120轉爐鐵水預處理工程方案

2022-05-14 06:12:53 字數 2670 閱讀 6497

1.7 投資概算

工程靜態投資:1525.470萬元

其中:土建工程:203.63 萬元;

裝置費用:918.84 萬元;

安裝工程:173.16 萬元;

其他費用:229.85 萬元;

經濟計算及評價

經計算,本專案全部投資財務內部收益率為19.37%,財務淨現值(ic=12%)為2414萬元,全部投資**期(含建設期)為6.17年,專案借款償還期(含建設期)為4.

77年。上述指標表明,本專案具有較好的盈利能力和償還能力,建議實施。

2脫硫工藝及裝置

1. 1建鐵水脫硫站的必要性

目前鋼鐵工業技術發展情況已經證明:轉爐實現鐵水予處理一頂底復合吹煉——鋼水爐外精煉——連鑄機——熱送熱裝連續軋制,是高效、優質、低耗的優化工藝路線。

硫在鋼中是有害元素(個別鋼種除外),鋼中硫化物枝晶偏析直接影響連鑄坯內部和表面質量,同時影響鋼材的各種機械和加工效能,所以必須降低。為了滿足市場對鋼種含量來提高鋼材質量。當鋼中[s]<0.

01%~0.015%時,鑄坯質量明顯改善,因此,提供低硫鋼水是全連鑄生產合格鑄坯的必要條件。

在轉爐冶煉和鋼水精煉中,雖然可脫硫,但是難度較大,作業時間拖長,與連鑄不好配合;高爐煉鐵要獲得低硫鐵水,必須精料,增大焦化,提高鹼度,爐況就難以順行,產量降低,這是不可取的。實踐證明,爐外鐵水脫硫才是最為經濟合理的優選工藝。轉爐採用低硫鐵水冶煉,減輕了轉爐冶煉和爐上精煉的脫硫負擔,石灰消耗減少, 減少了噴濺和渣量,提高金屬收得率和生產效率,同時,也提高了鋼水質量,並能擴大品種範圍,增強市場競爭能力。

所以建鐵水脫硫站是非常必要的。

2. 2設計原則和指導思想

工藝及裝置的選擇,力求技術先進適用、經濟合理、生產可靠;貫徹執行國家和地方**有關節能、環境保護、生產安全與工業衛生、消防等法規,做到脫硫專案與主體工程同時設計、同時施工、同時投產。

工藝平面布置上,保證車間內部工藝流程順暢的前提下,使平面布置適應所給定場地範圍,在裝置選型及布置上與現有的1#轉爐相匹配,並為預留的2#、3#轉爐的脫硫站留有場地。

2.3 生產規模及產品方案

2.3.1生產規模

根據要求,1#轉爐擬生產管線鋼、高強度船板鋼,年需處理鐵水約150萬t。

2.3.2產品方案

脫硫渣器罐車與脫硫鐵水罐車在同一線上,採用11m3渣罐接渣,渣罐滿後將渣罐車執行到轉爐渣跨,脫硫渣運到渣場統一處理。鐵水脫硫生產工藝流程方框圖如下:

2.6.2工藝布置

新煉鋼轉爐系統目前正在建設中,在混鐵爐跨5#~6#跨柱間建脫硫站,脫硫攪拌中心線距g列線12.50m,距

脫硫站供料系統的料倉、旋轉給料器、錐型閥、給料幫浦、閥門站布置在爐渣跨外的料站內。料倉採用高架式,容積100m3,可裝85t活性石灰,滿足2天的用量要求。料倉頂面即為平台面,標高15.

000m,在其上面布置有進料管和布袋除塵器;料倉下設有手動插板閥、旋轉給料機、錐型閥。旋轉給料機布置在5.000m給料平台上,其上部連線手動插板閥,下部通過軟管連線錐型閥,錐型閥在給料幫浦上口處。

給料幫浦上吊掛在吊架下,吊架內設有稱量壓頭,給料幫浦下部與流化管和助吹管連線上,上部與壓送管和出料管連線,出料管沿13.200m平台邊走至脫硫攪拌位,與公升降溜槽連線在一起。

2.6.3存在的問題及解決措施

新煉鋼轉爐跨已設計有一台240/65t吊車,主要用於向轉爐兌鐵。現在增加一座脫硫站,在鐵水吊運作業時間中,每天不脫硫與正常脫硫吊車作業時間比較如下:

由表可知,這種吊運在一台吊車情況下,不可能完成向軒爐兌鐵水和向脫硫站吊重罐,勢必要將鐵水脫硫週期延長10min,這是不可行的,所以要增加一台240/65t吊車。

如果增加一台240/65t吊車,則上述問題得到完全解決,並且二期可少上一台240/65t吊車。

2.6.4車間組成

鐵水脫硫站主要生產間及輔助間有:

(1) 鐵水脫硫攪拌站

(2) 鐵水脫硫扒渣站

(3) 脫硫劑儲料間及卸料站

(4) 脫硫和扒渣操作室及電氣室

(5) 液壓站

(6) 輔助設施、公用及動力設施:包括變電所、低壓配電室、脫硫除塵間、風機房、風動送樣站、檢驗設施等利用新煉鋼轉爐設施,不在本初步設計範圍內。

2.7脫硫主要技術引數及脫硫能力計算

2.7.1鐵水條件

高爐鐵水成分

鐵水溫度:1250℃~1300℃

2.7.2脫硫處理週期

混鐵爐採取鐵水撇渣處理措施,脫硫站攪拌脫硫後採取一次扒渣,這樣減少鐵損;鐵水第一次測溫取樣等待措施,等待分析結果後加脫硫劑攪拌.如果混鐵爐在檢修等情況下,鐵水不撇渣處理,脫硫站則進行二次扒渣,第一次扒渣前鐵水測溫取樣,扒完第一次渣已得到分析結果,然後加脫硫劑攪拌。

兩種情況脫硫處理週期如下;

混鐵爐採取撇渣脫硫處理週期如下表:

混鐵爐不採取撇渣脫硫處理週期如下表:

由此可見,無論混鐵爐撇渣與否,脫硫平均週期小於或等於軒爐週期(35min),如果混鐵爐撇渣,則脫硫鐵水第一次測溫取樣後等待5.0min,等待分析結果後加脫硫劑攪拌脫硫,平均處理週期32min,如果混鐵爐不撇渣,則第一次扒渣前測溫取樣,扒完第一次渣後已得到分析結果,平均處理週期35in。兩種情況均可滿足轉爐冶煉週期要求。

2.7.3脫硫能力計算

每站年可處理鐵水量

式中:q——脫硫站年處理能力,萬t/年。

g——每罐鐵水量,125~135t,按125t計算。

t——脫硫與轉爐配合週期,平均35min。

60——每小時60min。

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