土方回填試驗報告 修改

2022-06-22 18:18:02 字數 3378 閱讀 2659

土方填築碾壓試驗報告

根據《土方填築碾壓試驗方案》(sg03[2012]技案003號),我部對標段內湖周回填進行碾壓試驗。由於本標段湖區土方開挖已基本完成,大量湖區開挖料已堆棄於業主指定棄土場,因此,本次湖周回填採用棄土場土料。

1.試驗目的

(1)檢查回填土料壓實後能否達到設計壓實度指標;

(2)檢查壓實機械的效能是否滿足施工要求;

(3)選定合理並經濟的施工壓實引數:鋪土厚度、含水量的適宜範圍、壓實方法和壓實遍數;

(4)確定有關質量控制的技術要求和方法。

2.碾壓試驗依據

(1)《土方填築碾壓試驗方案》(sg03[2012]技案003號);

(2)《堤防工程施工規範》sl260-98;

(3)《土工試驗規程》sl237-1999。

3.碾壓試驗內容

3.1土方填築碾壓試驗概述

湖周回填碾壓試驗主要分成四項施工內容,包括回填土引數確定、開挖及清理施工、土方填築施工、現場試驗檢測工作等,具體情況如下:

1) 回填土引數檢測:根據我標段棄土場分布、儲量及湖周回填布置情況,我部擬取用新村北、新村東、小郭村及花胡莊棄土場土料進行湖周回填施工。2023年7月17日我部試驗室對新村北及新村東棄土場土料取樣並進行擊實試驗,經過試驗,確定新村東棄土場土樣最優含水率為12.

7%,最大幹密度為1.8g/cm3;新村北棄土場土樣最優含水率為13%,最大幹密度為1.8g/cm3。

2023年7月20日我部試驗室對小郭村及花胡莊棄土場土料取樣並進行擊實試驗,經過試驗,確定小郭村棄土場土樣最優含水率為12.9%,最大幹密度為1.79g/cm3;花胡莊棄土場土樣最優含水率為13.

4%,最大幹密度為1.82g/cm3(詳見土壤擊實試驗報告)。

2)基礎清理:測量放線→表土清理→基面壓實

3)土方填築施工:基面驗收→試驗場地布置→土料攤鋪平整→土方回填碾壓

4)現場幹密度、含水率、壓實度試驗檢測:環刀取樣→試樣稱量→燒失(烘乾)→稱量→計算→達到設計壓實度要求後進行上一層土料填築。

5)試驗裝置和工具

① 試驗段回填施工裝置:lss220c振動碾一台,cat320d挖掘機一台,sd160推土機一台,8t灑水車一台,20t自卸汽車四台。

② 測量、試驗裝置及工具:萊卡802全站儀,ds32水準儀,電子天平,70×52環刀,土工鋁盒。

3.2試驗段選擇

根據棄土場分布及目前施工場地情況,原計畫土方回填碾壓試驗施工場地(6-2區湖岸線與防滲牆軸線之間範圍)因隧道施工影響無法進行,實際碾壓試驗場地選擇在4-1區湖岸線與防滲牆軸線之間範圍,防滲牆樁號外5+435~外5+475段。根據我標段棄土場土樣擊實試驗引數情況,四個土樣最優含水率及最大幹密度相差不大,為方便施工,僅選用乙個棄土場土料進行碾壓試驗,施工過程中其他土料場土料參照碾壓試驗結果進行施工。回填土料選用新村東棄土場土料,土料最優含水率為12.

7%,最大幹密度為1.8g/cm3。

3.3試驗段土料填築施工

1)測量放線

按照設計圖紙以及施工測量控制網進行測量放線,採用打木樁標出碾壓試驗邊線控制清基的範圍,清基要超出設計邊線 50cm。清基完成後,進行地形進行測量, 並再次放出填築邊線,要超出設計邊線 50cm,以確保碾壓到邊到位。碾壓試驗邊線控制樁上作控制標高,標出填築的高程以控制鋪土厚度。

2)碾壓試驗表土清理

碾壓試驗範圍內的表層土、耕植土、樹根、雜草、磚瓦建築物等全部清理乾淨,直至全部基底為新鮮的土層,且清理厚度不小於30cm。清基採用sd160 推土機推集土料,裝載機裝料,自卸汽車運至棄土場。

