,標記內容應為法蘭的標準號,公稱壓力等級及公稱通徑。

21、 法蘭連線的管道內應潔淨無雜物,法蘭端麵傾斜度應按照各圖紙要求,法蘭墊片符合設計要求,不能使用雙層墊片。螺栓、螺母材質、規格應符合設計要求;方向一致、緊力均勻,並露出2~3扣。

22、 閥門兩側清掃乾淨,無雜物;閥門連線應牢固,墊片正確,緊密,並應與管道中心線垂直;操作機構要靈活準確。

23、 4.14補償器預拉伸(壓縮)值偏差應符合各種補償器的規定值。

五、備品備件

隨協議提供。

六、工器具

割把、氧氣乙炔表、氣表、氬弧焊把、電動磨光機、道路切割機、衝擊鑽、電焊把鉗、角向砂輪、拉鉚槍、振搗棒、風鎬、攪拌機等。

七、組織措施

本次施工乙方包工包料,負責裝置的運輸、安裝、除錯等,施工負責人趙士軍,甲方由燃料部負責,具體協調監督,相關職能人員監督,施工工期30天。

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