目錄第一章總論 2
第二章專案概況與設計依據 2
第三章工程設計原則、設計範圍和設計目標 3
第四章設計排放量 4
第五章設計標準 4
第六章廢氣治理技術方案 4
第七章設計引數 6
第八章主要裝置選型 7
第九章電器 8
第十章總圖設計 8
第十一章售後服務 9
附 1: 工藝流程圖
專案名稱:攪料車間粉塵治理工程
建設單位:廣州市思誠塑膠製品****
設計施工單位:廣州中機工業裝置工程****
1.0 專案概況
廣州市思誠塑膠製品****在「藍天、碧水、綠地、的中國南部城市廣州從化興建規模巨大的塑料工廠。工廠採用世界上先進的裝置和工藝,精選優質的原材料,製造高品質的 pvc管道.; 配件等產品。產品除在國內銷售外,還大量出口,攪拌車間需要對原材料進行攪拌、在生產過程中產生的粉塵擴散進入周圍環境,嚴重影響了員工的工作環境及身心健康,因此,公司領導決定對該粉塵進行集中治理,特委託我公司為其生產工序所產生的粉塵進行治理方案設計,執行廣東省地方標準《大氣汙染物排放限制》(db44/27-2001)第二時段二級標準.
2.0 設計依據
2.0.1 貴公司提供的有關資料
2.0.2《中華人民共和國環境保**》
2.0.3《機械裝置安裝工程施工及驗收規範》(tj231-87)
2.0.4《工業管道工程施工及驗收規範》(gbj235-82)
2.0.5《通風與空調工程施工及驗收規範》(gbj243-82)
2.0.6《建築安裝工程質量檢驗評定標準》(通用機械裝置安裝工程)
(tj305—75)
2.0.7《低壓、配電裝置及線路設計規範》(gbj54-83)
2.0.8《通用用電裝置配電規範》(gbj50055-93)
2.0.9《三廢處理工程技術手冊》(廢氣卷)
2.0.10廣東省地方標準《大氣汙染物排放限制》(db44/27-2001)
1.0 工程設計原則
符合國家環境保**有關標準規定;
採用成熟可靠、技術先進的工藝,在保證廢氣排放達標的前提下;盡可能減少投資,降低成本;
外購裝置選用國內知名品牌的優良產品;
非標裝置應符合國家或行業相關規範、並保證效能穩定、外表美觀;
裝置應採用必要的防腐措施,延長使用壽命;
2.0工程設計範圍
2.0.1工藝流程的選擇和設計;
2.0.2非標裝置的製造、安裝與標準裝置的選型;
2.0.3工程裝置的運輸、安裝、除錯及操作人員的培訓;
2.0.4管網、電器、自控的設計與安裝;
2.0.5 我方只負責由電控箱至風機的電源(甲方須提供電源至電控箱內);
2.0.6 我方所安裝、設計的裝置及管道從車間內管道至風機出風口線路;
3.0工程設計目標
3.0.1治理系統持續穩定執行,操作簡便,裝置完好率高,故障率低;
3.0.2整體設計優化、合理、簡潔、美觀;
3.0.3能耗低、物耗少;執行費用少,管理成本低,勞動強度低,操作環境好;
根據貴公司提供的有關資料及相關工程經驗,對木工車間進行粉塵治理,車間預計提供10-15個250和300大小的風管介面,則車間粉塵治理總風量按照40000~60000m3/h計算。
5.0 處理後達到廣東省地方標準《大氣汙染物排放限制》(db44/27-2001)第二時段二級標準規定。
目前處理該粉塵一般有旋風除塵、袋式除塵、濕式除塵等處理方法。
旋風除塵一般適應於粉塵顆粒較大,比重較大的粉塵治理,其一次性投資省,操作管理較簡單,粉塵收集較方便。
電除塵淨化效率高,但投資成本高,執行費用大。
袋式除塵淨化效率僅次於電除塵,袋式除塵能耗低,無二次汙染,對粉塵的收集效率也交高,清灰較方便,但是其一次性投資大
濕式除塵適合於各種粉塵的治理,其捕捉效率也較高,投資成本低,執行費用省,操作及管理較簡單。但是收集後的粉塵含水率較高,此粉塵如需回用,那么必須對粉塵進行脫水;如果直接外運,粉塵內的廢水會對環境產生二次汙染,所以該方法一般不予使用。
通過以上過幾種除塵技術的比較,結合貴公司粉塵的性質,我公司建議採用袋式除塵技術對此粉塵進行治理
粉塵集塵罩布袋除塵器離心風機達標排放
cdd-5袋式除塵器,有效克服了加工業生產性粉塵濃度高、易揚塵、易燃爆、易堵塞、帶靜電、成本高等幾大難題,以「可靠、長壽、低耗、抗腐強、美觀」等五大優點,大大滿足了生產規模大,對生產裝置要求較高的企業使用。mc系列布袋除塵器均採用高品質的濾料,淨化率可高達99 %,尾氣排放濃度符合廣東省地方標準《大氣汙染物排放限值》〖db4427-2001〗。先進的組合設計體現了布袋除塵器卓越效能,外形設計美觀大方。
