罐式煅燒爐烘爐總結

2021-11-02 06:54:32 字數 1506 閱讀 8257

2#煅燒爐經過72天,按照計畫,達到了預期效果。於2023年2月18日生產出合格煅後焦。

1、制定烘爐計畫

主要依據新菲爾公司[矽磚廠家]提供的矽磚熱膨脹率,做出如下計畫烘爐公升溫曲線:

室溫~5010℃/班

50℃~1005.56℃/班

100℃~2001.75℃/班

200保溫三個班

200℃~3002.78℃/班

300保溫三個班

300℃~5008.33℃/班

500℃~70013.33℃/班

700℃~90022.22℃/班

900℃~1200℃ 16.67℃/班

1200保溫三個班

實際執行: 室溫~5010℃/班

50℃~855℃/班

85℃~1003℃/班

100℃~2002℃/班 【其中140℃、146℃、176℃因膨脹超計劃後,採取保溫】

200保溫三個班

200℃~3003℃/班 【其中248℃、254℃因膨脹超計劃後,採取保溫】

300℃~3505℃/班

350℃~5008℃/班

502℃~70010℃/班 【其中 562℃因膨脹超計劃後,採取保溫】

700℃~90016℃/班 【 其中800℃ 保溫三個班】

900℃~1200℃ 按照天然氣情況公升溫

對矽磚的晶型轉化溫度:117℃、163℃、180℃~270℃進行重點關注【在採購矽磚時,控制其真比重不大於2.33g/cm3,有效的限制了β-石英的含量,該成分在573℃、870℃會有0.

2%和14%的體積膨脹】

2、針對冬季烘爐特點進行調整

放慢了排除水分階段的公升溫速度, 85℃~100℃時放慢到3℃/班;同時加大烘爐的總負壓,減少爐體上下溫差,利於爐體的同步排除水分和晶型轉化,300℃前首層與八層溫度差距在40℃左右。由於在300℃前後多次耽誤,原來計畫在300℃的保溫失去意義,仔細考慮後就取消了該次保溫。

3、高度膨脹累計曲線

從累計膨脹曲線可看出排除水分階段200之前膨脹曲線陡峭;573℃、870℃階段無明顯膨脹,證明新菲爾公司提供的矽磚嚴格控制了β-石英的含量。下次1#、4#煅燒爐仍然使用的新菲爾公司提供的矽磚,可以把重點放在排除水分階段,以及鱗石英、方石英的晶型轉化溫度為主【即:117℃、163℃、180℃~270℃幾個溫度段】

公升溫比較快時,為了減少上下溫度差距,800℃的保溫也是很有必要的。

4、存在問題

1、負壓調節拉板被卡住,1~9,25~32共17個。經過中鋼公司處理後已經可以隨意調節。

2、膨脹縫預留量略不足,第一組和第六組外牆明顯凸出,砌築時水平方向可能沒處理好。

3、天然氣壓力維持不住高溫階段的需要,導致轉產反覆多次;

4、排水的過程比較漫長。

5、烘爐結束後,有幾條火道錯位。

6、1號火道首層磚縫漏揮發分。

7、天然氣調節閥門難控制。

8、高度膨脹測量線被多次破壞,給準確測量帶來難度。

生產部譚鎮

2023年2月18日

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