恩德粉煤氣化裝置執行總結

2021-10-15 07:12:19 字數 4480 閱讀 8886

吉林長山化肥集團長達****

馬清泉姜天夫

1 發展歷史

恩德粉煤氣化技術是在溫克勒氣化技術基礎上,經過多次技術改造而逐步發展起來的。溫克勒氣化技術早在20世紀三四十年代先後在德國、日本、前蘇聯、印度、捷克、西班牙等國家用來大規模生產半水煤氣以製取氫氣、生產甲醇和合成氨原料氣或城市燃氣。我國吉林化肥廠和蘭州化肥廠也於20世紀50年代從前蘇聯引進了溫克勒氣化爐用於生產合成氨和甲醇。

但溫克勒爐在生產中存在兩個突出問題:①爐箅使用效果不好,在生產過程中經常會出現爐底區域性超溫、結渣、偏爐現象,縮短了生產週期,運轉率僅為68%;②爐頂帶出物較多,碳利用率低。針對這兩個問題,朝鮮「七七」化工廠在溫克勒爐基礎上進行了改造:

取消了爐箅,改用噴嘴向爐內送風;爐底出灰由圓盤出灰機改為兩台螺旋排灰機;氣化爐出口增加了旋風除塵器,分離出的固體顆粒通過回流管依靠重力白行返回氣化爐,解決了帶出物較多和碳利用率低等問題,延長了廢熱鍋爐的使用壽命。經過30多年的生產實踐和不斷改造,形成了具有自己特點的實用新型粉煤氣化技術。

2 特點和優勢

(1)煤種適應性較寬

恩德粉煤氣化爐適用於褐煤、長焰煤、不粘或弱粘結煤,僅對煤的活性和灰熔點有一定的要求,對灰分、煤的粒度等要求不高,因此氣化煤種較易尋找。與國內、外其它技術相比,只有shell粉煤氣化工藝的煤種適應性強於恩德粉煤氣化技術。與固定層煤氣化技術相比,原料煤種大大拓寬,加上脫硫措施後,還可適用於高硫煤氣化。

(2)氣化效率高,氣體質量符合要求

恩德粉煤氣化爐的氣化效率達76%,雖達不到德士古煤氣化和shell粉煤氣化技術水平,但高於固定層氣化爐,與魯奇煤氣化爐相當。氣體成分中有效氣(co+h2)體積分數達69%~70%,最高可達76%以上,甲烷體積分數2%~3%,對生產城市煤氣有利,但對生產合成氣不利。國內現有相應技術已可以減少甲烷對後系統的影響,如合成系統加大弛放氣量、採用膜分離或變壓吸附**氫、採用變壓吸附脫碳等。

(3)技術成熟可靠,開工率高,操作彈性大

該技術在朝鮮有30多年的大規模工業化執行經驗,在我國已有多套裝置投入執行,且在製取合成氣領域有執行經驗,成熟程度上與德士古、shell粉煤氣化處於同一水平,高於國內正在開發的粉煤氣化技術。從實際執行效果看,該氣化爐操作彈性大(40%~110%),開停車容易(30 min內可達正常),操作簡單;裝置結構簡單,容易製造;氣化爐直立、常壓,外筒由普通鋼板現場焊製,內部襯有普通耐火材料;煤和氣化劑入爐部件為單一白鋼直管;加料與排渣使用普通螺旋供煤機;故障率低,年開工率可達98%~99%。

(4)三廢處理簡單,對環境影響小

恩德爐在三廢處理上與德士古和shell粉煤氣化類似,無焦油、酚類等產生,無需複雜的三廢處理設施。該技術採用連續氣化的方式,與間歇氣化爐相比,消除了吹風氣的汙染。該氣化爐的爐渣含碳低,長化集團的恩德爐灰渣中殘碳質量分數在4%~5%。

