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汽車零部件生產研發基地專案101生產車間
鋼結構主體驗收質量
自評報告
鋼結構****
2023年7月15日
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汽車零部件生產研發基地專案101生產車間鋼結構
主體驗收質量自評報告
一、工程建設基本情況
1、工程概況
該工程位於工程結構形式為門式剛架輕型鋼結構,總建築面積2196m2,主要柱網尺寸24m*7.5m,總高度12.3m,抗震設防烈度為7度,使用年限均為50年。
該工程於2023年6月12日正式開工,截止2023年7月12日,已完成101生產車間主體安裝工作。
2、責任主體單位
建設單位:
勘察單位:
設計單位:
監理單位:
總包單位:
施工單位:
3、施工企業質量標準
建立符合gb/t19001—2000標準要求的質量管理體系,並保證其有效性和適宜性,確保工程質量合格率為100%,優良率80%,精品率20%。
4、主要質量管理措施
①質量計畫及控制措施 ②質量保證措施 ③防止質量通病措施
④季節性施工措施 ⑤成品保護措施
5、主要檢測裝置和工具
二、主體結構工程特點
該專案主體結構形式為門式剛架輕型鋼結構,剛架梁、柱、吊車梁的連線為10.9級大六角型高強度螺栓,普通螺栓為c級螺栓,主鋼構焊縫要求為二級。在原材料應用上,主鋼架焊接h型鋼採用q345b鋼,檁條及支撐配件均採用q235b鋼。
三、施工過程中的質量控制情況
1.施工範圍及措施
合同及施工圖紙中所有鋼結構內容;
管理措施:①成本控制措施;②質量控制措施;③材料進廠控制措施;④分部分項控制措施;⑤技術措施;⑥建立文明施工措施。
2.關鍵部位的質量控制情況
3.鋼結構工程
主體工程於2023年6月14日開始吊裝,在施工過程中,我專案部嚴格按照施工規範進行施工。為了保證工程主體結構的質量,我專案部首先對原材料進行嚴格控制,所有進廠鋼材都經過鋼化分析試驗和複驗試驗,嚴禁不合格原材料進廠。複試合格後才用於工程擬定部位;其次從分項工程開始加強質量控制,要求班組進行自檢、交接檢,發現問題及時整改,從而加強質量的控制。
主體結構分部工程主要從以下進行控制:
1)、鋼結構(子)分部工程
① 該專案鋼結構所用鋼板及型材進場均有質量證明檔案。
② 梁、吊車梁、柱腹板翼緣板板厚超過12mm,對接處進行打坡口處理,對接長度≧350mm,對所有的梁柱連線處,連線板焊接經打坡口處理。所有焊縫的都經過20%超聲波探傷檢測,焊縫外觀整齊,無流墜、無氣孔、無夾渣。母材與焊縫之間過度平滑。
③ 梁、吊車梁、柱連線處用10.9s高強螺栓連線並做有扭矩、抗滑移檢測報告。在1小時之後,48小時之內進行了終扭。
進場後,為了防止二次搬運造成鋼構件的變形及塗層脫落,所有鋼構件均按其所要裝配的部位放置,而後進行吊裝。在吊裝過程中對鋼構件垂直度、整體平整度進行檢查、校核,達到規範要求後,再將高強度螺栓用扭矩扳手進行終擰,對需焊接部位進行現場施焊,施工完畢後對構件油漆損壞部分進行修補。
鋼結構工程共1個分部, 9個分項,包括主體(子)分部中的鋼結構製作焊接,鋼結構零、部件加工,鋼結構組裝,鋼結構預拼裝,鋼結構防腐塗裝,鋼結構安裝,普通緊韌體連線,高強度螺栓連線,各分部、分項自檢合格。
四、質量控制資料檢查
五、工程質量評估
(一)、評估依據
(1)設計檔案
(2)施工合同
(3)《建築鋼結構焊接規程》(jgj81-2002)
(4)《鋼結構工程施工質量驗收規範》(gb50205—2001)
(5)《鋼結構高強螺栓連線的設計、施工及驗收規程》(jgj82-91)
(6)《門式剛架輕型房屋鋼結構技術規程》(cecs102-98)
(二)、分部工程質量情況
1、鋼結構工程概況
該工程主體為鋼結構地上一層,高12.3m,結構型式為門式剛架結構。主鋼架焊接h型鋼採用q345b製作,型材用q235b,c型鋼及支撐配件用q235b鋼。
普通螺栓均採用c級,高強螺栓採用10.9級大六角頭螺栓;焊條、焊絲和焊劑與主體金屬強度相適應,並符合質量標準的規定。
1)、工程材料質量評估:
(1)、鋼構主次零部件,質量資料符合規範要求,合格證21份,複試 7份,全部合格。
試件和材料見證取樣共10次,全部合格。
主體結構分部工程所用材料質量按規範自評合格。
2)、分項工程質量評估:
2.1)、鋼結構工程製作檢驗批質量驗收
1)鋼結構零、部件加工工程檢驗批質量驗收
主控專案應檢查6項,實際檢查5項,自檢結構符合要求。
一般專案第1、2、3、4、6項符合要求,檢查點100點,合格率97點,合格率97%。
2)鋼結構製作焊接工程檢驗批質量驗收
主控專案應檢查8項,實際檢查7項,自檢結構符合要求。
一般專案第1、3、4、5、6項符合要求,第6項檢查102點,合格96點,合格率97.2%。
3)鋼結構組裝工程檢驗批質量驗收
主控專案應檢查3項,實際檢查2項,自檢結構符合要求。
一般專案第1、2、3、4、6、8項符合要求,檢查104點,合格94點,合格率97.76%。
4)鋼結構預拼裝工程檢驗批質量驗收
主控專案應檢查1項,實際檢查1項,自檢結構符合要求。
一般專案1項符合要求,檢查54點,合格50點,合格率98.89%。
5)鋼結構防腐塗裝工程檢驗批質量驗收
主控專案應檢查3項,實際檢查3項,自檢結構符合要求。
一般專案1、2、4項符合要求,檢查100點,合格97點,合格率97%。
鋼結構分項工程:共18個檢驗批,主控專案全部合格,一般專案符合要求。
該分項工程質量按規範自評合格。
3)、質量控制資料核查情況:
原材料出廠合格證和檢驗報告共28 份。
分項、分部質量驗收記錄:18份。
質量控制資料按規範自評符合要求。
4)、觀感質量:觀感質量:良好;
5)、驗收結論:
主體結構工程共1個分部,18個檢驗批,主控專案全部合格,一般專案符合要求,質量控制資料完整,安全和功能檢驗資料齊全,功能抽查符合要求,觀感質量良好。綜合自評,主體結構工程質量合格。
六、觀感
1、焊縫外觀整齊,無裂紋、焊瘤、無氣孔、夾渣,母材與焊縫之間過度平滑。
2、塗層均勻,無誤塗、漏塗,無明顯皺皮、流墜、返鏽現象。
觀感質量自評「好」。
綜上所述****汽車零部件生產研發基地專案101生產車間鋼結構主體工程,經我專案部自查後,質量控制資料齊全,鋼結構製作焊接,零、部件加工,組裝,預拼裝、防腐塗裝,分部分項自檢均符合《鋼結構工程施工質量驗收規範》。觀感自評「好」,綜合自評為「合格」。
結構****
2023年7月15日
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