1.1小組簡介
裝置資訊部維修3班擔負著製造部包裝裝置日常的維修和保養工作。放大鏡qc小組,成立於2023年5月,是為提高捲菸製造包裝裝置的維修質量和產品的包裝質量而成立的,以保證、提高和改進捲菸包裝裝置,提高裝置有效作業率、提高包裝質量為目的的qc小組。
1.2活動計畫
活動進度表
二、課題選擇:
2.1裝置介紹
ct是gdx包裝機組的硬條盒包裝機,ct上膠器是對條盒包裝時需要貼上的部位塗上膠液的零件,其工作過程為:條盒商標紙由吸取裝置分離成單張輸送到塗膠部位的同時,上膠器迴轉到塗膠工位對條盒上相應位置進行上膠,上膠器塗膠弧面的線速度與條盒輸送運動的速度是相同的,上膠器旋轉一周,完成一張條盒紙相應位置的塗膠。
2.2問題提出
ct條盒塗膠裝置常見故障現象是:條盒長邊三個塗膠面不在同一直線上,易出現膠液溢位,造成條盒與玻紙粘聯或與小包粘聯;膠缸內塗膠輪磨損程度不一,容易造成條盒紙上塗膠位置的膠面不全或無膠液。這些故障對產品質量影響嚴重,增加了維修時間,增加維修成本。
解決以上問題,必須提高該裝置的除錯精度,統一除錯方法。
下表為兩個月ct上膠裝置除錯的時間統計。
上膠裝置維修除錯統計
從以上資料可以看出,上膠器的除錯時間約佔總除錯時間的80%,膠缸位置、刮膠板的除錯時間約佔20%。
由此可見,推進裝置維修標準化,採用除錯工裝進行裝置維修除錯,減少因人為維修方法不當造成的調整位置偏差、零件磨損程度不一,以保證產品質量和裝置的穩定執行勢在必行。所以,我們選擇這一課題開展活動。
三、目標設定
條盒塗膠裝置的除錯包括:膠缸位置的除錯、刮膠板(塗膠輪膠量)的除錯和上膠器的除錯。上膠器的除錯精度直接影響膠缸位置和刮膠板的除錯。
上膠器採用工裝標準化方法除錯,操作步驟規範、上膠器一次性定位準確,能使上膠器除錯的時間減少70%左右。因此我們將此次活動的目標設定為:將條盒塗膠裝置的調整時間由原來的33.
7分鐘,縮短為15分鐘左右。
四、方案提出並確定最佳方案
4.1總體方案
小組運用頭腦風暴法,用親和圖彙總了ct條盒塗膠裝置調整方法:
根據以上方法和ct塗膠裝置的結構、工作原理,小組提出以下上膠器除錯工裝的設計方案:
方案一:以膠缸上膠輪的位置為基準設計工裝;
方案二:以塗膠器軸心線為基準設計工裝;
方案三:以輸送輪(件號:obb1370 )圓周面為基準設計工裝。
4.1.1方案的對比分析
4.1.2、方案的評估分析
通過以上分析、評定,方案二為cv塗膠器除錯工裝設計的最優方案。
4.2確定最佳方案
4.2.1選擇工裝結構與工裝固定方式
工裝的設計要求:
①準確的定位;
②方便、牢固的安裝。按照這一要求,我們設計了以下工裝結構和安裝固定方式:
㈠基準定位人工固定雙工裝:
工裝一工裝二
調整方法:
工裝一定位孔卡在塗膠器軸上,分別靠近三個長邊塗膠器,將其塗膠面放入定位槽,擰松螺釘使每個塗膠塊緊靠定位槽,保證三個塗膠塊安裝軸距相同,擰緊螺釘。兩端塗膠器採用工裝二除錯,方法相同。
㈡、基準定位螺釘鎖緊導軌固定雙工裝:
工裝一工裝二
調整方法:
工裝一定位孔卡在塗膠器軸上,用定位板上兩顆螺釘固定工裝一,三個長邊塗膠器塗膠面放入定位槽,擰松螺釘使每個塗膠塊緊靠定位槽,保證三個塗膠塊安裝軸距相同,擰緊螺釘。兩端塗膠器採用工裝二除錯,方法相同。
㈢、基準定位螺釘鎖緊導軌固定單工裝:
調整方法:
盤車至相位為46°,工裝定位孔卡在塗膠器軸上,用定位板上兩顆螺釘固定工裝三個長邊塗膠器塗膠面放入定位槽,擰松螺釘使每個塗膠塊緊靠定位槽,保證三個塗膠塊安裝軸距相同,擰緊螺釘;盤車至相位為187°,將兩個端部塗膠器塗膠面放入定位槽,擰緊螺釘。
㈣、基準定位卡板導軌鎖緊固定組合工裝:
調整方法:
利用條盒下落通道的導軌頂住工裝卡板,在卡板和定位軸的作用下,將工裝固定在上膠器安裝軸上,然後盤車使塗膠器與工裝上的滑動定位導軌保持水平,擰松螺釘使每個塗膠塊緊靠定位槽,保證三個塗膠塊安裝軸距相同,這樣就能快速校驗和調整塗膠器的工作位置,左右滑動工裝導軌,能夠將其他塗膠器調整完畢。
針對以上四種結構和固定方法的工裝,小組成員從可操作性方面進行評估,結果如下表:
由此得出,基準定位卡板導軌鎖緊固定組合工裝(簡稱:組合工裝)其結構的操作性和固定方式最佳。
4.2.2除錯工裝誤差分析
根據組合工裝的結構,結合塗膠器調整的技術要求即:五個塗膠器的旋轉柱面偏差σ<0.05mm。
此項技術要求就是組合工裝尺寸鏈的封閉環,與之有關的是塗膠器軸的定位圓弧、塗膠器的徑向定位弧。
圖組合工裝中,a是塗膠器軸定位圓弧,b是塗膠器徑向定位弧。
在理想情況下,a和b的中心線是重合的。但由於存在製造誤差,所以兩條軸心線會出現影響σ的兩個方向的位置偏移,即:滑條在垂直方向上與塗膠器軸定位圓弧軸心線的平行度σ⊥和滑條在水平方向上與塗膠器軸定位圓弧軸心線的平行度σ-。
尺寸鏈(a)(b)中:
σa⊥:塗膠器軸線與滑條滑槽垂直面的平行度偏差;
σb⊥:滑條垂直面與塗膠器軸線的平行度偏差;
σa-:塗膠器軸線與滑條滑槽水平面的平行度偏差;
σb-:滑條水平面與塗膠器軸線的平行度偏差。
由於尺寸鏈環數很少,按照等公差法,將封閉環公差按σm =σn/(n-1)平均分配給各組成環,然後根據各組成環尺寸加工的難易適當調整公差,只要滿足下式即可:
故:組合工裝的設計,其精度能滿足塗膠器除錯要求。
4.2.3選擇工裝材料:
現場使用的除錯工裝,要求操作時靈活、輕便;工裝精度受溫度變化影響小;耐磨性好等特性,在此前提下還要考慮材料的經濟性。
通過材料的特性對比,最終選用ly11鋁合金作為組合工裝的製作材料。
五、制定對策:
對策表六、對策實施
6.1現場測量ct條盒包裝機塗膠部分的結構資料
1)、上膠器軸直徑:25mm;上膠器圓弧面半徑:66.5mm;上膠器軸上條盒輸送輪直徑:130mm。
2)、上膠器的中心距長邊上膠器下邊的距離為223mm。其對應的角度為291.76度;
上膠器旋轉一周的弧長是417.62mm;
4)、上膠器軸中心距下條盒通道兩導板內平面:63mm;
6)、條盒長邊三點上膠器與條盒兩端面上膠器的角度差:190°;
7)、條盒長邊三點上塗膠膠點與兩端塗膠膠點的直線距離:155mm;
6.2查閱相關資料收集除錯標準、零件資料
調機手冊和相關零件的引數:
1)首先調節扇形塗膠塊,使其塗膠弧面突出送紙滾輪1.5mm;檢查滾輪是否與塗膠塊對準。
2)調整膠缸位置,使上膠輪與塗膠塊弧面間距為0.05mm。
3)調整刮膠板,使其刮膠刀口距上膠輪圓柱面0.1mm。
責任人:黃勇黃凱完成時間:2023年10月10日
通過對以上資料的分析,結合裝置除錯手冊的引數和上膠器的工作過程確定:上膠器的圓弧半徑為最佳塗膠器調整引數,設計調整工裝時,應以該引數為基礎。
6.3設計組合工裝;;
根據收集資料、資料小組人員執行「頭腦風暴法」進行分析,轉換或選擇工裝的設計基準;工裝的結構;使用步驟、方法;繪製草圖和工裝加工零件圖。
責任人:黃勇周成東完成時間:2023年10月16日
6.4聯絡外協加工;
加工工裝實效圖
責任人:黃勇周成東完成時間:2023年10月21日
6.5上機實操試用:
2023年11月16日,工裝製造完成後,我們在gdx2包裝機進行輪保時,使用所設計的調整工裝按預先設計的使用方法進行維修除錯,
我們對所設計工裝使用測試結果如下表:
責任人:高定新、付良輝、肖順華完成時間:2023年11月
從測試資料得出,採用組合工裝除錯上膠器,除錯時間減少80%左右,上膠裝置的除錯時間為:11分鐘,低於我們的目標值。
QC小組活動在專案上的開展
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