(5)投資省,執行費用低

恩德爐技術裝置已完全實現了國產化,投資較少。以製取40 000m3/h(標態)合成氣的氣化爐為例,恩德粉煤氣化爐投資僅為2 344萬元,德士古水煤漿氣化爐投資約為7 800萬元,魯奇煤氣化爐投資約4 500萬元,恩德粉煤氣化爐投資僅為引進氣化爐的30%~50%(以上**均為2023年**)。

從操作費用來看,德士古煤氣化有水煤漿製備工序、灰水分離工序、氣化爐噴嘴及耐火磚需定期更換;shell粉煤氣化有磨煤及乾燥工序、陶瓷過濾器需定期更換;魯奇加壓氣化有廢水處理工序,增加了操作費用。恩德粉煤氣化是常壓氣化,氣化爐為空筒裝置,內部沒有氣體分布裝置,運轉裝置只有給煤機和排渣機,並可多台互備,裝置操作彈性大,操作溫度低且波動小,粉煤可直接入爐,氣化爐無轉動及磨損部件,降低了操作費用。其不足之處是合成氣需加壓,增加了部分操作費用,煤的利用率也低於德士古氣化和shell粉煤氣化。

但我國部分地區的煤價較低,犧牲部分氣化效率和壓縮功耗,取得較好的綜合效益是合理的。

3 恩德煤氣化工藝流程簡述

長化集團恩德煤氣化工藝流程包括以下幾個系統。

(1)上煤系統

粉煤通過皮帶輸送機進入粉煤漏斗,借助於螺旋輸送機經過氣動斗笠閥進入貯煤槽。入爐煤水分質量分數≤8%,粒度≤10 mm,粒度>10~15 mm的煤的質量分數≤3%。貯煤槽中的粉煤通過3臺螺旋供煤機進入煤氣發生爐,供煤量由變頻器調節供煤機旋轉數控制。

貯煤槽上、下部分別施加0.03 mpa的安全氮氣,以防止發生爐內煤氣倒流。

(2)煤氣發生爐系統

利用螺旋供煤機送入煤氣發生爐內的粉煤通過氣化劑(富氧空氣、蒸汽)使其處於流化狀態。

純氧氣與空氣在富氧空氣鼓風機入口混合後,公升壓至35~40 kpa。富氧空氣與蒸汽在混合器進行混合後,通過設在發生爐下部的6個下噴嘴和設在上部的24個上噴嘴進入發生爐。

發生爐中部的爐溫為950~1 050℃,下部壓力為14~17kpa;上部的爐溫約為950℃,壓力為12~14 kpa。在上述條件下,發生爐內的粉煤和氣化劑、蒸汽經過複雜的分解、氧化、還原等化學反應而生成煤氣。

生成的煤氣與未反應的碳及灰分從發生爐上部進入乾式旋風分離器,**的未反應的煤粉經過回流管返回發生爐進行二次氣化。出旋風分離器的煤氣進入廢熱鍋爐。

積存於發生爐底部的灰渣通過2臺螺旋排灰機進入貯灰槽。在螺旋排灰機與排灰管之間設有連線短管,管內充入安全氮氣,以防發生爐煤氣外洩。發生爐排出的灰渣溫度很高,為了保護螺旋排灰機並降低灰渣溫度,螺旋排灰機的螺桿與外殼均加入冷卻水。

貯灰槽內灰渣的溫度為600~700℃,加水冷卻至200℃以下後排入下灰車。

(3)利用廢熱的蒸汽生產系統

進廢熱鍋爐的煤氣溫度為880~930℃,利用顯熱生產蒸汽,換熱後煤氣溫度降至350℃。廢熱鍋爐產生壓力為3.82 mpa(表壓)飽和蒸汽,產量為18~27 t/h。

供給廢熱鍋爐的軟化水[溫度≥100℃,壓力≥5.0mpa(表壓),脫氧]在廢熱鍋爐內的預熱器預熱後進入上部汽包,然後通過垂直式降水管向下流動並與煤氣進行熱交換而產生蒸汽。

