煤製氣裝置中噴淋洗氣塔的改造

2022-06-19 12:51:05 字數 3895 閱讀 5915

劉天匯席章省賀瑞民郭永勝

(濮陽龍宇化工有限責任公司)

摘要: 對傳統的噴淋填料洗氣塔存在的問題進行分析,介紹一種無填料洗氣塔新技術,說明其在化工廠煤製氣洗氣裝置中的改造及應用效果

關鍵詞: 噴淋;填料;洗氣塔;旋流霧化噴頭;降溫;除塵

一、噴淋填料洗氣塔介紹

我公司是乙個大型化工企業,主要以天然氣、水煤氣為原料合成生產甲醇。在煤製氣工段中,洗氣塔是一套重要的裝置,它起著為煤氣發生爐產出的水煤氣降溫、除塵,同時去除部分焦油、硫份等雜質的作用,是氣體進入氣櫃前必不可少的工序。

公司現使用的洗氣塔是傳統的噴淋填料洗氣塔(左圖所示),塔高17公尺,水平截面直徑4.5公尺。氣體由塔底進入塔內,循塔向上,迴圈冷卻水由塔上部進入,噴淋而下,二者在塔中部填料層相遇,完成除塵和降溫過程。

而後氣體由上方出口進入管道,流向氣櫃,噴淋液在塔底集結,經出口進入迴圈水系統沉澱、冷卻。這種洗氣塔的核心部位是位於塔中部的填料層,主要採用ф100×100×10、ф50×50×5兩種規格的陶瓷環做填料。瓷環作為布水分布介質,水在其上形成水膜,水煤氣與水膜進行充分接觸,從而得到淨化和降溫。

二、裝置現狀與存在的問題

該套裝置在我公司已執行16年,存在以下主要問題:

(1)、水煤氣中的灰份、硫份和焦油等雜質易在瓷環填料上沉積,加上迴圈水長時間作用,在瓷環的表面形成鈣鹽為主的鈣垢;

(2)、瓷環填料長時間使用,期間反覆清理裝填,又受氣體、迴圈水的沖刷及硫、焦油等成分的腐蝕作用,而致部分破碎、粉化;

(3)、布水器噴頭口徑偏小(8—10mm),容易被灰份、硫及煤焦油等雜質堵塞;

瓷環結垢及破碎瓷環沉積造成洗氣塔內填料層堵塞、變形,通透性變差,從而布水不均,對上行氣體阻力逐漸公升高,高到一定程度時將洗氣塔前面造氣爐洗氣箱的水封衝破,使有毒煤氣溢位,造成一定的漏氣損失,同時存在較大安全隱患;而布水器噴頭堵塞造成的噴淋水量減少使出口煤氣溫度公升高,雜質含量超標,洗氣塔降溫除塵功能降低。

對洗氣塔存在的上述問題,在以前的檢修過程中,我們主要採取兩項措施,一是對洗氣塔內件進行**不停車化學清洗,二是裝置停車,更換全部填料層。這兩種方案實施多次,效果均不夠理想,主要原因是:化學清洗實施過程中不能用酸洗,因為它會對洗氣塔本體及前後裝置起很大的腐蝕、氧化作用,同時還會使易揮發酸等有害氣體進入下一道工序;而鹼洗則對鈣垢基本不起作用。

停車酸洗雖然能取得一定效果,但酸液對裝置本體的腐蝕難以避免,同時要求全套煤製氣裝置聯動停車,成本較高,對生產造成極大損失。更換陶瓷填料層的工作必須在全廠停車大修的前提下進行,需通過塔體人孔人工清理出廢舊瓷環120m3(約重70噸),然後重新裝填、逐個擺放,工作量大且效率極低。

以上原因使洗氣塔成為我公司煤製氣工段連續高效生產的瓶頸,必須尋找新的技術手段,採用新的改造措施,從根本上解決問題。

三、一種新的無填料洗氣塔

為解決洗氣塔存在的上述問題,我公司成立了技術攻關小組,加強與科研院所和裝置生產廠家的合作,經反覆比較、測算、研討,確認成都市某應用技術研究所的wpx無填料噴淋洗氣塔技術比較適用於我公司填料洗氣塔的改造。其主要工作原理為:用射流元件——高效旋流霧化噴頭代替傳統的淋水塔板和填料,使洗氣塔內成為乙個無填料空塔,從而增大氣體與冷卻水接觸的表面積,降低塔內阻力,在同等條件下通過洗氣塔內的煤氣得到了充分的冷卻和淨化,確保系統長週期執行。

該無填料洗氣塔的核心裝置是一種新型的射流元件——wsp型旋流霧化噴頭,其結構如圖所示。

其工作原理為:

(1)、首先低壓水流通過進水管6切向進入球形旋流室1,水流在球形旋流室內產生旋流狀,然後經精心設計的水噴嘴2向外噴射。在其噴射過程中水流被撕碎成微小水體,出口後形成霧化狀,與煤氣接觸,從而對煤氣淨化、降溫。

