143 10TH沖天爐技術改造

2022-11-11 06:51:02 字數 2464 閱讀 4717

2010中國鑄造活動周**集

程農全,劉全權

(重慶銀河鑄鍛有限責任公司)

摘要:由於近期我公司生產形勢好轉,產量日益增多,原有的5t/h的熱風沖天爐已經不能滿足生產需要。再加上近年來,我國能源形勢的嚴峻,環境壓力的增大,對沖天爐的改建勢在必行。

關鍵詞:沖天爐;熔煉;節能減排

從去年下半年開始,我公司的沖天爐易地改建工作就開始有條不紊、按部就班的進行,到今年的2月1日,新的10t/h水冷沖天爐終於按原定計畫竣工並開始正式投入生產。本文著重介紹我公司在新爐正式投產時的一些技術改造。

1 沖天爐基本工藝引數的選定

改建的沖天爐為江陰熔煉裝置廠的10t/h水冷沖天爐,該沖天爐下爐身金屬外殼為上小下大的錐形,在下爐身上有一道噴淋冷卻水,對下爐身進行冷卻。該沖天爐為雙排大間距沖天爐,排距為900mm,一排和二排各10個風口,爐膛平均內徑為1200mm。由於我公司所使用的焦炭品質較好,固定碳含量在85%以上,於是決定把風口面積分配比定為等比。

再根據我公司的實際生產狀況,每次開爐熔煉時間一般為7h-9h,按該沖天爐工藝規定的風口比3-5%,決定取風口內徑為50mm。為降低爐壁效應,上排風口角度為10°,下排風口角度為5°。

2 修爐工藝的改革

以前修爐普遍選用以sio2為主要化學成份的酸性耐火材料,即白泡石磚和粘土質耐火泥。在新爐的築爐時,我公司在沖天爐爐體接近爐殼的內壁選用以al2o3為主要化學成份的高鋁磚,磚縫粘結劑選用高鋁質膠泥。在開爐過程中我們發現,爐底到熔化帶的最外壁的一層耐火磚侵蝕較嚴重,在我公司開爐時間的情況下,需每次更換耐火磚。

從降低修爐成本考慮,決定選用成本較低的白泡石道二磚,來修築最外壁的爐襯。經過連續幾爐的觀察,每次修爐時只需更換最外壁的一層白泡石道二磚,完全可以保證爐體內壁的高鋁磚不被侵蝕,這樣即保證了沖天爐的正常熔煉,也降低了修爐的工作強度和修爐成本。

3 層焦和層石灰石的選定

底焦按工藝要求選擇2000mm,然後根據我公司焦炭的特點及以往的經驗,層焦起初設定為120kg,層石灰石設定為30kg。在連續幾個爐次的觀察、檢驗和調整後,最終層焦定為110kg,層石灰石定為25kg,可以滿足熔煉工藝要求,同時大幅度降低爐壁侵蝕程度。

4 熔煉工藝的改革

我公司傳統熔煉工藝規則規定在底焦頂面加入2-3批層石灰石,而且在爐料加滿後需悶爐30~40min後在開風熔煉。在近期的一些關於沖天爐底焦操作技巧中對這兩項規則進行了改革。由於沖天爐熔煉初期,焦炭、爐渣、鐵液、爐壁各處的溫度均不高,如果加入石灰石促使溫度較低的爐渣向下流動,爐渣就很容易凝結在爐缸中;如果爐渣凝結在過橋中,則很可能造成過橋堵塞。

傳統操作工藝認為悶爐可以使金屬爐料充分預熱,提高頭包鐵水的溫度。悶爐階段焦炭處於低溫燃燒狀態,所產生的爐氣溫度不高,爐氣與金屬爐料間的對流換熱動力不大,並不利於金屬爐料從爐氣中獲得熱量。而且大量熔煉實踐證明,是否悶爐、悶爐時間的長短與頭包鐵水的溫度並不存在必然關係。

因此我公司在新爐的熔煉時,取消了在底焦表面加石灰石,直接按配料單逐層加料至滿料,並取消了悶爐時間,加料滿後直接送風熔煉,提高了勞動生產率。

1[1]

2010中國鑄造活動周**集

我公司原5t/h熱風沖天爐,由於工作時間長,每天連續工作10h以上,所以爐膛的侵蝕程度較大,為保證底焦高度的穩定,須經常加入接力焦調整底焦高度。但是接力焦不僅會引起沖天爐底焦高度的較大波動,造成爐況紊亂,而且容易引起燃料浪費。新的10t/h水冷沖天爐,在開爐1.

5h時開啟爐壁冷卻系統,爐壁的侵蝕會大幅度降低,而且由於熔化率的提高,大大減少了熔煉工作時間,因此爐膛內徑的變化不是很明顯。按工藝保持滿料操作,一般情況下取消接力焦。

5 鐵液的調均

新沖天爐加料系統採用電腦控制的自動補償,可以保證每5批料的質量誤差在0.5%以下,但是每批料的誤差是在所難免的。曾經某單位進行精度控制情況下的加料資料及分析表明,單批料的含碳量絕對值波動範圍為0.

3%,兩批料平均後含碳量絕對值波動範圍為0.2%,而五批料平均後含碳量絕對值的波動範圍下降到0.07%。

由此可以看出,在計量精度、爐料成份、爐料塊度不變的情況下,只要能做到5批料及以上的調均,鐵液成份的波動將下降到可接受的範圍。原沖天爐的層鐵料500kg,現在為1000kg,因此在一般情況下都將鐵水6批調均,即每次出鐵約為6噸鐵水。

[2]6 沖天爐的除塵

為了響應國家的「節能減排」工作,我公司在新沖天爐的建立時,花巨資引進了布袋除塵系統。它是由抽氣裝置、初步除塵裝置、溫度控制裝置、布袋除塵器、抽風機組成。煙氣由加料口上部抽出,經噴淋塔將爐氣冷卻並初步出去顆粒煙塵,煙氣在經過去水裝置後進入布袋除塵器除去細粒煙塵,潔淨的氣體然後進入抽風機排放至大氣,溫度控制裝置設在去水裝置之後,布袋除塵器之前的煙道上,以控制進入布袋除塵器和抽風機的煙氣溫度。

經過這一系列的技改,保證了我公司沖天爐持續穩定的正常工作,鐵水溫度穩定在1500℃左右,鐵水化學成份波動較小,對鐵水的精煉起到了不可忽視的作用。同時經過除塵後排放的煙氣達到環保部門的要求,對於保護環境和人類健康是非常有意義的,也支援了國家「節能減排」的工作。

[1]張明等.沖天爐底焦操作的一些技巧.中國鑄造裝備與技術,2008[6].[2]梁秋生.沖天爐熔煉控制新思路.全國沖天爐及鑄鐵熔煉研討會**集,2008.2

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