300MW機組脫硫效率低的原因分析及解決方案

2022-11-07 23:45:05 字數 4598 閱讀 3360

第32卷第5期

2010年5月

華電技術

mav.2010

300mw機組脫硫效率低的原因分析及解決方案

劉偉,高輝,張南

(遼寧華電鐵嶺發電****,遼寧鐵嶺

112000)

摘要:對遼寧華電鐵嶺發電**** 3、4機組脫硫效率低的問題進行了研究,分析了影響脫硫效率的因素並有針對

性地採取了措施,機組脫硫效率明顯提高。

關鍵詞:脫硫效率;石灰石;防腐;鱗片中圖分類號:tm621.8

文獻標誌碼:b

文章編號

遼寧華電鐵嶺發電****現有4臺裝機容量為300 mw的亞臨界汽輪發電機組和2臺容量為600mw的超超臨界汽輪發電機組,其中,4臺300mw機組在建設時並沒有配相應的脫硫裝置。2007年,對 3、4機組煙氣系統進行了脫硫改造,於2008年正式投入執行。

氣脫硫人口煙塵增加,會降低脫硫效率。煙塵中hf進人脫硫塔後溶於水,caco 中ca「與f一發生反應生成caf:;同時,飛灰中al¨溶解進脫硫塔內的漿液中,生成

a1f 。這些a1f 多核絡合物阻礙鈣的離子化,使得與so:的吸收反應無法進行,即使投入等摩爾的caco ,也無法與so 反應,從而導致鈣的供給量不

2008年12月,機組脫硫效率由95%以上降至90%以下,反覆調整也不見成效。因此,需要對整個脫硫系統進行全面檢查和原因分析。

足,脫硫漿液ph值降低。此外,粉塵進入吸收塔漿液系統,增加了裝置的磨損,使石膏的品質大大下降。

1脫硫原理

脫硫用的石灰石原料經磨機磨碎後,與適量的水配成石灰石漿液進入吸收塔內。在迴圈水幫浦的作

(2)石灰石含量及活性對脫硫效率的影響。caco 的含量越高,其活性越好。設計石灰石中caco。的質量分數要求高於90%,即cao的質量分數為50%以上。

用下,吸收塔漿液從塔頂噴淋而下,與上公升的煙氣中的so:發生反應。

so,的吸收

hs03-

h +so 一。

(3)石灰石粒徑對脫硫效率的影響。石灰石粒徑越小,比表面積越大,液一固接觸越充分,從而更

能有效降低液相阻力,石灰石活性就越好。

(4)溫度對脫硫效率的影響。根據化學反應動力學的觀點,溫度公升高時,分子運動加強,化學反應

石灰石的溶解

caco3—

ca+co一,

速率公升高,因此,石灰石漿液溫度公升高時石灰石的溶解率也提高。冬季溫度低,煙溫也較低,對脫硫率有

一co,一+h 一hc0 ,

定影響。

亞硫酸鹽的氧化

ca+so 一+2h2o: ̄

(5)吸收塔部分噴淋管道及噴嘴被鱗片碎片堵塞。部分噴嘴無噴淋漿液,煙氣和漿液不能充分接觸,造成煙氣逃逸,脫硫效率下降。

在吸收塔的石膏濃度達到要求後,由石膏排除幫浦輸送到旋風分離器,最後到脫水皮帶進行脫水即得石膏成品。

(6)吸收塔內漿液含固量偏低。吸收塔內漿液含固量的設計值為15%,控制範圍為13%~17%,目前,實驗室化學分析結果為8%左右;另外,石膏旋流器底流含固量設計值為50%左右,化學分析結果為30%左右,到現場取樣,目測明顯低於50%。

2影響脫硫效率的因素及原因分析

在確定儀表讀數準確的情況下,有以下7個可能的原因。

(1)入口煙氣中含塵量大,脫硫效率降低。煙

收稿日期:2009—10一10

(7)各種離子質量濃度對脫硫效率的影響。

1)soz_影響。當so;一質量濃度超過一定值

時,caco 在石灰石表面的溶解度下降,造成「石灰

第5期劉偉,等:300mw機組脫硫效率低的原因分析及解決方案

觀察效果。

5-石遮蔽現象」。另外,s0;一質量濃度過大會抑制

s0 的氣相擴散,影響脫硫效率。

2)c1一影響。cl一主要**為燃煤中的氯,遼寧華電鐵嶺發電****工藝水中cl一質量濃度偏

4處理後的效果

在 3機組脫硫系統停運期間,開啟吸收塔並開高,表1為工業水、灰回水的化學分析結果。

表1工業水、灰回水試驗資料

cl一對石灰石的消溶特性有明顯的抑制作用。當溶液中含有cl一時,cl一與can生成cac1:,溶解cac1,濃度增加,同離子效應導致液相的離子強度

增大,抑制h 的擴散,從而阻止了石灰石消溶反應。此外,cl一的存在也會造成強烈的腐蝕性。

3)f一影響。漿液中f一質量濃度對石灰石的

消溶特性有抑制作用。

3解決措施

(1)降低煙氣中的含塵量。煙氣中含塵量高是電除塵裝置異常引起的,就檢測的資料來看,設計煙氣中粉塵質量濃度為實際質量濃度為270mg/m。左右,超標近50%,嚴重超出設計範圍。