使用年限更長的同時,大大的降低了成本。
2、cdd-5系列袋式除塵器,採用自動清灰和除塵器下降氣流設計,將二次揚塵的可能性降至最低。強大的脈衝清灰效果配以下降氣流作用,使得進入除塵器的80%的粉塵直接由下降(下壓)氣流帶到灰鬥部分沉積而無需經過布袋單元的過濾。只有20%的粉塵進入到布袋單元過濾,這很大程度地減輕了布袋的負荷,使得除塵系統的阻力降低,布袋的壽命得以提高。
正壓內濾工作系統,裝置執行阻力和能耗較傳統的減少30%以上。下降式氣流設計;負壓式工作系統可以使用高效率的中壓後彎葉片離心風機,減少了能耗;考慮到粉塵濃度和總量不大的實際情況,採用手動清灰方式,增大了積灰的空間,降低布袋負荷,降低製造成本,防靜電濾料為垂直吊裝,提供了最大的過濾面積,並保證有效地清灰。
7.1進氣管的管徑
抽風管道的設計對管道系統的阻力及能量消耗,直接影響抽風效果,管道氣速太小,導致抽風效果不明顯,乃至破壞系統正常運轉;氣速太大,壓力損失會成平方增長,導致抽風量減小,因此我公司設計主管道氣體流速在20~25m/s左右。單條生產線設計按13個300mm吸塵口計算。
7.2脈衝布袋除塵器設計
單台設計處理風量:52000m3/h
防靜電濾袋:φ170×5000mm
729濾布濾袋負荷:130m3/h.m2
過濾面積:283m2
每個袋處理風量:150-180 m3/h
濾袋數量:150條
濾袋布置:15×5×2
外形尺寸:2792×3615×10850mm
阻力:<1500pa
7.3系統阻力
根據設計引數估算,主管風速為20-25m/s計算。
根據管道壓力損失公式:pa=lrm
rm管道阻力:
1000mm 3.06pa/m
700mm 4.38pa/m
300mm 9.76pa/m
則管道壓力損失為:△p=10x3.06+20×4.38+28×9.76=392pa
區域性壓力損失以管道的50%計算即:392×50%=196pa
布袋除塵器壓力損失:1500pa
彎頭壓力損失:260pa
不確定壓力損失為:150 pa
系統總壓力損失為:p=1500+392+196+260+150≈2498pa
設計引風機全壓:p=2498pa
選用4-68-10d,功率:55kw,風壓:2500pa,風量:52436m/h
8.1離心風機
型號:4-68-10d
全壓:2500pa
流量:52436 m/h
功率:55kw
數量:1臺
8.2 cdd-5脈衝布袋除塵器
規格:2792×3615×10850mm
下箱體結構:4mm鋼板
上箱體結構:3mm鋼板
花板:5mma35鋼板
數量:1臺
8.3主風管
規格: 1000mm
材質: 3mm鋼板
9.0設計標準及規範
本設計包括粉塵廢氣處理裝置範圍內的動力設計。
設計標準採用中華人民共和國《低壓配電裝置及線路設計規範》(gbj54—83),《通用裝置配電規範》(gbj50055—93)有關規定。
9.1供電方案
電源由公司現有配電盤上供給。
9.2電控箱選型
低壓配電固定式
9.3動力裝置的控制保護
設計中用熔斷器或空氣開關作短路保護;用電繼電器作過負荷保護;用按鈕、接觸器作操作元件。
10.0平面布置原則符合廠區總體規劃,充分利用現有設施。
10.1節約用地,合理有效地利用空地。
10.2總體布置合理,空間處理協調。
工程建成後,對設施的管理與維護是直接影響處理效果的重要因素,也是關係到處理裝置能否發揮其正常的處理功能的關鍵。為了確保建設單位能正常執行系統各處理單元,我們的售後技術服務措施有:
11.0執行期間定期進行技術反饋,建立該工程專門技術檔案。
11.1 保修期內免費維修或更換有關配件(動力裝置保修期為一年)。對正常執行中有關裝置和管配件出現的故障,24小時內予以解決。
11.2定期回訪,解決系統執行**現的各種工藝問題,免費提供技術支援,指導操作管理人員做好日常維護工作。
廣州中機工業裝置工程****
二0一二年八月
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