華電滕州新源發電廠3鍋爐08 燃燒調整除錯措施

2022-05-19 13:07:45 字數 3184 閱讀 7769

1、除錯目的

1.1 掌握鍋爐執行特性,為執行人員提供必要的執行資料;

1.2 提高鍋爐執行的安全性和經濟性;

1.3 保證鍋爐順利投粉;

1.4 降低鍋爐燃油消耗量。

2、編制依據

2.1《火力發電廠基本建設工程啟動及竣工驗收規程》(2023年版)

2.2《火電工程啟動除錯工作規定》(電力工業部建設協調司1996.5)

2.3《火電工程調整試運質量檢驗及評定標準》(2023年版)

2.4 華電新源發電廠《315mw機組執行規程》

2.5 鍋爐冷態試驗報告

2.6 《電業安全工作規程》(熱力和機械部分)(2023年版)

2.7 製造和設計部門圖紙、裝置安裝及使用說明書等

3、除錯範圍

除錯時間從機組整套啟動開始至機組168小時滿負荷試運結束。

3.1 準確控制鍋爐的

一、二次風速,調整

一、二次風配比,使爐內燃燒良好,無氣流沖刷水冷壁、無嚴重結焦現象發生;

3.2 防止一次風粉管道堵塞;

3.3 調整風量,確保油槍霧化良好,保證油燃燒完全,防止尾部煙道二次燃燒;

3.4 控制爐膛出口過量空氣係數,保證燃料完全燃燒,飛灰及爐渣含碳量較低,並對氧化鋯氧量計進行校核;

3.5 針對本台機組製粉系統的特殊性開展有針對性的工作,努力保證製粉系統的安全執行和投粉的順利進行。

4、除錯的組織與分工

4.1 除錯組織

由山東電力研究院、發電廠和安裝公司成立除錯小組。

4.2 除錯分工

4.2.1 電力研究院負責除錯措施的編制,技術指導和專項試驗工作;

4.2.2 發電廠執行人員進行操作,並做好事故預想,化學車間化驗人員負責入爐煤工業分析,飛灰、爐渣含碳量、煤粉細度分析,熱試人員提供部分試驗器材並配合除錯工作。

4.2.3 電建三公司負責裝置的維護和消缺工作,並根據試驗情況對一些裝置進行調整。

5、試驗條件及要求

5.1 鍋爐已具備整套啟動條件;

5.2 製粉系統經除錯後,磨煤機出力、煤粉細度符合設計要求;

5.3 試驗前對原煤取樣,進行工業分析;

5.4 鍋爐燃料接近設計煤種,並要求煤質基本穩定;

5.5 鍋爐各主要引數儀表經校核合格;

5.6 試驗工況一旦調好,不允許進行影響試驗工況的操作,如吹灰、排汙、清焦等;

5.7 試驗結束後由計算機列印整個試驗過程中的有關執行資料。

6、試驗工況安排

在25%及50%負荷下進行燃燒初調整,在75%及100%負荷下進行燃燒調整試驗。根據實際情況及以往的經驗,除錯的重點為75%及100%負荷,試驗工況安排如下:

a.點火初期;

b.25%負荷;

c.50%負荷;

d.75%負荷;

e.100%負荷。

7、測試專案及方法

7.1 風量及風速

● 一次風速:用安裝於送粉管道上的靠背測速管測量;

● 製粉風量:用磨煤機入口設計的測風元件進行測量;

● 二次風速:用機翼測風元件進行測量;

7.2 溫度

● 送風溫度:在送風機入口用乾溼球溫度計測量;

● 排煙溫度:在下級空氣預熱器出口用網路法測量;

● 爐膛溫度:用遠紅外高溫計測量。

7.3 取樣

● 原煤:在給煤皮帶上;

● 煤粉:在送粉管道上開設的煤粉取樣孔處取樣;

● 飛灰:在空氣預熱器出口煙道用撞擊式取樣器取樣;

