山西紀元玉公尺產業廢水處理工藝方案 齊

2021-12-23 00:07:23 字數 2747 閱讀 4350

山西紀元玉公尺產業****生產廢水處理工程

工藝方案

一、概述

紀元玉公尺產業****生產廢水分兩部分,一部分為酒精生產排放廢水。它是經予處理後的排水,所以各項汙染指標並不高,可生化性也比較理想。其主要指標如下mg/l

另一部分為生產氮肥排放廢水,該廢水有機汙染並不很高,但是廢水中氰化物濃度較高,氨氮濃度很高,這兩類化學物質對微生物有抑制作用,不利於廢水的生化處理。因此,這種物質也難以降解。其主要指標如下mg/l

氮肥生產廢水汙染指標中,nh3-n指標太高,國內同類氮肥廠生產排水中nh3-n指標小於500mg/l,從分析報告看,業主氮肥生產裝置可能有漏氨現象。為節約環保治理投資和執行費用,建議業主能解決生產中漏氨問題。本設計以氮肥廠排水最高nh3-n指標500mg/l為設計依據。

為節約投資,節省執行費用,我們將氮肥生產廢水先進行混凝氣浮處理,將廢水中懸浮物與油份大部分分離出去,然後將兩部分廢水混合處理。

經核算混合後廢水氰化物濃度<21mg/l,nh3-n指數為229mg/l,21mg/l氰化物略高於生化系統允許氰化物濃度20mg/l最大值,考慮工廠排水氰化物不可能始終保持在42.7mg/l高值。所以氰化物對生化處理有一定影響,但是在允許範圍內。

至於nh3-n指標儘管229mg/l,但原水cod值平均值624mg/l,c/n=2.72接近理論值2.8,所以該廢水nh3-n經處理,還是可以達標的。

氮肥生產廢水經混凝氣浮處理後與酒精生產廢水混合,用naoh將混合廢水ph調至8-9之間,然後採用缺氧+厭氧+好氧聯合工藝處理廢水,使cod與nh3-n能達標,經沉澱與過濾後使部分處理後廢水回用。

具體工藝流程框圖如下:

該廠兩部分廢水經上述流程處理後排水達到如下指標:

cod<300mg/l tp<5mg/l ss<150mg/l

bod5<100mg/l tn<20mg/l ph:6-9

二、各處理單元說明

1.調節池a:為地下砼池,有效容積200m3。由於生產排水波動性大,為使後續處理單元工作穩定,須對來水進行均質均量處理,調節池a可以實現均質均量的目的。

2.旋流反應器:為鋼製槽體,有效容積7m3,廢水經氣浮處理之前,應先行混凝處理,通過投加一定量混凝劑並調節ph值到7-8範圍,使廢水中形成大量絮狀物並吸附廢水中油份和懸浮物,一起浮到水面。

3.氣浮槽:該裝置為組合式氣浮器,特點體積小,氣浮效率高,它使經混凝廢水中絮狀物與油珠、懸浮物一起從水中分離。

4.調節池b:為地下砼池,有效容積500m3,它吸納二路廢水,經混合達到均質目的,同時也在該池中將廢水ph值調到8.5左右,該過程須投加一定鹼(naoh)由控制器自動完成,為保證中和效果,該池底部布置穿孔管予曝氣達到攪拌目的,該池內襯玻璃鋼防腐層。

5.缺氧厭氧池:該池為地上砼池,有效容積1100m3,該池前半部分裝有填料,做為兼氧池,發揮反硝化作用。後半部分為厭氧水解池,使廢水中難降解有機物降解為小分子有機物,為後續好氧處理創造條件。

6.一段好氧池:地上砼池,有效容積600m3。該池中裝有球形填料,底部安裝有膜式曝氣器,由鼓風機供氧,該級主要功能,降解大部分有機物,使cod值降至300mg/l以下。

7.硝化池:地上砼池,有效容積650m3,該池也裝有填料曝氣器,並由鼓風機供氧,該級主要功能將nh3-n轉化為no2-n或no3-n。

8.過渡水池:地上砼池,有效容積100m3,經硝化處理後水須經反硝化,才能將no2-n或no3-n轉化為n2、co2等物質。所以經硝化後汙水應回流到缺氧池,才能實現反硝化,該池為回流水源。

回流比大於2。

9.沉澱池:地上豎流式砼池,有效容積300m3,它將處理達標水中懸浮固體與水分離保證排水達標。

10.快濾池:地上砼池,有效容積38m3,內建石英砂濾料其功能保證排水濁度達到回用水標準,以便回用。

11.貯水池:地下砼池,有效容積500m3,過濾後排水送入貯水池供使用,同時也做為快濾池反沖洗水源。

12.汙泥池:半地上砼池,有效容積200m3,吸納氣浮與沉澱池排出汙泥,經沉降,排出上清液稠汙泥幫浦送到濃縮池。

13.濃縮池:地上砼池,有效容積100m3,其功能使汙泥進一步濃縮,上清液外排稠汙泥送到帶式壓濾機脫水處理。幹泥可做肥料。

三、機電裝置清單

四、土建構築物清單

五、**單

1.土建費用:212萬元

2.裝置費用:177萬元

3.設計費用:12萬元

4.安調費用:21萬元

5.運輸費用:3萬元

總計:425萬元

六、執行直接費用分析

設定,電費0.5元/度;人工費20元/日·人;鹼費2.4元/kg

硫酸鋁·0.8元/kg

1.電耗:120kw×0.5元/kw·h=60元/h

2.藥劑費:5kg×0.8元+7.5kg×2.4元=22元/h

3.人工費:1.5人×20元÷8=3.75元/h

4.小時合計費用:60+22+3.75=85.75元/h

5.則處理每噸廢水直接費用:85.75÷110噸=0.78元/噸·水

七、附加說明

本設計是依據廢水氨氮值為500mg/l,若工廠不解決生產漏氨問題,即廢水中nh3-n指標為1280mg/l時,要處理該路廢水,必須先行解決脫氨問題,那麼對氮肥廠廢水(50m3/h)先將ph值調至11左右,然後在氣提塔中通入高溫蒸氣,使nh4(oh)從水中溢位到氨吸收塔,在吸收塔內可獲得一定濃度的氨水(濃度小於30%)。這種處理方法消耗蒸氣很多,處理一噸廢水需蒸氣約9m3,**較高,但**氨水可利用,可抵消一部分執行費用。所以採用氣提方法時,廢水中氨氮指標越高,執行費用越低。

若上馬氣提裝置須增加投資50-100萬元之間,占地面積也比較大。

以上說明僅供業主參考。

亞麻廢水處理工藝方案

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