馬西油站1緩衝罐清砂方案 修改後 2

2021-12-26 00:13:48 字數 1285 閱讀 7177

馬西油站緩衝罐清砂改造施工方案

編寫人:龔愛軍

審核人:

大港油田第一採油工藝所

2023年12月14日

馬西油站緩衝罐清砂改造施工方案

一、生產現狀

馬西油站現主要負責馬西地區

五、六、八、九隊的來液處理及**外輸的任務。日處理量10000m3左右,日外輸油量700m3左右,外輸油含水≤15

1#、 2#緩衝罐串聯執行,1#緩衝罐主要是接收4具分離器脫水後的**,並在其內部經過自然沉降進一步脫水後進到2#緩衝罐,然後經幫浦外輸至真空爐加熱後外輸港東聯合站。

二、存在問題

1、馬西油站接收的各隊來液中含有大量的泥砂,被液體裹挾到分離器,由於分離器具備清砂功能,有大部分的砂被清掉,但還是有部分油泥砂隨液體輸送至緩衝罐,緩衝罐有13年未清過砂,現在內部的積砂已佔容積的1/2,影響了馬西油站的正常安全生產,因此急需停運檢修並清砂。

2、四具脫水器脫水後的**進入1#緩衝罐要進行再次沉降,為了控制外輸含水不超標,必須對1#緩衝罐採取放水措施。根據現有的排放設施必須人工進行,由於配套設施不完善,很難根據油水介面掌控放水情況。為了改變現有的狀況,需要加裝氣動排水閥以及在室內加裝放水看窗,另外再將油水介面儀移位至穩定區(原頂部氣出口處),此項施工必須停產才能進行。

三、施工依據:

1、由於本月初1#緩衝罐油水介面波動很大,高時2.7公尺(罐高3.0公尺),在檢修油水介面儀發現罐底有大量泥沙,因此懷疑緩衝罐內部容積變小,造成油水介面波動頻繁。

2、油水介面儀移位及加裝氣動排水閥和看窗後,可以根據介面的變化自動排放底水,不僅能夠保證外輸含水指標不超標,而且還可減少馬西汙水站的收油工作量。由於近期1#緩衝罐要停運進行清砂,所以在清砂停運過程中同時進行此次項施工。

四、施工方案

1、輸注隊將1#緩衝罐停運,將分離器來液全部倒進2#緩衝罐,單獨執行2#緩衝罐,經幫浦外輸。

停運期間將1#緩衝罐內的液體先用幫浦打至最低液位,在液位低於幫浦的吸入口抽不出液體後,開啟罐的底排,將罐內的液體排放到汙水站的收油池。

(2)1#罐停運後,開啟上部的人孔,將罐內氣體排盡,輸注隊負責向生產科報鍋爐車對罐內進行高溫蒸煮,經安全科同意後方可停止蒸煮,最後由安全科對罐內的有害氣體及可燃氣體進行檢測,檢測合格後施工隊方可進入罐內進行清砂作業。

(3)在清砂過程中,施工隊施工中要求使用防爆工具作業,輸注隊全面跟蹤施工進度及安全措施。

(4)在施工過程中,輸注隊要安排好專人看護有關閥門、閥組,有專人統一指揮,不經過同意,不得擅自開啟與施工有關的任何閥門、閥組。

五、資金預算

六、附圖

附圖一清砂流程切改

附圖二安裝油水介面儀及看窗

西48供熱拉油注水站改造

摘要 針對西48站目前裝置老化 低效執行的問題,結合實際對西48站地面工程進行優化簡化及更新改造,方便管理,平穩生產。運用分離緩衝罐及高效加熱爐和油氣混燒燃油器,充分利用油田伴生氣資源,適應了集油工況改變及季節變化的需要,採用汙水處理技術,實現合格汙水就地回注,減少環境汙染,提高油田開發效果。關鍵詞...