● 爐渣:在放渣口處取樣;

● 煙氣:在空氣預熱器出口用網路法取樣;

7.4 其它執行資料採用表盤記錄或計算機列印。

8、調整的方法及步驟

8.1 鍋爐的點火、製粉系統的啟停、切換應按《執行規程》進行;

8.2 點火初期的燃燒調整

8.2.1 滿足點火條件後,依次啟動引、送風機,維持一定的爐膛負壓,將風量調至大於30%總風量,吹掃五分鐘,投下層對角油槍;

8.2.2 觀察著火情況和油霧化狀況,爐膛中的火焰應清晰,不偏斜,防止油霧化不良,引起尾部二次燃燒;

8.2.3 鍋爐公升溫、公升壓應按機組啟動曲線進行;

8.2.5 根據公升溫、公升壓曲線,增投下層其它兩支對角油槍;

8.2.6 點火初期,未投油槍的二次風風門開度在30%左右,並根據燃燒狀況適當調整。

8.3 投粉初期(25%負荷)的燃燒調整

8.3.1 全部油槍投入執行且燃燒良好,製粉系統處於良好備用狀態,原煤倉內有足夠的貯煤,空氣預熱器出口熱風溫度達到177℃時,可啟動a製粉系統執行;

8.3.2 製粉系統啟動後,密切監視汽溫、汽壓,防止超溫;

8.4 50%負荷時燃燒調整

8.4.1 逐漸增加磨煤機出力,檢查分離器出口溫度正常,燃燒器出口煤粉著火良好;待磨煤機出力達到正常執行點後,可以投入料位控制自動;

8.4.2 調整磨煤機總風量,使一次風速達到24m/s,為防止堵管,影響試運,在啟動初期,可以適當保持較高的送粉風速。

8.4.3 應對磨煤機料位感測器進行定期吹掃。

8.5 75%負荷燃燒調整

8.5.1 在75%負荷時,進行燃燒調整試驗,控制

一、二次風速,煤粉細度至規定值;

8.5.2 根據燃燒情況,啟動b製粉系統。逐漸減少油槍數量,待燃燒穩定後,停止全部油槍執行,投入電除塵。

8.6 100%負荷燃燒調整

8.6.1 設計兩套製粉系統帶滿負荷執行,調整煤粉細度,使200目篩子(即r75)通過量大於等於85%;

8.6.2 按設計值控制

一、二次風速,並通過觀察燃燒狀況,分析飛灰、爐渣含碳量,進行適當調整;

8.6.3 注意爐膛結焦情況,及時清焦;

8.6.4 調整完畢,工況穩定後,測量、記錄以下引數:

a.爐膛出口氧量、排煙煙氣成分;

b.排煙溫度;

c.入爐煤工業分析;

d.煤粉細度;

e.飛灰、爐渣取樣;

f.各執行資料;

g.各受熱面壁溫;

9、除錯質量檢驗標準

9.1 驗標3-2-17,3-2-18,3-2-19,5-1-3;

9.2 四角風量均勻(即同台磨煤機同一端出口送粉管道),偏差<5%;

9.3 火焰中心不偏斜,氣流不貼牆,不結焦;

9.4 燃燒穩定,完全執行。

10、安全注意事項

10.1 試驗人員應遵守《電業安全工作規程》熱力和機械部分的有關規定;

10.2 執行調整中如出現故障,執行人員應嚴格按《執行規程》處理。

華電滕州新源發電廠3鍋爐06 製粉熱態除錯措施

目錄 1 目的 2 2 編制依據 2 3 除錯範圍 2 4 除錯應具備的條件 2 5 除錯方法及步驟 3 6 除錯的組織與分工 3 7 安全注意事項 3 表一 製粉系統主要裝置規範 4 1.1 檢驗製粉裝置的製造 安裝質量。1.2 確定合適的風量 1.3 調整煤粉細度 1.4 調整磨煤機出力,滿足整...

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