3)試驗塊布置

基底清理及驗收合格後,進行試驗小塊布置。根據測量情況將試驗場地分為4個10m×20m 尺寸的試驗小塊,用白灰將試驗小塊邊線撒出,並在相鄰兩個小塊連線邊線外側布置控制樁。

4)土料攤鋪碾壓

採用自卸汽車從取土場運土至填築區域,推土機進行攤鋪,振動碾碾壓。第 1小塊虛鋪厚度為 30cm,第 2小塊虛鋪厚度為 35cm,第 3小塊虛鋪厚度為 40cm;第 4小塊虛鋪厚度為 45cm,鋪土厚度由測量控制樁進行控制。鋪土完成後,振動碾進行碾壓,每碾壓至 6遍時,試驗室採用環刀法分別進行取樣試驗。

根據試驗結果確定是否繼續碾壓,確保壓實度達到規範要求。

土料碾壓時,第一遍碾壓採用無振碾壓,然後採用有振碾壓。碾壓機械平行於試驗小塊長邊方向行走,採用進退錯距法,碾跡搭接壓實寬度為輪寬的 1/3,碾壓時振動碾的行進速度不宜超過2km/h。

5)土料含水量控制

用於碾壓試驗的土料在取土場進行含水量檢測,其含水量應在土料的最優含水量-2%~+3%範圍以內。如果含水量過大,土料攤鋪後應進行翻曬,如果含水量偏小,土料攤鋪後採用灑水車按照計算的水量進行灑水,然後進行虛土攪拌,使土料的含水量保持均勻。

3.4碾壓試驗檢測工藝

試驗過程中安排人員記錄壓實裝置行駛速度、碾壓順序、碾壓遍數及填層壓實度、沉降值檢測等情況,並根據填層每次檢測的沉降值和壓實度調整碾壓引數。具體的檢測工藝如下:

1)沉陷測量:採用水準儀測量,每個試驗小塊測量2個點位,精度精確到±1mm(詳見沉陷測量點位布置圖)。

沉降測量點位布置圖

2)含水率測定:碾壓前對試驗段回填土料進行含水率測定,含水率測定採用酒精燃燒法,連續燒3次,或採用烘箱烘乾法,精確至0.01g。

3)壓實度測定:採用環刀法,環刀基本引數應符合gb/t15406-2007規定,精確至0.01g/cm3。檢測頻率為自碾壓6遍開始,每個小塊12個點,直至達到設計要求的壓實度。

環刀檢測點位布置圖

4)層間結合測定:測定壓實後土層厚度,並觀察壓實土層底部有無虛土層、上下層面結合是否良好、有無光面及剪力破壞現象等,並作記錄。

4.成果分析

本次土方回填碾壓試驗中回填土松鋪厚度分別為30cm、35cm、40cm、45cm,碾壓至6遍時開始取樣檢測,通過檢測發現,松鋪30cm碾壓6遍可全部達到設計壓實度要求,松鋪35cm碾壓6遍也可全部達到設計壓實度要求,松鋪40cm碾壓7遍可全部達到設計壓實度要求,松鋪45cm碾壓9遍可全部達到設計壓實度要求(詳見壓實度碾壓曲線圖)。

根據土方填築碾壓試驗結果,經過施工、質檢、技術及機械操作人員研究討論,結合機械功效論證、碾壓試驗各引數及經濟效益對比,確定土方填築碾壓機具採用20t振動碾,虛鋪厚度40m,振壓7遍的方法進行施工,即靜壓一遍,弱振一遍,強振五遍,壓實後平均厚度33.5cm,壓實土層底部無虛土層、上下層面結合良好、無光面及剪力破壞現象。振動碾採用進退錯距法,碾跡搭接壓實寬度為輪寬的 1/3,碾壓時振動碾的行進速度不超過2km/h。

土方回填採用自卸車直接進占的方法卸土,推土機攤平,振動碾壓實的施工方法。

松鋪30cm碾壓6遍壓實度曲線圖

松鋪35cm碾壓6遍壓實度曲線圖

松鋪40cm碾壓6、7遍壓實度曲線圖

松鋪45cm碾壓6、7、8、9遍壓實度曲線圖

6.附件

1)土壤擊實試驗報告

2)土工壓實度試驗報告

3)碾壓試驗測量記錄

4)碾壓試驗壓實度檢測成果彙總表

5)土方填築碾壓前土料含水率檢測記錄表

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