連鑄區域通訊故障的解決方案

2022-06-28 02:48:02 字數 2387 閱讀 8559

通訊故障一直是困擾電氣維護的一大難題,由於它的隨機性,不可**性,讓電氣維護處於相當被動的局面。而通訊故障在我們csp生產線連鑄區域顯得尤為突出,在連鑄區域,往往瞬間發生的通訊故障,導致的直接後果就是滯坯。眾所周知,滯坯所帶來的後果是很嚴重的,由於處理滯坯的時間很長,整條csp生產線會處於停產狀態,十幾小時後才能恢復生產,嚴重的耽誤的生產,打亂了生產節奏,增加了生產的成本。

從csp生產線的投產開始,隨著通訊故障不間斷的發生,緣於它的不確定性,通訊故障就成為了連鑄電氣維護的一道難題,如何減少通訊故障的發生,如何預防通訊故障一直都是連鑄電氣人員想解決的一塊心病。通過長時間的觀察、鑽研,以及對通訊故障的處理經驗的積累,我們對連鑄區域的網路進行了逐步的改進。

第一:改變重要站點間的通訊方式。隨著生產的時間增長,我們發現,通訊故障發生的時候,總是乙個站點的通訊發生故障時會影響到整個通訊網路,而傳動的通訊、主液壓的通訊都是整個通訊網路的分支。

如果當某個站點的通訊發生故障時,它能不影響到傳動通訊和主液壓通訊的話,就不會發生滯坯這麼嚴重的後果,這樣能大大縮短故障處理時間,減少由於通訊故障造成的嚴重後果。隨之我們仔細分析了連鑄區域通訊網路的構成,並總結了各次通訊故障的規律,發現故障點較多的是通訊網路中光纖連線的站點,而主液壓與plc系統的通訊模板之間的通訊正好是光纖連線。光纖通訊的好處是距離長、速度快,而它的缺點也顯而易見就是不穩定。

由於光纜的損壞,過度彎曲等等都會造成光纜中光的強弱發生變化,也就導致了通訊的不穩定性。而工業中,應用比較廣泛的probus網線的這種通訊方式恰恰具有通訊穩定這方面的優點,缺點是通訊距離短,速度沒有光纖快。比較了兩種通訊方式的利弊,考慮了在probus網線在連鑄區域的可行性,在制定了改造方案後,我們在平常的定修中,在做好改造方案的前提下,將主液壓與plc系統通訊之間的通訊方式由原來的光纖通訊改為probus網線通訊。

在通訊距離的問題上,我們實施了在現場et200電氣櫃中增加中繼器(rp)的方式來彌補probus網線通訊距離短的缺點(見圖一)。在隨後的生產過程中,通訊故障導致滯坯的次數的減少,證明了改造主液壓通訊方式的效果是很明顯的。

圖一第二:增強通訊轉換器的電源的穩定性。在連鑄區域,往往發生的通訊故障都是瞬間的,閃爍一下就恢復正常了。

每每發生通訊故障後,我們對現場的通訊線路的排查總是無功而返,都沒有發現obt或者光纖或者probus網線的損壞。是什麼原因導致了通訊故障的瞬間發生呢?隨著生產的進行,我們對通訊裝置的鑽研,現場通訊故障點的統計,我們發現,由於連鑄區域的整個通訊網路中,plc系統通訊是由光纖轉換器(obt)通過光纖分配到各個分支中去的。

obt供電電源的不穩定,可能會是導致通訊故障瞬間發生的罪魁禍首。我們著重對經常發生通訊故障的11d3x11 et櫃進行了仔細研究,整個et200櫃是由兩個sitop電源進行供電的,其中sitop 40是將ups 380v供電電源轉換成24v,供給現場所有閥臺等等的供電電源;sitop 5是將ups 220v供電電源轉換成24v,供給et櫃中所有的模板及開關的供電電源。而obt的供電電源恰恰是從sitop 40的供電電源上並過來的,當現場的閥臺等等裝置工作的時候,會導致乙個壓降,也就導致了obt供電電源的不穩定。

而sitop 5的供電電源是給et200櫃中通訊模板及開關電源的,不存在壓降的問題,供電電源也就穩定的多。因此,在確定了在et櫃內增加sitop 5電源對obt進行單獨供電的可行性後,在改造方案考慮成熟後,在日常的定修中,在11d3x11 et200櫃中增加乙個sitop 5供電電源對obt進行單獨供電,以保證obt的工作電壓保持穩定(見圖2)。通過隨後的生產、觀察,該站點的通訊故障基本消失。

在隨後的定修中,我們將連鑄區域所有含有obt的et200櫃中都增加了單獨的sitop 5供電電源。

圖二第三:重點防護高溫區域的通訊裝置。在整個連鑄的通訊網路中,中包車碼盤、水平輥碼盤、壓下輥碼盤的現場環境溫度比較高,而碼盤的工作溫度在-20℃到70℃,一旦超過70℃就會變得很不穩定。

因此針對這種情況,我們做了很多的措施,也進行了一部分的改造工作。例如:在壓下輥碼盤與壓下輥連軸之間增加連桿,將壓下輥的碼盤引出,避免高溫的烘烤;在中包車碼盤和中包預留罐之間增加護欄,並做好高溫防護等等。

改造後網路圖圖三

截至2023年11月底的檢修,連鑄區域所有的通訊改造工作基本完成。從12月份開始,近6個月的時間,連鑄區域沒有發生不可控的通訊故障,事實表明,我們的通訊改造專案取得了良好地效果。我們相信,通過這麼長時間對連鑄區域通訊網路的改進,只要加強對重點裝置的點巡檢,我們能將通訊故障的不可**轉為可以控制,將通訊故障的發生率降到最低。

改造前與改造後故障對比

在改造過程中,我們點檢作業區和車間管理作業區工程技術人員通力合作,集思廣益,經過多次除錯,分析,修改;車間執行作業區連鑄區全員參與,為改造後裝置的正常運轉提供了保證。連鑄區通訊故障攻關成功,對我們csp電氣人員來說意義重大。大大提供了我們駕馭這條先進的、高自動化程度的生產線自信心。

我們相信在車間領導的大力支援下,在車間其他作業區的支撐下,我們電氣點檢作業區將對生產線上各類故障進行詳細記錄、跟蹤,並組織開展攻關,努力做到零故障目標。

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