廢熱鍋爐裝置通過3只水封器去除煤氣中的粉塵,然後隨迴圈水送入水平沉澱池中去除固形物和懸浮物,水迴圈使用。

(4)煤氣洗滌系統

出廢熱鍋爐的煤氣進入冷卻塔和洗滌塔,再經過二級串聯的文丘里洗滌器進一步除塵。廢熱鍋爐出口的煤氣含塵量60~65 g/m3(標態),淨化系統總出口煤氣含塵量150~400 mg/m3(標態),出口壓力≥7 kpa。

(5)生產控制

生產過程採用集中與就地相結合的控制方式。主要的工藝引數進入中心控制室,在dcs上顯示和控制,與裝置執行狀態有關的引數均在現場就地實施顯示控制,而發生爐的工藝引數,如富氧空氣、蒸汽、出爐煤氣溫度等,在dcs上指示或調節。實施上述控制方案,有利於生產管理中各工序的協調和生產控制。

4 消耗定額及裝置

消耗定額見表1,主要裝置見表2,購入件及標準裝置見表3。

5 裝置投資及建設情況

長化集團2套40 000 m3/h(標態)恩德粉煤氣化裝置投資6 000萬元(不包括乾燥及汙水處理設施),其中裝置投資3 000萬元,工藝和土建安裝費1 500萬元,材料費1 500萬元。建設工期(土建及裝置安裝施工)8個月,裝置吹除試壓、單體試車至負載聯動試車為35d,其中烘爐7d。每套氣化裝置占地面積1000 m2(不包括汙水處理及上煤棧橋的占地面積)。

6 消耗情況及經濟技術指標

(1)灰渣中平均含碳質量分數4%~5%,全硫質量分數0.05%。

(2)幹煤氣組分中有效氣(co+h2)體積分數平均為71.0%左右,ch4體積分數2.6%。

(3)煤氣中粉塵平均含量150 mg/m3(標態)。

(4)幹煤氣產率1.48m3/kg(標態)。

(5)氣化強度1 036kg/(m2h)。

(6)碳轉化率87%。

(7)蒸汽分解率38%~42%。

(8)氣化效率72%。

(9)1 000m3(標態)煤氣消耗:煤0.875t,氧氣280m3(標態),蒸汽140 kg。

(10)1 000 m3(標態)有效氣(co+h2)消耗:煤1.25 t,氧氣400m3/(標態),蒸汽200kg。

7 恩德粉煤氣化原料煤採購指標說明

(1)煤種

褐煤、不粘結煤、弱粘結煤、長焰煤都可用作氣化煤。

(2)原料指標

全水分質量分數<30%;

灰分質量分數10%~30%;

低位發熱量>14.5 mj/kg;

粘結指數≤4;

灰熔點≥1 250℃;

反應活性(950℃)≥65%;

原煤粒度≤50mm。

(3)注意事項

①水分質量分數大於30%的煤應建乾燥裝置,但影響經濟性,水分越低越好。

②低位發熱量影響經濟性,若其它指標滿足要求,此指標越高越好。

③灰分影響經濟性,此指標低一些好。

④粘結指數、灰熔點、反應活性是關鍵指標,只有同時滿足這3個指標,才可確定該煤可用。

8 恩德粉煤氣化技術的缺點

(1)與其它先進氣流床技術相比,碳的利用率較低。根據使用情況,約有佔入爐煤質量分數10%~15%的固體物隨煤氣帶出,造成煤耗偏高及煤氣中粉塵含量較高。

(2)煤氣中ch4含量偏高,幹煤氣分析樣中ch4體積分數為2.5%~3.0%。

煤氣中含有微量芳香族有機物質,這些物質易在冷卻器內積累,造成系統阻力增加。主要原因是受氣化形式限制,反應溫度較低,原料煤中揮發性物質沒有充**解與燃燒。

(3)煤氣成分受煤質影響較大。

(4)煤氣粉塵易在激冷塔內結垢,需定期清理(包括煤氣洗滌部分各水封)。

第12講恩德粉煤氣化技術初步知識

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