份氯鹼廠生產總結

2022-07-29 01:57:03 字數 1379 閱讀 3545

2023年1月份氯鹼廠生產工作總結

一、產量消耗

截止25日,氯鹼廠共生產燒鹼16645.18噸,平均日產665.8074噸;片鹼共生產10603.

35噸,平均日產424.134噸;高純鹽酸共生產2575.99噸,平均日產103.

0396噸;液氯共生產418.02噸,平均日產16.7208噸。

按照目前情況看,沒有完成1月份制定的生產任務。主要原因是因為樹脂廠單體儲槽料位高等原因,氯鹼廠控制生產負荷。

截止25日,氯鹼廠共消耗原鹽28333.83噸,平均單耗1.611,;原煤3063噸,平均單耗0.

289噸/噸;平均工藝電單耗2135.58。從以上資料可以看出氯鹼廠主要消耗原鹽、原煤、工藝電都達到了指標要求。

但是工藝電耗較上月高23度,主要原因是本月因電槽停止加酸,脫氯系統用鹼量增大,平均每天自用鹼增加約3噸左右,全月影響產量約90噸,同時因固鹼裝置在本月進行檢修工作,開車廢料增加約15噸,影響電耗影響電耗13度。

二、生產情況

1月份氯鹼廠主要工作有以下幾點:

1、高純鹽酸含鐵超標,檢查高純鹽酸管線情況,經檢查發現高純鹽酸管線有襯裡層鼓包現象,導致含鐵超標;同時膨脹節也出現滲漏現象;

2、固碱臨時檢修工作,1月7日發現固碱東線熔鹽爐前拱出現漏火現象,1月8日停固碱二線檢查熔鹽爐發現前拱坍塌,聯絡外協人員重新打前拱並對固碱二線進行檢修,1月19日固碱二線檢修工作完成並順利生產;1月22日開始逐漸對固碱一線除塵管線進行改造。

3、膜法除硝裝置效能驗收工作,因除硝裝置一級膜組透過液硫酸根不能滿足我廠指標要求,除硝系統沒有進行效能考核,待年後廠家到廠除錯合格後進行更換。

三、安全管理方面

1月份氯鹼廠進行安全檢查4次,召開安全例會4次,安全專項檢查培訓(叉車安全使用規範)一次,工段分別組織安全應急演練4次,分廠針對安全記錄的填寫進行了規範要求並考核。

針對公司安全責任狀,分廠進行分解制定了分廠和裝置以及裝置和班組的安全責任狀,於2023年1月27日進行簽訂。

四、裝置管理方面

1月份分廠在裝置方面主要是完善裝置管理制度,建立健全各種檔案台賬,建立了氯鹼廠開停車台賬、氯鹼廠事故台賬、氯鹼廠技改台賬。

關鍵裝置修理主要有1#氫壓機振動大,正在檢查修理中,3#氫壓機更換聯軸器柱銷;2#熔鹽爐進行重新澆築前拱處理;2#熔鹽幫浦因軸磨損,有熔鹽滲漏現象,經廠家處理已經不洩露,但是不能通入密封保護氣體。

五、5s管理方面

1月份氯鹼廠進行5s檢查4次,每次檢查完總結並下發整改項,對於重複出現問題分廠進行考核。共考核4次,檢查出整改項24項。

六、下月工作計畫

1、高純酸管線更換為pph管線;

2、節後安全生產管理工作;

3、催促廠家解決熔鹽幫浦問題;

4、做好成本管理節能降耗工作。

蒙西君正化工氯鹼廠

二〇一四年一月二十七日

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