在條件允許的情況下,對電除塵裝置進行檢修,以保證除塵效率。

(2)嚴格控制石灰石質量。遼寧華電鐵嶺發電

****石灰石樣品中cao的質量分數為51%~52%,從化驗結果看,其質量滿足要求,從 5、6機組脫硫運**況看,也能滿足要求。

(3)嚴格控制石灰石成品漿液的篩分細度。脫硫設計要求石灰石漿液粒徑不大於0.044mln(篩分

細度要求90%通過325目篩子,化驗結果為85%~

90%)。

從石灰石漿液幫浦運**況分析來看,石灰石漿液幫浦均發生過被樹根、大的石灰石顆粒和其他雜質堵塞的情況,造成該幫浦不能正常執行,幫浦執行時能聽到大的顆粒撞擊管道聲造成出口門卡壞內漏。在檢

修時,應徹底檢查製漿系統,找到系統溜料的原因。

(4)清理噴淋管道及噴嘴。在脫硫系統停運期

間,可開啟吸收塔對其噴嘴進行檢查。

(5)提高吸收塔漿液的含固量。

(6)消除有害離子影響。由於除氯離子之外的其他離子和原料及脫硫工藝有關,所以,要降低氯離子的質量濃度可先把工藝水由灰回水換成工業水再

啟漿液迴圈幫浦觀察噴嘴的噴淋情況。遼寧華電鐵嶺發電****脫硫系統吸收塔為3層噴淋層,每層108個噴嘴。3機組吸收塔共有70個噴嘴堵塞,其原因是吸收塔入口處原煙道(乾濕介面)防腐鱗片

脫落。煙道防腐鱗片脫落情況如圖1所示,脫落的防腐鱗片如圖2所示,被防腐鱗片堵住的噴嘴如圖

3所示。

圖1煙道防腐鱗片脫落情況

圖2脫落的防腐鱗片

圖3被防腐鱗片堵住的噴嘴

3機組脫硫效率在處理前為85%~88%,在處

理完噴嘴後,達89%~93%。

5 結束語

影響脫硫效率的因素很多,該案(下轉第7頁)

第5期霍慧芳,等:煙氣脫硫裝置煙道加固肋的設計計算7

2選型計算

2.1計算條件

整個煙道的加固肋系統工作正常。

4 結論

(1)採用excel**計算結果與《計算方法》選

型比對和工程實踐檢驗,表明該計算系統是可靠、簡

單易行的。

(2)在此基礎上,結合多個工程實踐,可考慮進

一表1為湖北某電廠2×600 mw機組煙氣脫硫工程淨煙道加固肋選型計算的主要引數。

表1煙道加固肋選型計算引數

步優化加固肋的選型。

(3)該工程的煙道加固肋選型可為同等規模工程的設計提供參考。參考文獻:

火力發電廠煙風煤粉管道設計技術

規程[s].

[2]錢成緒.《火力發電廠煙風煤粉管道設計技術規程》配套

設計計算方法[m].北京:中國電力出版社,2000.[3]孫克勤,沈濤.煙氣脫硫裝置煙道的精準優化設計[j].

水利電力機械

2.2主要計算公式

外加固肋主要考慮剛度條件:撓度要求為兩端簡支:兩端固定:==≤

。≤。[4]李習臣,岑爾芬.火力發電廠矩形煙道計算機輔助設計

計算[j].能源工程

[5]黨國鋒.鋼煙道及支架的整體計算和協同工作[j].武漢

大學學報:工學版,2004,37(增刊):50—53.

[6]王欣,郭小明,張輝,等.火力發電廠煙風煤粉管道加固

2.3計算選型結果

依此條件選擇的加固肋(非支吊點)型號見表2。

表2選擇加固肋型號

肋設計計算分析[j].電力科學與工程趙經濂,傅文玲.fgd煙道壁厚及其加固肋優化**

[c]//全國化工熱工設計技術中心站2005年年會**集.北京:全國化工熱工設計技術中心站,2005.

[8]呂明,劉新字.鍋爐脫硫系統尾部煙道中內撐桿的振動

**[j].電力建設

[9]李聖良,石永久,王元清,等.火力發電廠外加強鋼煙道

結構的力學效能分析[j].武漢理工大學學報,2007,29

(編輯:王書平)

3 分析

作者簡介:

對相同計算條件,使用《規程》和《計算方法》進

行了核算,結果較為一致。該工程除錯和執行期間,

(上接第5頁)例主要是因為吸收塔噴嘴被堵住而導致脫硫效率降低,在對其他因素採取相應的措施以後,脫硫效率還會進一步上公升。參考文獻:

[1]曾庭華,楊華,廖永進,等.濕法煙氣脫硫系統的除錯、試

驗及執行[m].北京:中國電力出版社,2008.

霍慧芳(1978一),女,寧夏銀川人,工程師,工學碩士,從事有色金屬冶煉設計方面的工作。

(編輯:劉芳)

作者簡介:

劉偉(1982一),男,安徽蚌埠人,助理工程師,從事水處理、水化驗、環保監督管理方面的工作。

高輝(1968一),男,遼寧鐵嶺人,脫硫專工,高階工程師,從事電廠環保生產管理方面的工作。

[2]盧飈.**電廠煙氣濕法脫硫技術問題及脫硫效率[j].

中國電力教育

張南(1980一),女,遼寧鐵嶺人,助理工程師,從事水汽監督管理方面的工作。

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