(2)、水流噴射過程中噴出的旋轉射流為空心的薄膜流,因其對煤氣的引射作用,使煤氣通過進氣口5經整流套3流向噴射水流,與水流接觸,進一步對煤氣淨化、降溫。

這種噴頭利用了旋流霧化,將氣液兩相流體內外混合及碰撞機理融為一體,利用液態霧流引射氣體,強化霧化效果,並將噴霧引射器設計在臨界狀態,因此具有霧化效果好、引射風量大、工作水壓低、水流量大、流道大不易堵塞、工作穩定、安裝拆卸方便等一系列優點。與普通氣動霧化噴頭相比,該噴頭無需外加氣源,依靠本身的自吸氣體即能形成良好的水霧;與壓力離心噴頭相比,它又具有工作水壓低的優點。由於不需要外加壓縮空氣和高的工作水壓,同時兼具大流量條件下霧化、結構簡單、造價低廉的優點,該噴頭為噴霧技術開拓了新的應用領域,使某些傳熱裝置面目一新,可廣泛應用於噴霧冷卻、蒸發、氣液反應、濕式除塵、除氣等裝置系統中。

與傳統的填料洗氣塔相比,這種無填料水噴淋塔的區別在於:

1、結構:該洗氣塔去掉塔頂的液體分布器和塔內的填料,在塔內布設wpx分水裝置(為低壓高效兩級水分裝置,能把水分散成ф0.5mm微小水體),把塔基本上變成了乙個空塔。

2、冷卻方式:該洗氣塔取消布水裝置和填料,利用wpx裝置將冷卻水分散成霧狀顆粒,均勻分布在塔中,冷卻水經過順流、逆流及懸浮三個過程與氣體充分接觸後,帶走氣體熱量和煤塵、硫份等雜質,達到冷卻、除塵效果。

3、噴嘴:傳統洗氣塔布水器的噴嘴口徑在8—10mm左右,經常發生堵塞和噴灑不均勻的現象,該洗氣塔則採用低壓高效兩級水分裝置,能把水分散成ф0.5mm微小水體,它是通過根據工藝要求,經理論計算後設計出相匹配的口徑和角度的噴嘴來實現的。

wpx裝置噴嘴的口徑一般大於16mm,需要根據每台洗氣塔的不同工況要求來獨立設計製作。下面圖表給出常用的d型噴頭的選用標準。這種新型噴嘴能將水分散均勻,又沒有堵塞現象。

四、洗氣塔的改造及效果

2023年8月下旬,我公司停車大修,對煤製氣系統洗氣塔進行了技術改造(如右圖所示)。

主要步驟如下:

(1)、將原塔內的布水噴淋裝置全部拆除,瓷環填料全部掏空;

(2)、在塔外壁由上至下焊接四層布水環管(布水環管需先預製好),並將環管分組與入塔主水管相連線;

(3)、對塔體割孔,安裝連線法蘭,將進塔布水直管的塔外端與環管連線;

(4)、將水分散裝置—噴頭安裝在布水器直管的塔內端;

(5)、對安裝後的塔內進行清理,並對安裝部件和塔內壁進行防腐處理。

這次改造安裝的wsp旋流霧化噴頭水嘴採用不鏽鋼材質,其餘部位為全鋼結構,耐磨、耐蝕。該霧化噴頭最小直徑為15mm,為保證不被迴圈冷卻水中直徑大於15mm的雜物堵塞,,我們在系統中加裝了兩個簡易過濾器。

以上改造歷時七天,裝置重新開車後執行良好,塔內結垢現象消除,氣體阻力大大降低(塔前、塔後水封均能正常工作),出口氣體溫度顯著下降,完全達到設計要求的降溫和除塵目的。經過一年的連續記錄、檢測,改造後的主要技術指標與原塔發生了以下變化:

1、改造前工況條件:

洗氣塔過氣量:19000m3/h

使用迴圈水量:150 m3/h

氣體進口溫度:90℃左右

氣體出口溫度:60℃左右

2、改造後達到的主要技術指標:

洗氣塔過氣量:23000--26000m3/h

氣體溫度:

(1)、當迴圈冷卻水溫在20—30℃、水量≥150 m3/h時,出口溫度≤40℃;

(2)、當迴圈冷卻水溫在38℃左右、水量≥200 m3/h時,出口溫度≤50℃。

本次技改一勞永逸地解決了原洗氣塔存在的各種問題,保證了整套煤製氣裝置的安全、穩定、連續生產。改造總投資6.8萬元,而原洗氣塔每隔一年就要進行清洗或更換瓷球填料,材料、人工花費約20萬元左右 ,兩相比較,經濟效益相當可觀。

該無填料噴淋洗氣塔把「膜理論」和「分散理論」相結合,是一種嶄新的思維和全新的技術。實踐證明,該套裝置具有冷卻溫差大、耗水量小、除塵效果好、穩定執行時間長,同時投資、執行費用低廉等特點,是一種先進可靠、環保節能、值得大力推廣的新型化工裝置。

作者簡介:

劉天匯,男,2023年5月出生。畢業於武漢水運工程學院(現武漢理工大學)。工作單位:

濮陽龍宇化工有限責任公司,裝置管理部工程師。專業領域:機械裝置。

聯絡位址:濮陽龍宇化工有限責任公司裝置管理部。郵編:

457000 **:130郵箱:

席章省,男,工作單位: 濮陽龍宇化工有限責任公司,裝置部管理工程師。

賀瑞民,男,工作單位: 濮陽龍宇化工有限責任公司,裝置管理部部長。

郭永勝,男,工作單位: 濮陽龍宇化工有限責任公司,裝置管理部部長。

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