皂土 膨潤土 工業試驗報告

2023-02-02 18:03:02 字數 1668 閱讀 6723

膨潤土工業試用情況報告

0、引言:

膨潤土公司此次向xx提供了4個火車車箱的膨潤土,約合240噸;工業試用單位選擇了xx****球團廠。試用前,制訂了詳細的試用方案,本著謹慎、客觀、真實而且科學的原則指導此次工業試用。採集了一套客觀真實的現場資料,並作出了簡單分析,具體內容如下。

一、試用基礎平台

1、原料結構情況

檢測了試用礦粉和膨潤土指標情況,檢測資料情況見表1和表2。表1第4項是取自配料車間圓盤出料口,是屬於行車按比例配礦造堆混勻的礦粉,配比:順城+大頂+鋼翔=3+1+1。

表2所有資料來自xx,資料上體現出的成分指標相比xx的膨潤土,蒙脫石含量偏底,膠質價和膨脹倍數較高。

表1 礦粉成分

表2 皂土成分

2、裝置設施情況

兩台5噸行車造堆混料;兩台1.6公尺直徑的圓盤給料機配礦,一台g250螺旋給料機配加膨潤土,一台2.2×14公尺烘乾機烘乾原料,一台5.

5公尺×700公釐造球盤成球,6平公尺豎爐一座,燃料引自萍鋼廠內高爐煤氣;

二、試用步驟及初步分析:

為確保試用過程中對生產工藝和產品質量不造成大的波動和影響,此次膨潤土工業試用分兩個步驟進行:

1、步驟1:xx+xx=1+1

開始使用時保持先前的xx膨潤土配比,根據生球質量調節膨潤土配比,當工藝穩定後,再準備進行步驟2;若步驟1**現工藝質量等方面的較大波動或其它方面的較大影響,立刻停止試用,然後再分析原因制訂下一步驟方案;步驟1由25日14點開始實施,經過多次工藝微調,17點才算生產工藝正常穩定。因擔心晚班工藝控制難度大,工藝穩定後未立即進入步驟2;

表3 試用開始24小時資料採集

2、步驟2:xx100%

26日早班分析步驟1採集生產工藝資料,可以初步確定xx膨潤土未對工藝造成負面影響,生球質量和成球效能都能達到指標要求,豎爐烘乾床高於700攝氏度的條件下,沒有出現明顯炸球現象,產品質量能達到合格要求(詳見表3)。26日早班開始實施步驟2,100%使用xx膨潤土,同時增加產能。之後幾天生產試用,膨潤土配比進行過多次微調,但由於單盤成球產能需要達到55噸(平時產能的183%),生球質量和生球流量受膨潤土比例影響較大,基本確定了xx膨潤土比例33kg/t最佳。

3、跟蹤分析膨潤土產品質量的穩定性:

以上兩個步驟完成後,繼續單獨使用句xx膨潤土生產,不配加其它品種皂土。使用比例資料見表4,膨潤土日平均使用量33.49kg/t,與單日使用量比較,起伏範圍小。

表4 日皂土噸消耗和產量對比

三、小結

技術中心下達《xx膨潤土試用協議》到xx****球團廠。球團廠組織安排了此次膨潤土的試用,試用期間xx的相關部門和***x球團廠來人現場指導觀摩。經過一周的試用,沒能達到「協議」建議配比2.

4~2.7%,但是存在一些客觀因素影響。

1、試用期間正逢球團廠檢修1#造球盤,只開了2#造球機造球,單盤的日生產能力為雙盤產能的92%,單盤高產執行對試用結果造成了一定負面影響;

2、由於球團廠皂土庫庫容較小,存在少量混用的現象,對試用效果稍有影響;

試用後的資料也能總結出以下幾個特點:

1、化驗檢測的結果,膨脹倍數和膠質價資料方面非常穩定,而且在入爐後爐況穩定,試用期間使用的配比波動範圍小;

2、成球效能能達到控制要求,爆裂溫度較高(不低於790攝氏度);

3、最好在雙盤生產時能夠再試用乙個階段,測試該膨潤土配比還存在多大的下降空間。

xx公司球團廠

二零一二年六月七日

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